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晋南2号高炉小修停开炉及达产达效生产实践

曹宝  刘彦敏

(山西晋南钢铁有限公司炼铁厂)


摘  要  对晋南2号高炉小修停炉及开炉操作进行了总结。采用回收煤气空料线打水方法停炉,将料面降到风口中心线,全程炉顶煤气H2、O2含量控制到位,无爆震。在开炉操作中,精心计算开炉料,选择合适的全焦比,去空焦,优化上下部操作制度,并通过双铁口预埋氧枪、先次中心加焦过渡至平台加漏斗布料、逐步捅开风口等措施,开炉过程整体稳顺。送风16h首次铁实现渣铁分离,第4天达产,第5天燃料比降至500kg/t.fe以下,煤比160kg/t.fe以上,利用系数>3.5t/(m3·d),日产量>6500t/d,各项经济技术指标创历史最好水平。

关键词  高炉  停炉  降料面  开炉  操作制度


晋南2号高炉(1860m³)于2019年9 月开炉,开炉后经过5年多的高强度冶炼,第5、6段冷却壁出现破损漏水,数量达16块之多,影响高炉安全生产。为此,决定于2025年2月2日—2025年3月8日对2号高炉停炉小修,更换第5、6共破损冷却壁,并对炉体进行喷涂造衬,同时对其他系统的部分关键设备进行维修改 造 。

1  停炉操作

1.1  降料面停炉

(1)停炉前的准备。按照一般规律,停炉前需进行预休风,调整装料制度、铁水成分,以清理炉墙、炉缸黏结物,为降料面及炉缸清理打好基础。晋南公司炼铁厂打破常规,没有进行停炉前的预休风及其他调整,仅提高了顶装焦比例,通过逐步减轻焦炭负荷和降低炉渣碱度保持铁水温度>1500℃。下休风料前后维持料制不变:C41 39 36.5 33.5 13(3 3 2 2 3)O41 39 36.5 33.5(3322),矿批51吨,全焦负荷4.70。3月1日5:00点进行如下调整:退负荷0.5,加硅石50kg/t.fe,烧结矿比例减5%,球团加5%(计算碱度1.0);6:00负荷再退0.5,矿批49吨,烧结矿再减5%,球团再加5%,硅石加至80kg/t.fe;7:00负荷退至2.5,矿批45吨,硅石、锰矿、萤石各50kg/t.fe(直到下盖面焦);8:30负荷退至2.0(8批),之后下189吨盖面焦。

(2)降料面。2#高炉采用控料线炉顶打水法停炉,将料面降到风口中心线[1-2]。从1日10:00开始打水回收煤气控料线,随即调整两场开口机为最大角度。10:15停煤,10:20开始下盖面焦,10:27停氧。到18:52切煤气箱体放散(西雷达探尺17.6米,东雷达探尺17.7米,机械探尺最大深度14米),用时512分钟,顶压波动正常,无爆震。累计风量1060320m3,用水量614吨。之后重力除尘器放散及炉顶放散打开,风量控制在1200-1400m3左右,顶温控制在270-350℃,风压保持60KPa左右,风口基本不动,风口监控画面显示全黑,于3月2日5:50休风停产。共计水量1486吨,风量2107933m3,吨焦耗水2.79吨,吨焦耗风3965.3m3(见表1)。


(责任编辑:zgltw)