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金属化球团质量的探讨

时间:2024-01-24 01:47来源:管理及其他 作者:张春静,郭 稳 点击:
摘要 : 目前现状是金属化球团主要由电炉消耗,电炉在生 产过程中会出现渣量增大、渣碱度偏低、出钢时间 变长、电耗及 石墨电极上升等问题,提升金属化球团质量不仅能够降低工
  • 摘要 目前现状是金属化球团主要由电炉消耗,电炉在生  产过程中会出现渣量增大、渣碱度偏低、出钢时间变长、电耗及  石墨电极上升等问题,提升金属化球团质量不仅能够降低工序 成本,且由于金属化球团含碳,可以不同程度的降低电炉冶炼 周期和能源消耗,  降低废钢熔点,  有利于促进电炉的冶炼过程。

    关键词 转底炉 ;直接还原 ;金属化球团 ;金属化率 ;脱 锌率

    钢铁企业的生产过程必然会产生具有经济价值的含铁、含  碳除尘灰, 大部分除尘灰都能够返烧结使用, 但是部分高锌灰受  高炉原料锌含量的限制,无法直接由烧结配吃。按《高炉炼铁工  艺设计规范》(GB50427-2008)要求 :吨铁入炉原料中锌含量上  限为 150g, 对含锌量较高的粉尘、污泥在高炉流程中的循环使用  进行了限制。炉料中含锌量过高,会因锌在高炉内挥发、富集, 在高炉的炉身上半部分形成结瘤, 影响高炉的稳定顺行, 缩短高  炉使用寿命。在提倡绿色环保、循环经济钢厂的大理念前提下, 各类循环物料都不允许出厂, 高锌除尘灰再利用势在必行。目前  高锌除尘灰再利用方法有很多,包括物理法、火法、湿法以及化  学萃取法, 还可以将这几种方法联用。其中转底炉工艺在国内应  用范围比较广。转底炉处理高锌除尘灰后的产品主要是锌粉和  金属化球团, 其中锌粉可作为高锌原料出售, 金属化球团直接供  电炉配吃。但电炉在生产过程中会出现渣量增大、渣碱度偏低、 出钢时间变长、电耗及石墨电极上升等问题,所以,提升金属化  球团质量,  降低电炉使用成本是我们目前亟需解决的问题。根据  金属化球团的特点,研究金属化球团质量的影响因素主要有还  原温度、还原时间、配碳量、料量、生球质量等。

     

    1  还原温度对金属化球团质量的影响

    煤气燃烧放热是转底炉炉膛热量的主要来源,转底炉在生 产过程中主要用转炉煤气,但转炉煤气热值波动较大,炉内最 高温度(还原二段和还原三段) 一般控制在 1220℃左右。8 月 18 日, 为提升金属化球团质量, 混入热值比较稳定的焦炉煤气,   内最高温度控制在 1250℃~ 1280℃之间。

    混入焦炉煤气,还原温度提升后,残碳降低 0.8%,金属化 率升高 0.88%, 脱锌率升高 0.81%。

    另外,如果生产过程中还原温度高,还原反应进行的快且 剧烈, 金属化球团表面就很难被再次氧化,  即便被氧化,  如果表 面的氧化层很薄,也不会影响产品的金属化率。如果还原温度 偏低, 还原速度缓慢,  等到整个球充分发生还原反应时,  表面就


    会形成较厚的氧化层, 最终导致金属化率偏低。因此, 生产中想 要提高金属化球团的金属化率,防止还原过程中的再氧化,就 需要提高还原温度,在炉内不出现板结块的前提下,还原温度 越高, 反应时间越短,  金属化球团质量越好。

     

    2  料厚对金属化球团质量的影响

    根据目前生产节奏及工艺条件,经生产实际摸索,转底炉  的还原时间为 18 分 3 秒, 几乎不做调整, 但随着产量的升高,   料厚度势必会随之升高。料厚太高也会影响金属化球团质量, 因为转底炉的火焰仅接触料层的上层,料厚过高时,上下层反  应速度差别较大,上层还原反应刚好完成,下层还原反应肯定  不充分 ;如果下层还原反应完毕,  上层就会发生严重的再氧化。

    金属化球团产量升高 90.39t,粉率升 5.68%,金属化率降 低趋势, 电炉磁盘吸入量降低 0.7t 左右。

     

