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晋南2号高炉小修停开炉及达产达效生产实践3

(5)出铁安排。2号高炉停炉前,保证东西铁口炉前设备工作正常,开始控料线将开口机调到最大出铁口角度,确保铁口深度,以便出净渣铁。根据理论出铁量,改用直径55mm钻头开铁口;在料面降至距风口中心线0.5m时(风口呈暗红色出现挂渣,且有一半风口吹空),两个铁口同时出铁,铁口大喷不堵,尽可能地出净渣铁,直至休风。

1.2  凉炉、更换冷却壁及喷涂造衬

2号高炉降料面停炉结束后,先拆除部分中、小套、短接、全部直吹管,再打开炉顶检修孔及人孔,打水强制凉炉,冷却炉料,为后续更换冷却壁、喷涂及炉缸清理奠定基础。

2日5:50休风后两小时打开炉顶人孔,打开风口小盖,打开倒流,7:30停风机。3日8:00前卸下全部小套、14个上翘严重(倾度小于87°)中套。为尽快扒焦,通过炉顶间断打水。3日16:00进炉内,煤气浓度约300ppm,观察:炉腹大部有薄薄渣皮,炉腹、炉腰、炉身下段冷却壁水管尽显。

施工方对炉墙清理残余渣块,然后进行高压水清理,焊接金属网。喷涂按照先下后上,先碳化硅质后部采用高铝质,46小时完成喷涂作业。完成后进炉内测量内径:炉缸三个方向分别为10.250、10.299、10.269米;炉腰三个方向:11.48、11.55、11.47米。

根据开炉安排于3月6日14:30开始炉缸装木柴,并保护小套,高度与风口套齐并装风口小套。在装木柴前东西场埋入氧枪,然后用有水炮泥做一小泥包保护氧枪,氧枪与铁口通道间缝隙用筛分过的主沟浇注料灌实,保证密封性及出铁避免跑大流。

2  开炉达产

2.1  开炉前的准备

(1)烘炉。2号高炉采用升温与恒温相结合的烘炉模式[4-5],使炉缸及炉墙喷涂料的水分缓慢蒸发并得到充分加热[7];使整套炉体设备逐步 加热、充分膨胀,避免生产后因剧烈膨胀而损坏;除掉炉内喷涂及灌浆料中的水分,保证顺利出渣铁。22日17:42进行烘炉作业,送风从50℃开始按15℃/h烘炉进行,升温至550℃开始恒温,历时5天结束,休风后发现检查无脱落现象。

①烘炉要领及控制参数。送风温度用混风阀调节,炉顶温度一般先用风量调节,必要时再用风温调节;炉顶压力一般控制在0.002~0.005MPa,必要时用风量进行调整;风量通过风机进行调整。在炉顶温度、气密箱温度低于上限时,应保持规定的烘炉温度,争取使用较大风量,以加速干燥过程。烘炉的控制参数为:炉顶温度<350℃,气密箱温度<45℃,最大风量为2500m³/min。

②烘炉及检漏及打压。2号高炉于2025年2月21日18:00开始烘炉,送风初期风温50℃,烘炉曲线严格按方案执行。烘炉至550℃后恒温66小时(如图4所示),之后休风关闭炉顶放散阀、重力除尘器放散阀及切断阀,保持炉内密闭自然冷却。检漏在烘炉过程中进行,由于更换了部分冷却壁,焊缝及法兰出现的漏点及时进行了处理。打压在装料完成后复风前进行,8日上午11:00启动风机送冷风打压,风压150KPa,持续三小时(炉内着火,炉顶红外成像明显,顶温微升,炉顶大放散有微烟),然后休风停风机处理跑风发现送风装置、荒煤气管道及炉顶人孔有跑风现象,休风进行了处理。


(责任编辑:zgltw)