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晋南2号高炉小修停开炉及达产达效生产实践1

(3)风量、氧量、煤气流速的控制。根据文献[3]提供的计算方法,2号高炉停炉控制风量及累计风量的变化如图1所示,2号高炉从2m料线至风口中心线的容积为1600m³,其中焦炭量为643t,考虑到停炉后期炉顶压力为常压,吨焦耗风量取3800m³/t,累计风量为210万m³(如图1所示)。实际操作中,需结合炉顶温度和煤气成分对风量进行控制。

从10:00开始打水下控炉料,风量及氧气清零。10:15轻负荷已过炉腰风口明亮炉温持续上升,10:27停氧,15:35退透平。期间风压及顶压平稳。本次停炉除用炉顶打水外另加其他位置接的临时高压水管,期间根据炉顶温度阶段性使用三台工业水泵,水量基本维持在90t/h左右,最大120t/h,确保了炉顶温度在270-350℃(如图3所示)。

为确保停炉安全,炉身降料面阶段性采取大风量、高富氧措施,初期风量为40000m³/min,富氧量为23000m³/h;炉腰降料面按85%~90%风量进行控制,风量为3900~4100m³/min停氧;炉腹及风口带降料面按50%~70%风量进行控制,风量为3200~2400m³/min,煤气流速控制在2m/s以内。由于料层变薄,过剩的O₂容易穿过料层,控制好煤气流速有利于O₂、H₂与CO反应,保证O含量不超标,以便回收煤气。实际累计风量为184.6万m³(如图2所示),比理论值低66.4万m³。

(4)煤气成分的控制。控制炉顶煤气成分对降料面的安全至关重要,需严格控制煤气中H₂、O₂含量,要求H₂≤12%、O₂<2%;当炉顶温度为350℃时,O₂<1.8%;当炉顶温度>500℃时,O₂<0.8%。由图3可以看出,2号高炉降料面过程,炉顶煤气H₂、O₂含量控制得较好。23:00—23:58,料面位于炉身下部,H₂含量上升接近CO₂含量;23:58—01:58,H₂含量>CO₂含量,料面进入炉腰;01:58之后,CO₂含量开始回升,料面进入炉腹;CO含量开始锐减后,料面进入风口带(如图2所示),此时检查风口正常,2号高炉于5:50顺利停炉。

(5)出铁安排。2号高炉停炉前,保证东西铁口炉前设备工作正常,开始控料线将开口机调到最大出铁口角度,确保铁口深度,以便出净渣铁。根据理论出铁量,改用直径55mm钻头开铁口;在料面降至距风口中心线0.5m时(风口呈暗红色出现挂渣,且有一半风口吹空),两个铁口同时出铁,铁口大喷不堵,尽可能地出净渣铁,直至休风。

1.2  凉炉、更换冷却壁及喷涂造衬

2号高炉降料面停炉结束后,先拆除部分中、小套、短接、全部直吹管,再打开炉顶检修孔及人孔,打水强制凉炉,冷却炉料,为后续更换冷却壁、喷涂及炉缸清理奠定基础。

2日5:50休风后两小时打开炉顶人孔,打开风口小盖,打开倒流,7:30停风机。3日8:00前卸下全部小套、14个上翘严重(倾度小于87°)中套。为尽快扒焦,通过炉顶间断打水。3日16:00进炉内,煤气浓度约300ppm,观察:炉腹大部有薄薄渣皮,炉腹、炉腰、炉身下段冷却壁水管尽显。


(责任编辑:zgltw)