    3  配碳量

    2020 年 4 月 18 日~ 5 月 18 低煤气热值生产摸索期间,试 验增加配碳量,混煤配吃比例由 6% 逐步增至 10%, 配碳量由 14% 增至 17%,金属化率稍有上升,但粉率逐渐升高,最高粉率 42.79%。通过反复摸索,金属化球团在生产过程中,碳最终以 气体形式排出,金属化球团的特点是低配碳量和高孔隙率,转 鼓强度会随着配碳量的增加而降低,金属化率会随着配碳量的 增大而增大。所以如果配碳量高,直接导致粉率上升,因此,生 产过程中需要逐步摸索合理的配碳量,目前配碳量一般稳定在 13%  14% 之间, 能够满足转底炉还原过程所需要的配碳量。

     

    4  料量及生球质量

    转底炉在实际生产过程中,由于各类尘泥本身成分、来料  量不稳定的特点,料量及生球质量波动较大,造成后续焙烧过  程调整困难, 影响金属化球团质量。生产组织过程中, 从源头抓  起,尽可能稳定原料配比,减少变料次数 ;工艺上要求混合料  水分控制在 6%  8% 之间,生球水分控制在 10%  12% ;重  粒灰、布袋灰碳含量波动较大,为稳定还原反应所需的配碳量,


    碳粉粒级与其它除尘灰相比偏粗,但碳粉的碳含量比较稳 定, 少量配吃并不影响混合料的成球性,  反, 能够提升混合料 配碳的稳定性,提升生球质量,为后续操作过程的稳定创造有 利条件。

     

    5  硅含量降低对金属化球团品位的影响

    5.1   配吃高品位精粉提品

    进入 8 月以来,不断摸索降低金属化球团硅含量,提升金属  化球团品位, 先后吃入氧化铁皮、澳洲精粉、精选秘鲁粉等高品  位矿粉,但均表现为母球形成速度慢,生球粒度大且球量不好  控制,最后试验申风国内粉,配吃效果较好,金属化球团品位、 硅含量均有明显改善。

    配吃申风国内粉 25%,金属化球团品位提升 1.75%,硅降低 1.96%。

    5.2   有机粘结剂代替皂土能够在一定程度上降低硅含量提升 金属化球团品位

    经过生产实践摸索,观察粘结剂配比由 2% 逐步降至 0.8% 过程中生球质量的变化,粘结剂配比 2%、1.5% 及 0.8% 时生球


    均表现为粒度不均,呈周期性波动 ;粘结剂配比 1% 时,生球成 球性较好,  粒度较均匀,  表面较光滑。

    配吃粘结剂后,较配吃皂土时 TFe 升高 7.4%MFe 升高 9.52%、SiO2 降低 4.2%、金属化率升高 5.44%, 粉率升高 2%。

    粘结剂代替皂土能够明显的降低硅含量提升金属化球团品 位,但粘结剂对原料的适应性偏差,成品金属化球团粉率呈上 升趋势。

    电炉吃入情况。

    高品金属化球团电炉吃入过程,磁盘吸上量每盘上 0.4t, 吃入 1t 时(折合吨钢 7.69kg/t),高品较低品提效 2 元 /t 钢。实  际渣料消耗不变的情况下,增加了高品球吃入量,同比炉内渣  样变化 :全铁上升 1.25%  4.10%, 二氧化硅下降 -0.42%  -  0.98%, 碱度上升 0.02  0.27。

    同时,电炉及时调整金属化球团加入时机在冶炼前、中期, 利于前期脱氧和快速成渣,较好的改善了埋弧操作,供电缩短、 护炉效果提高、终点控制稳定, 铁元素回收率提高明显。

    5.3   配吃烘干辊磨卡粉降低皂土配吃比例

    技术部组织球团厂对 -4mm 卡粉进行烘干、选矿厂用高压辊 磨对烘干后卡粉进行细磨生产试验,最后磨后卡粉在转底炉工 序配吃。

     

    经球团厂对北区 2# 竖炉烘干进行出料系统改造,对卡粉进 行烘干,烘干温度控制在 710℃~ 750℃之间,烘干后水分平均 4.3%, 较原矿下降 3.6%, 小时产量 50t。

