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昆钢2500m3高炉降料面操作实践

时间:2023-03-16 06:12来源:毛祥帅 作者:zgltw 点击:
摘 要 介绍了 昆钢 2 500 m 3 高炉 2021 年 1 月 28 日停炉前空料线降料面的操作过程,从过程组织、操作控制、现场计算等方面作了简述,为今后高炉停炉前的操作积累了经验。 关键词 高
  •    介绍了昆钢2 500 m3高炉2021128日停炉前空料线降料面的操作过程,从过程组织、操作控制、现场计算等方面作了简述,为今后高炉停炉前的操作积累了经验。

    关键词  高炉  降料面  停炉

    1  前言

    昆钢2 500 m3高炉于2012626日建成投产。有效容积2 500 m3设有30个风口,3个铁口,两个矩形出铁场,4改进型顶燃式硅砖热风炉采用新型并罐无料钟炉顶设备。随炉役进入中后期,冷却壁受侵蚀、磨损严重,高炉的操作炉型变得不规则,严重影响了炉料的正常下降和煤气流的有效分布,崩滑料,挂料频繁,各项生产指标下滑。公司决定于2021128日进行空料线降料面到风口平面,对风口以上炉墙实施喷涂造衬工作。

    此次降料面借鉴了20185月份空料线降料面的成功经验,加之组织得当,合理控制风量、煤气成分、炉顶洒水等参数,降料面过程中全程无爆震,顶温平稳,总耗时15 h26 min就安全地将料面降至风口平面。

    2  降料面操作

    2.1停炉前安排

    为保证停炉后炉内残留的渣皮量尽量少,在停炉前3天对炉墙进行清洗,炉温控制于上限,炉渣碱度控制于下限。生铁含[Si]0.4 %[S]0.05 %,(MgO8.0 %,物理热﹥1 460 ℃,炉渣碱度控≤1.15倍。12718:36退全焦负荷至2.8倍,缩矿批至40 t,焦批14.3 t/批,调整炉料结构为:烧结矿68 %+特制球团矿22 %+南非块矿10 %。由于焦炭库存低,一直使用“问题焦”入炉。

    2.2降料面过程

    1281400开始加盖面焦3批,共40.9 t,盖面焦矩阵C987433,随后进行降料面工作,整个降料面过程中顶温始终控制在200 ℃~400 ℃之间,风温800 ℃~900 ℃,每30 min对炉顶煤气进行取样分析,辅以判断料面位置。通过现场理论计算及雷达探尺料线显示,料面已进入炉腰以下,为保证安全,19:35减风至1 600 m³/min,降低顶压,控制顶温,防止开放散阀时着火及减小噪音,于20:03安全切煤气,回收煤气6 h1:00以后部分风口有一段时间看不到回旋区内焦炭运动,根据停炉后风口周围情况来看,判断该段时间在熔化脱落的渣皮,由于降料面时间接近2018年降料面时间,风口仍无空吹迹象,3:45减风至900 m³/min观察风口焦炭情况,发现风口焦炭仍较多,并回风继续降料面,4:30左右看风口,焦炭在炉内中心形成一个焦堆,鼓风在燃烧焦堆底部且中心焦堆逐步变小,至5:26安全休风。停炉后观察,炉墙干净无渣皮粘结,高炉中心残留一个小焦堆,风口前端有回旋区形成的小坑,降料面工作达到预期效果。

    2.3降料面控制

    空料线降料面的关键是掌握好煤气放散的时间点和顶温控制,操作过程中出现以下情况时,停止回收煤气:

    (1) 顶压出现剧烈波动,且频繁出现高压尖峰。

    (2)煤气中含H212 %,最大不允许超过15 %O22 %

    (3)煤气中CO2浓度接近最低水平,大约4 %,最高不超过18 %

    随着料线下降,炉顶温度逐渐升高,改进后的炉顶洒水枪雾化效果非常好,操作方便,可在电脑上控制每支洒水枪的启停,可以根据炉顶上升管温度高低开启或停止该方向的洒水量,将顶温控制在合理范围,顶温控制见图1。

    image.png

     

    1  降料面过程中的顶温控制趋势变化

    2.4降料面位置判断

    随料线降低,炉内化学反应发生变化,间接还原逐渐减少,风口前焦炭燃烧生成的CO2上升过程中被C还原成CO的反应减弱,炉顶煤气成分也在发生变化,因而也可用煤气分析来判断料面大概的位置。整个降料面过程中煤气成分中的CO2呈先降后升的变化规律,其中拐点位置就是切煤气的最后时间。(降料面过程中的煤气成分变化趋势见表1。)

