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晋南2号高炉小修停开炉及达产达效生产实践5

流出铁。由于铁口预埋氧枪,炉缸迅速加热,渣铁流动性良好,后续 通过布料调整,煤气利用率快速达到41%,铁水温度充沛(1500℃左右),为炉前顺利排放渣铁、降低劳动强度提供了有力保障。

2.3  平台加漏斗布料制度突破,焦炭负荷、熔剂快速调整  

长期以来晋南钢铁高炉一直采用中心加焦操作模式,但存在消耗偏高、抗外界干扰能力差等缺点,没有超过三个月的长周期稳定顺行。炉体热负荷波动大,炉温难以控制,铁水硫偏高,也影响下道工序的生产稳定。期间也曾反复尝试去中心焦操作,也因诸多原因无功而返。本次开炉,借顶装焦比例高、炉型规整且炉缸已经清理的有利条件,利用开炉重新分布煤气流。

在休风净焦装料开始就进行多环布料,从三环逐步过渡到六环。上负荷料后,继续保持焦六,矿四环布料,采用焦包矿模式,角度同时外推,中心13°没有布焦。复风后一直按焦最外环34°矿32°布料,送风半小时料线开始松动,探尺斜率基本正常。第二天凌晨在换炉后炉况热行悬料一次,坐料后为保证顺行,将焦矿同时内推2°,边缘气流逐渐放开,压量关系明显好转。8小时后根据风量使用水平及气流分布状态,开始外推角度,之后按照3—5小时外推2°的速度快速调整,到第三天焦39°矿37°,稳定一天后即第四天焦40°矿38°,燃料比511.9kg/t.fe(如图5所示),第五天以后燃料比稳定在500kg/t.fe以下。

在布料角度逐渐加大的同时,煤气利用率逐步提高,从最初的23%稳步提高到11日的48%以上。为减轻炉前劳动强度,保证渣铁良好流动性,焦炭负荷根据物理热提高频率进行相应调整:从最初2.1提高到11日的4.70(含焦丁)(如图6所示)。与负荷调整同步,熔剂使用量也在逐步减少:从开始硅石、锰矿、萤石各100kg/t.fe、蛇纹石30kg/t.fe,9日12:30开始大幅减少,10日先后将萤石、蛇纹石降为零,锰矿降为30kg/t.fe,硅石降至5kg/t.fe。

3  结语

(1)晋南2号高炉本次小修停开炉安全顺利,迅速达产,快速达效。

(2)在开炉出第一炉铁之前,高炉出现悬坐料,由于担心快速减风可能风口来渣操作有些保守,今后需进一步提高操作技能,及时采取措施避免热悬,保证开炉期间炉况。

(3)开炉炉温正常后果断采取平台加漏斗布料模式,期间虽有管道出现继续坚持,终于完成去中心加焦的转变,由此高炉开启了新的布料模式,也为后期的燃耗持续降低打下坚实基础。


(责任编辑:zgltw)