    分析烘干卡粉单独研磨试验数据,五次研磨细度 65.15%, 参照试验生产时间及研磨五次计算,产量约 700 吨 / 天 ;因烘干  卡粉水分 5.5% 较低,生产过程中扬尘较为严重,且卡粉黏度较  高,第 3 次辊磨后结块较多,隔渣筛下料不畅。考虑四次研磨细  度达到 64.3%,能够满足转底炉生产需求,所以要求生产上细磨  四遍后就拉往转底炉进行配吃。

    转底炉吃入细磨卡粉情况。


    配吃细磨卡粉 10% 后, 日产量降低 14.09t, 粉率上升 2.59%, 皂土单耗下降 59.66kg/t。皂土成本下降 22.96 元。

    试验开始配吃 15% 细磨卡粉,皂土由 4.5% 逐步降至 2%,生球  成球慢,干燥后生球水分偏高,较之前干燥后生球强度降低,落下  强度 2 次以下占 30%,链斗机成品球碎渣、面子较多,粉率 30.46%, 通过生产实践摸索, 逐步将卡粉配比降至10%, 粉率下降明显。

    针对生产中实际存在的问题,从配料到造球、再到烘干主要 采取的措施 ①将皂土仓子由 9 号仓调至 7 号仓,7 号仓是拖拉皮 带秤,量程比螺旋下料秤小,精准皂土下料。②由于散装布袋灰 水分大、有硬块,影响下料,所以要求停配散装布袋灰。③强力 混通入蒸汽,提升混合料料温。④强力混预见性调整进水量,混 料水分 7.5%  8.2%,提升混合料水分,降低球盘加水量。⑤在 线清理干燥机网带糊堵,提升烘干效果。⑥稳定造球粒度,提升 8mm  12mm 粒径占比 85% 以上,改变加水方式及热水造球模 式,有效减少生球表面粘附粗颗粒现象。⑦生球入炉量控制 25t/h 以上,调整干燥机入口烟气温度 320℃~ 350℃, 干燥后生球水分 <2%,落下强度两次以上。⑧本体温度控制,根据热值合理调整 焦炉转炉煤气量还原二、三区温度控制 1280℃~ 1290℃, 使炉内 焙烧均匀稳定。随后要求转底炉固化原料配比, 定配料方案。

    通过  系列整改,转底炉细磨卡粉配比控制在 10%,皂  土配比稳定在 2%,转底炉本体还原二、三区温度控制在  1280℃~ 1290℃, 使炉内焙烧均匀稳定。通过试验卡粉的配加, 在整体工序生产中对降皂、成品降硅起到了明显效果, 粉率稳定   25% 左右, 金属化球团品位 TFe70.26%, SiO28.62%, S0.63%。

     

    6  总结

    1)通过现有转底炉实际生产工艺条件,改变原料配吃、还 原温度和布料厚度,稳定配碳量及料量,研究不同还原条件对 金属化率、脱锌率的影响。研究表明, 金属化球团是内配碳的直 接还原反应,在还原温度控制在 1250℃~ 1280℃之间,日产量  700t 左右时,金属化率可达 75%,脱锌率可达 90%,电炉磁盘 吸入量最高可达 3t  4t。

    2)转底炉用有机粘结剂代替皂土,金属化球团品位能够达  71%,硅能够降至 7%,有助于电炉降低电耗及渣料消耗,降低 成本, 但是在生产实践中应继续摸索降低粉率, 稳定原料条件。

    3)还可以结合皂土厂家提升皂土质量,降低皂土消耗,也  能够很好的达到金属化球团降硅提品的目的。皂土的硅含量在  65% 左右,目前皂土配比 5%,金属化球团硅含量在 11% 左右, 理论计算皂土配比降低 1%,金属化球团硅含量能够降低 0.78%, 品位能够升高 0.89%, 还应在生产实践中逐步摸索。

    4)卡粉有一定的粘性,经过细磨后由转底炉配吃也能够 降低皂土消耗,经过生产实践,皂土配比能从 4.5% 降至 2%,能 够达到降低金属化球团硅含量及提升品位的目的。但必须严格 控制好细磨卡粉的配吃比例,  配吃比例过高,  炉内爆裂严重,   接导致成品球粉率上升。


    (责任编辑:zgltw)
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