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4.4 送风制度调整
通过合理调整缩小风口面积或局部堵风口作业,优化煤气流分布,局部降低炉缸热负荷,可以有效控制炉缸局部砖衬温度上升,实现高炉的有效护炉[10]。下表4、表5是1号高炉风口小套直径调整和堵风口作业时间记录。
适当缩小铁口上方风口面积,增加风速,使煤气向炉缸中心集中,增强炉缸中心的热量传递,缓解局部过热;而采取的临时堵风口作业措施,对影响炉缸温度上升更为明显;但需兼顾高炉强化冶炼和炉况顺行,不宜长时间堵风口作业。
4.5 含钛炮泥应用
[11]使用富含TiO2的炮泥来堵铁口,在出铁间隔期间,炮泥泥包中的钛化合物在铁口前端的高温区生成Ti(C,N)化合物,加固、修复被侵蚀过大的铁口区域泥包和周围炭砖衬体。利用含钛炮泥在高温热态下良好的塑性和铺展性精准定位,起到直接强化最薄弱的铁口区域,与炉缸含钛炉料护炉形成“点面结合”的立体防护体系,达到降低该区域砖衬热面温度的目的。
1号高炉出铁口含钛炮泥开始选用苏牌含钛炮泥维护。采用直径为45-50mm钻头开口,铁口角度12°,铁口深度2.9-3.0m左右,实际出铁时间100-110min。但时有出现堵口后3-5分钟回火现象,导致出铁时间过短(60分钟左右)。2025年7月份调整采用北京瑞尔生产的RLJL-03T含钛炮泥,炮泥加入了“活性钛”化合物,在铁口泥包附近更有利于Ti(C,N)化合物的形成。用后出铁状况好转,在保证铁口深度稳定的情况下,单炉出铁时间平均140min以上,并通过含钛泥在炉内延展性的调整,铁口区域炉缸温度逐步下降趋势,形成相对稳定的“凝结层”,图3、图4是采用RLJL-03T含钛炮泥后出铁时间和炉缸温度情况。
6 结语
通过系统分析温度上升的原因,识别出小块陶瓷杯结构缺陷、炉缸串煤气与气隙现象、以及出铁口维护不稳定等因素是导致温度升高的主要原因。针对这些问题,吕梁建龙1号高炉采用了一系列科学有效的护炉措施,包括强化冷却系统以提高传热效率、配加含钛炉料以形成保护层减少侵蚀、调整送风制度以优化煤气流分布、以及应用含钛炮泥以强化铁口区域维护等。实践结果表明,这些措施显著降低了炉缸侧壁砖衬的热电偶温度,有效遏制了炉缸的异常侵蚀,保障了高炉的安全稳定运行。
(责任编辑:zgltw)







