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2024年3-5月,炉渣(AI,02)升高至约15%,镁铝比降低,平均为0.45,最低为0.42。2024年6月后.镁铝比保持在0.50。
3号高炉烧结矿质量指标见表1,从表1可以看出,2024年3-7月,烧结矿A1,0,升高,这也是该阶
段炉渣镁铝比降低的主要原因。AL,02升高后,烧结矿品位降低,转鼓指数T下降。根据以往经验,Mg0有利于提高炉料软熔性能,且对烧结矿低温还原粉化指数有利,因此烧结矿保持一定的Mg0,以利于高炉软熔带下移及造渣。
表1 首钢股份3号高炉烧结矿质量指标
TFeFe055.138.8754.96.2554.348.13
时间2023年2024年3-5月2024年6-7月
Mg01.531.681.90
AL203
1.802.062.07
R2
2.342.162.14
2 镁铝比对炉渣性能的影响
2.1脱硫
铁水中的硫与炉渣中的碱性氧化物反应,使硫进人炉渣,实现脱硫。离子-分子共存理论认为炉渣中自由的(Ca2+O2)和(Mg2+O2)离子对参与脱硫反应,因此具有脱硫能力。由脱硫反应及离子-分子理论可知,提高炉渣碱度,意味着炉渣(CaO)或(MgO)增加,渣中(02-)的活度增加,有利于降低铁水含硫量
炉渣的脱硫效果不仅取决于脱硫反应的热力学条件,还取决于脱硫反应的动力学条件,即与炉渣的流动性、稳定性及炉况的顺行状况有关。在实际生产中,应保证炉顺行、炉渣物理性能良好,以降低生铁含硫量。
3号高炉炉渣碱度、镁铝比及硫的分配系数L见表2。从表2可以看出,相同碱度下,随着镁铝比的增加,硫的分配系数变化不明显。在R,为1.15时,L,保持低值,在R2为1.20、1.25时,L,先降低,后表2 首钢股份3号高炉炉渣碱度、镁铝比及硫的分配系数
项目
R2=1.15
R2=1.20
R2=1.25
镁铝比
0.450.500.55
0.450.500.600.450.50
0.55
Ls
21232231273332
30
33
60~4084.575.0984.287.4583.908.72
粒度(mm)占比.%
40~2525~1616~10<522.4133.418.82.882.9718.9530.6823.4116.4931.3424.312.81
升高。R2为1.20、镁铝比为0.60与R2为1.25、镁铝比为0.55时,Lg相同。镁铝比保持不变,随着R2增加,L增加,其中R2由1.15增加至1.20时,L增加的幅度最大。
2.2 黏度
炉渣黏度测量主要步骤为:1将炉渣破碎、烘干、研磨,按照实验方案配加分析纯试剂制备样品;2开启高温黏度测定系统,开展蓖麻油黏度测试,标定仪器常数K;3测定不同镁铝比、R2系列渣样。实验采用内径为44mm的石墨坩埚、中12mmx20mm的钥测头进行黏度测试,测试时将钼测头浸入熔渣液面以下5mm。将熔融炉渣从1500°C开始降温,降温速度设定为2°C/min,当渣样黏度上升至0.400Pa·s左右时,停止测试。测试过程,温度由计算机自动检测及控制。
镁铝比为0.45,0.50,0.55时,首钢股份3号高炉炉渣黏度测试结果分别见表3,表4、表5。从表3~5可以看出,当炉渣碱度、镁铝比一定时,黏度随着(Al20,)的增加而增加。炉渣镁铝比为0.55,R2为1.25,(Al203)为13%时,黏度最低,为0.198Pa·s;炉渣镁铝比为0.45,R2为1.15,(Al203)为17%时,黏度最高,为0.400Pa·s。当温度低于1500°C时,炉渣黏度会增加,导致流动性变差。目前,首钢股份3高炉炉渣(A1203)为15%左右,R2为1.15~1.25,若(Al20,)进一步升高,在低碱度条件下,将导致炉况不顺,稳定性差
Si02为35%的Al203-Ca0-Mg0-Si02四元系炉渣等黏度图如图1所示,根据文献[5]及图1可知,炉渣黏度不宜过大或过小,在实际高炉冶炼中,应保证炉渣黏度适宜。1500°C时,适宜的炉渣黏度为0.34
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