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前言:目前受行业大环境影响,多数企业整体原燃料条件下滑,很多高炉炉况处于亚健康状态,更为严重者出现长时间的波动。下面以某一高炉为案例,通过对此高炉出现炉况波动后,恢复思路的简要介绍,归纳总结了失常炉况处理的几点经验,并对相关问题进行了部分思考。一方面,以输出倒逼输入,对自身对此类问题的认识进行阶段性的总结复盘,另一方面希望对遇到同类问题的同行有一点点启发和借鉴。受制于个人水平限制,认知具有局限性,定有不当之处,欢迎批评指正。
第一部分 某高炉炉况波动简要恢复思路
1、问题及现状:
某公司2#高炉自3月份开炉后,因各种原因等,未能实现炉况长周期稳定顺行。受长期慢风等影响,炉缸炉底中心温度下降较多,之后出现频繁的管道气流及低炉温低物理热,大量凉渣凉铁积聚在炉缸死焦堆内,炉缸的透气透液性急剧下降,且炉墙存在部分结厚现象,导致炉况受风能力变差,加风困难,恢复难度较大。
2、简要恢复思路:
(一)常规恢复法
第一步,过顺行关,消除管道气流。通过适当提高焦比至450~500公斤左右,控制煤比80~100公斤左右,改善料柱透气性。炉温提高至0.5~0.6,保证铁水物理热1510~1530。炉渣碱度按照中限1.16~1.18控制。矿批控制根据料速调整,不论采取单焦单矿或一焦两矿,保证每小时下料罐数不低于16罐/时。料制根据实际气流情况进行调整,以疏导两股气流为主。顺行关需要时间大约需要一两个周期左右,约12~20小时,旨在过完吹气流时乱料,原则上过顺行关期间,以保证不吹气流的风量进行控制,目前观察大体风量控制2500~2800,期间进行炉温、碱度、矿批、角度的系统联动调整、摸索。
第二步:过加风关,逐步恢复各项参数。通过第一阶段调整,实现炉内无乱料,两股气流基本通畅,渣铁物理热充足,此时作为加风节点。加风幅度和节奏,结合炉况的具体受风情况,一般每两小时不大于50m3/min,一旦不接受,及时进行减控,守住前一阶段战果。加风过程中,风量、氧气、矿批、料制、焦比、炉温、碱度,炉前出铁控制等,进行系统联动和匹配。此阶段耗时相对较长,一点点磨,以时间换空间,是一个渣铁量逐步增加,炉缸空间逐步扩大的过程。此阶段,细节把控尤为关键,存在“攻、守、退”的的动态平衡情况。
第三步:过全风关,炉况逐步皮实的过程。再加风关完成后,炉况的运行参数和指标大体恢复到90%左右,存在一个过全风关的过程。此阶段炉况运行看似平稳,实则风险重重,冒然强化,炉况极容易出现反复。尤如病人刚出医院,大病初愈,接着干重活,很容易再次倒下,并且病情此前一次更加严重。所以,过此阶段,务必避免侥幸心理,不得瑟,给炉子几天休养生息时间,先满足高炉,高炉后续自然会满足我们。
(二)堵风口恢复法
按照常规恢复方法,持续加不起风,要果断采取堵风口恢复法。堵风口的方式有花堵、掐腰堵、偏堵方式。不同的堵法,操作特点不同。具体采取哪种方式,要看炉况发展情况。一旦出现开始频繁烧风口及严重的炉缸堆积,个人总结的经验,偏堵风口方式是恢复时间最短,最为稳妥,处理效果最好,但恢复控制难度又最大的一种,具体的操控细节,限于篇幅不再叙述,可参考此前总结的一篇文章,《关于焖炉及开炉相关问题探讨》,里面有细节恢复控制描述。
(责任编辑:zgltw)