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降低高炉炼铁燃料比的工艺应用

时间:2025-03-17 03:11来源:中国炼铁网 作者:zgltw 点击:
采用精细优质原燃料,降低燃料比 在高炉炼铁阶段,所用原燃料质量对生产效果具有 直接影响,这就要求从业者树立精料意识,选取精细优质的原料,如含铁量较高的矿粉,提升烧结
  • 采用精细优质原燃料,降低燃料比

    在高炉炼铁阶段,所用原燃料质量对生产效果具有 直接影响,这就要求从业者树立精料意识,选取精细优质的原料,如含铁量较高的矿粉,提升烧结冶金水平,达到降低燃料比的目标。大量实践表明,当入炉矿粉质量提升1%时,燃料比便会降低1.5%,生铁产量也会有所提升。但是,当前优质铁矿石的储备量有限,高等级矿石的生产量更是不断降低,市场供不应求,售价相对较高。对此,在炼铁期间考虑到原燃料的成本问题,在确保燃料质量稳定的同时,还要合理调整炼铁焦比、入炉矿中铁所需碱度等指标,当含铁品位从±1.0%下降到±0.5%后,焦 比降低1.0%;当碱度波动从±0.1下降到±0.05,焦比降低1.3%。在炼铁生产期间,焦炭质量变化属于影响生产效果的重要因素,尤其对喷煤比较高的高炉来说,所产生的影响更为显著。对此,大型高炉生产中,要求热反应控制在26% 以内,反应后的强度超过66%,才可减轻焦炭质量变化对炼铁生产效果的不良影响。为检验精料方针的实施效果,以某钢铁厂为例,对2022年连续两个月的高炉炼铁生产成果进行记录,其中1月份为正常生产,2月份开始实施精料方针,1月份日产量为2285.15t,焦比为389kg/t,煤比为148.52kg,全月平均品位为56.25,综合燃料比为 526.84kg;2月份的日产量为2354.06t,焦比为367kg/t,煤比为155.94kg,全月平均品位为58.43,综合燃料比为503.48kg。根据上述数据结果可知,该厂的平均日产增加68.91t,提升比例为3.02%,焦比下降22kg/t,综合燃料比下降23.36kg。可见,在树立精料意识,使用精细优质原燃料后,不但每日生产量得到提升,还可降低燃料比,与节能减排目标充分符合。

    实施高温、加湿鼓风处理

    高炉炼铁需要充足的能量支持,其中热风占比 16%~19%之间,与其他能源相比,造价偏低,钢铁厂可充分发挥热风优势,节约生产成本。当热风温度提升到 100℃时,可使燃料比下降15kg/t~25kg/t,并使每吨的喷 煤量提升30kg左右。可见,提高热风温度对降低炼铁燃料比意义较大,还可使炉内燃料更加透气。在实际应用中, 部分钢铁厂采用沙钢5800m3高炉的热风系统,尽管提高热风温度可降低燃料比,但还要考虑到安全性问题,不可一味的升温。为消除安全性对风温调节的阻碍,厂内技术人员应实施系统改造,在该领域专家的协助和指导下,通过整体换新热风管道,增加一座热风炉、改造送风管道等方式,将风温可用范围从原本的1150℃提升到1220℃, 改造后最高可支持1250℃的热风。部分高炉暂时无法喷煤,如若使用高风温,可发挥加湿鼓风技术的辅助作用,与较高的热风温度联合,不但可提高生铁产量,还可达到降低焦比的目标。无喷吹利用高风温炼铁时,将会使炉内理论燃烧温度提升,加速硅还原,影响高炉运行效率,加湿鼓风的应用可帮助降低风口前的理论燃烧温度。

    合理把控冶炼强度

    大量实践结果显示,高炉炼铁强度每日不足 1.05t/m3 时,提高炼铁强度可使燃料比降低,但若炼铁强度每日超 过这一数值,提高炼铁强度将会使燃料比也随之提升。可 见,应合理把控冶炼强度,使其每日处于 1.05t/m3~1.15t/m3 之前,可确保高炉燃料比始终保持较低水平。当前国内许 多大高炉生产时,通常将炼铁强度控制在 1.15t/m3 ·d 以 内,部分小型高炉的冶炼强度超过 1.50t/m3 ·d,这便是小 型高炉燃料比普遍超过大高炉的原因所在。当助燃空气不超过 800℃时,温度每提升 100℃, 理论燃烧温度也应随 之提升 30℃左右。当煤气预热温度每提升 100℃, 理论燃 烧温度应增加 50℃, 由此提高炉顶温度。在以上数据支持 下,可采用热风炉烟道废气预热的方式,加速空气燃烧, 提升余热回收量,使热效率得到切实保障,再用回收的热量,提高风温,可使冶炼强度始终处于合理范围。

    强化冶炼技术控制

    为实现高炉顺利高效生产,降低燃料比,应通过高压 技术、综合喷吹等方式,加强冶炼技术控制,促进煤粉的 高效燃烧,具体如下。

    (1)高压操纵,增加煤气 CO2含量。当炉内煤气压力超过0.03MPa时,说明处于高压状态,顶部煤气压力提升 10kPa,产量可增加1.9%,焦比下降3%左右,对低硅铁生 产具有促进作用。随着顶部压力值不断提升,当提高到一定数值后,增产效果开始下降。进一步提高顶压后,高炉运行更加顺畅,波动平缓,有助于铁矿石的间接还原。在高压操纵下,可使一氧化碳朝着二氧化碳转变,产生节焦效果。高压环境下,炉内煤气流运行速度下降,可帮助热风量朝着炉料转移,炉尘吹出量也不断下降,TRT发电量提升。当炉顶煤气压力超过120kPa后,应安装TRT装置,由该装置回收炉鼓风动能,在煤气干法除尘技术的支持下,可使发电量提升30%左右,取得良好的经济效益。
    (2)综合喷吹,提高煤粉燃烧率。经过大量喷吹后, 炉腹煤气量明显提升,加上焦炭量降低,焦炭自身消耗产 生的炉料下降幅度减少,下部压差不断提升。与此同时, 许多燃煤粉并未充分燃烧,很容易使料柱堵塞,煤气分布 紊乱。对此,可将高风温、富氧鼓风等技术引入进来,以 综合喷吹的方式,使燃烧条件得以改善,促进煤粉燃烧率 提升,充分替代焦炭,使燃烧得以高效利用,减少资源浪 费。在富氧鼓风技术应用下,风口区的理论燃烧温度增 加,可弥补喷吹煤粉所需的热补偿。高炉生产期间,以喷 煤量为依据,将氧气用量控制在2%~3%之间,并在煤粉、 风温调整到最佳状态,由此提升煤粉燃烧效率,保证炉内顺利生产。


    (责任编辑:zgltw)
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