晋南2号高炉小修停开炉及达产达效生产实践2
时间:2026-05-11 02:45 来源:中国炼铁网 作者:zgltw 点击:次
2 开炉达产 2.1 开炉前的准备 (1)烘炉。2号高炉采用升温与恒温相结合的烘炉模式[4-5],使炉缸及炉墙喷涂料的水分缓慢蒸发并得到充分加热[7];使整套炉体设备逐步 加热、充分膨胀,避免生产后因剧烈膨胀而损坏;除掉炉内喷涂及灌浆料中的水分,保证顺利出渣铁。22日17:42进行烘炉作业,送风从50℃开始按15℃/h烘炉进行,升温至550℃开始恒温,历时5天结束,休风后发现检查无脱落现象。 ①烘炉要领及控制参数。送风温度用混风阀调节,炉顶温度一般先用风量调节,必要时再用风温调节;炉顶压力一般控制在0.002~0.005MPa,必要时用风量进行调整;风量通过风机进行调整。在炉顶温度、气密箱温度低于上限时,应保持规定的烘炉温度,争取使用较大风量,以加速干燥过程。烘炉的控制参数为:炉顶温度<350℃,气密箱温度<45℃,最大风量为2500m³/min。 ②烘炉及检漏及打压。2号高炉于2025年2月21日18:00开始烘炉,送风初期风温50℃,烘炉曲线严格按方案执行。烘炉至550℃后恒温66小时(如图4所示),之后休风关闭炉顶放散阀、重力除尘器放散阀及切断阀,保持炉内密闭自然冷却。检漏在烘炉过程中进行,由于更换了部分冷却壁,焊缝及法兰出现的漏点及时进行了处理。打压在装料完成后复风前进行,8日上午11:00启动风机送冷风打压,风压150KPa,持续三小时(炉内着火,炉顶红外成像明显,顶温微升,炉顶大放散有微烟),然后休风停风机处理跑风发现送风装置、荒煤气管道及炉顶人孔有跑风现象,休风进行了处理。 (2)设备准备。设备试车校对准备工作包括: ①校对电子秤,控制焦炭及矿石称量误差<0.5%,更换探尺链条及校准“零”点,检查上料皮带、称量斗及闸门;②检查炉前设备、渣处理设备,在2个铁口预埋氧枪;③对热风炉放风阀、炉顶放散阀、煤气切断阀等进行单机和联动试车,检查冷风及热风的温度、压力、流量,检查冷却水流量、压力;④检查全部电气、仪表及通讯设备。 (3)开炉料装入。利用配料计算程序实现2号高炉开炉料的精准装入,在一定条件下,根据原燃料化学成分、高炉参数及物料平衡要求,精确控制开炉料碱度、炉渣成分,得出开炉料的炉料结构、装入顺序,为后续快速开炉恢复炉况奠定基础。 考虑枕木开炉与全焦炭开炉两种方式的优缺点,2号高炉采用木柴加焦炭(干熄焦)开炉。总焦比为3790kg/t,正常料的焦比为940kg/t,碱度为0.8(不含净焦),炉渣(Al₂O₃)<21%、(MgO)为11%~12%。开炉料采用铁厂以往及业内经验评估值,开炉料化学成分、各段装料配料计算量分别见表2、表3,全炉焦炭装入量为1064t,矿石装入量为467.6t,理论铁量为280.5t,理论渣比为549kg/t。开炉料装完后,根据实际炉况调整焦炭负荷,逐步提料线、喷煤、取消熔剂,烧结矿、球团矿、块矿恢复正常炉料结构。 |