    1  降料面过程中的煤气成分变化趋势

    时间

    煤气分析,/%

    CO

    CO2

    H2

    O2

    N2

    CH4

    1445

    27.6

    12.6

    0.1

    0.4

    58.9

    0.4

    15:29

    29.8

    11.0

    0.3

    0.4

    57.7

    0.8

    15:59

    26.8

    10.0

    /

    0.4

    60.0

    1.0

    16:25

    32.6

    9.0

    /

    0.4

    57.2

    0.8

    16:48

    33.6

    8.4

    0.3

    0.4

    56.7

    0.6

    17:05

    32.8

    7.8

    0.5

    0.4

    58.1

    0.4

    17:20

    32.4

    7.0

    0.5

    0.6

    58.9

    0.4

    17:40

    32.2

    6.6

    1.6

    0.6

    58.6

    0.4

    18:00

    32.6

    5.8

    1.5

    0.2

    59.3

    0.6

    18:20

    30.0

    5.4

    1.9

    0.6

    60.7

    1.4

    18:40

    32.8

    4.4

    2.1

    0.8

    59.5

    0.4

    19:00

    31.6

    5.0

    2.8

    0.4

    59.6

    0.6

    19:20

    31.0

    5.0

    3.1

    0.4

    59.1

    0.8

    19:40

    28.8

    6.0

    3.9

    0.4

    60.3

    0.6

    20:00

    开炉顶放散阀

    2.5降料面过程中的现场计算

    1)计算参数:

    焦批:14.3 t,矿批:40 t,烧结矿:27.2 t,球团矿:8.8 t,南非块4 t,压缩率:12 %,烧结矿堆比重:1.8 t/m3球团、块矿堆比重:2.2 t/m3焦炭堆比重:0.55 t/m3批料压缩体积:41.30 m3/批。

    (2)全焦冶炼时的吨焦耗风量确定:

    1 000×0.995×0.835×0.7×0.933÷0.212 584 m3/t 。

    (3)不同部位的风量消耗系数的确定及计算公式:

    炉腰以上:

    风量m3/min×60÷吨焦耗风量2 584 m3/t÷焦批×批料压缩体积=腾出体积/h;

    炉腰段:风量m3/min×60÷吨焦耗风量110 %÷焦炭堆比重=腾出体积/h

    炉腹段:风量m3/min×60÷吨焦耗风量120 %÷焦炭堆比重=腾出体积/h

    炉缸段:风量m3/min×60÷吨焦耗风量130 %÷焦炭堆比重=腾出体积/h。

    上部块状带间接还原随料线降低逐渐减少,则吨焦耗风量在逐渐升高,因此,参照上次降料面经验,以理论吨焦耗风量计算,并在不同部位采用不同的计算方式,其计算结果与料面到达风口的时间是相吻合的。现场计算的料线与实际料面位置对比情况见表2。

     

    2  现场计算的料线与实际料面位置对比情况

    时间

    风量

    累计风量

    料线,/m

    空料体积

    计算料线

    料面位置

    m³/min

    m³

    1#

    2#

    3#

    m³

    m

    14:10

    4 813


    3.2

    3.61

    3.41




    14:30

    4 741

    95 465

    5.47

    5.67

    4.92

    274.2

    5


    15:00

    4 710

    236 805

    /

    8.669

    7.545

    432.17

    7.3


    16:00

    4 605

    517 165

    /

    14.466

    12.393

    745.53

    11.3


    17:00

    4 184

    787 075

    /

    18.629

    16.096

    1 047.2

    14.3


    18:00

    3 011

    1 019 645

    /

    21.571

    18.33

    1 307.1

    16.7


    19:00

    2 866

    1 194 295

    /

    22.95

    19.85

    1 502.4

    18.3


    20:00

    1 591

    1 367 105

    /

    24.32

    21

    1 653.7

    19.5

    炉腰

    21:00

    2 071

    1 487 105

    /

    24.32

    22.15

    1 730

    20.1


    22:00

    2 095

    1 606 545

    /



    1 805.9

    20.7


    23:00

    2 219

    1 736 485

    /



    1 883.9

    21.3

    炉腹

    0:00

    2 232

    1 869 005

    /


    /

    1 961.1

    21.9


    1:00

    2 338

    2 007 465

    /

    /

    /

    2 041.8

    22.5


    2:00

    2 322

    2 147 885

    /

    /

    /

    2 123.6

    23.3


    3:00

    2 346

    2 287 735

    /

    /

    /

    2 205.1

    24.1

    炉缸

    4:00

    2 270

    2 418 465

    /

    /

    /

    2 276.5

    24.8

    风口中心线

    5:00

    2 349

    2 556 535

    /

    /

    /

    2 350.8


    小套下沿

    5:10

    2 349

    2 580 025

    /

    /

    /

    2 363.4



    5:26

    休风

    3  结语

    此次停炉前空料线降料面能顺利结束,归纳起来主要是:

    1)停炉前保持炉况稳定顺行,合理安排好停炉前的准备工作,做好相应预案,是安全、顺利停炉的保证。

    2)降料面过程中,回收煤气6 h,顶温始终控制在400 ℃内,耗时15 h 26 min降料面至风口位置,风量、风稳、洒水量的控制较合理。

    3)改进后的炉顶洒水枪的使用,不但取消了预休风时间,还能较好地均匀雾化洒水,且每支洒水枪的操作控制方便可控。洒水量可调。

    4)切煤气后,根据情况适当增加风量,缩短降料面时间,为后期工作争取时间。如:用冷风进行凉炉,喷入大量氮气,快速降低炉内、热风管道温度,缩短施工等待时间,改善作业环境。

    此次空料线降料面操作,为今后高炉停炉前的操作积累了经验。


    (责任编辑:zgltw)
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