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高炉休风快速恢复操作实践

时间:2019-06-19 15:08来源:日照钢铁控股集团有限公 作者:耿 磊 李 勇 点击:
摘 要 高炉休风后的快速恢复,是高炉最基本的操作技术之一。它不仅直接影响高炉的增产降耗,而且对高炉炉况的连续稳定顺行影响巨大。本文结合某845m3高炉,从短期休风、长期休风
  • 摘  要  高炉休风后的快速恢复,是高炉最基本的操作技术之一。它不仅直接影响高炉的增产降耗,而且对高炉炉况的连续稳定顺行影响巨大。本文结合某845m3高炉,从短期休风、长期休风和无计划休风三个方面,对高炉复风操作进行总结和分析

    关键词  高炉休风 快速复风 实践


    1  前言

    某845m³高炉2016年8月31日大修后开炉,高炉开炉以后在现有的原燃料条件下(见表1、表2、表3),通过不断提高操作水平,实现了高冶强下的长周期顺行,各项指标也不断优化(见表4)。

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    2  短期休风快速恢复

    2.1  短期休风的休风操作

    短期休风要求休风前炉况稳定顺行,渣铁物理热充足,流动性良好。休风前出尽渣铁,空喷铁口,提前停煤,低压时间不低于10分钟,防止开放散溢烟造成环保事故。2月16日夜班6:30发现6#小套烧坏,计划8:30左右休风更换。8:10铁口来风,高炉开始停煤、停氧,减风100kpa,8:20风压50pa,常压操作。8:30高炉休风操作完毕。

    2.2  短期休风的复风操作

    短期休风的复风操作要求全风口作业,无需堵风口;矿批负荷不变;复风后一次加风到热风压力40~50kpa开始引煤气;引煤气后一次加风到全风压的70%,顶压按照风压的50%控制;料动后开始上料喷煤,起始煤量为正常煤量的30%;稳定5-10分钟后加风到正常风量的80%,顶压按照风压的55%控制,煤量为正常煤量的70%,富氧量逐步加到正常氧量的50%。正常要求30分钟内各操作参数达到休风前的水平。2月16日9:05风口更换完毕,高炉复风。复风后的主要操作参数见表4。

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    3  长期休风快速恢复

    3.1  休风工艺方案制定

    根据生产检修计划,高炉2017年3月21日8:00~20:00计划检修12个小时,休风前炉况顺行稳定,各主要参数在较高水平上运行,综合负荷稳定,炉缸活跃程度较好,料尺整齐无偏尺现象,煤气利用率稳定,中心、边缘气流分布合理。

    休风前确保炉况顺行,20日22:00每批加焦200kg,后期视炉温适当降低煤比,[Si]控制0.25%-0.35%,铁水物理热达到1490℃以上,保持到休风。

    3.2  休风料的组成

    21日夜班根据炉温及负荷情况适当减煤,21日4:30加净焦10吨,6:00加净焦10吨,以补充休风过程中损失的热量和复风时炉缸热量的及时恢复,后续根据炉温及料速调整煤量和降低二元炉渣碱度,要求实际R2在1.10-1.15,铁水含硫0.02%~0.035%。6:00将矿角同缩1.5度。

    3.3  休风注意事项

    保证高炉稳定顺行,碱度在操作方针下限,风压小于360KPa,压差小于160KPa, 休风前确保炉内渣铁出净,中夜班加强炉况判断和调节,避免崩滑料和悬料,保证充足的物理热。

    为确保正顶正常点火及检修需要,顶温控制在200-250℃。休风后30分钟内必须点着火。

    3.4  休风操作

    19日夜班7:25,铁口来风,炉内停氧、停煤开始减风同时撤顶压,7:55冷风压力减至50KP,切煤气,8:01休风完毕。休风后炉顶点火,风口全部堵泥密封。 

    3.5  复风操作

    (1)复风前堵2个风口(5#和15#),选择在无铁口的对称方向,风口面积为休风前的80%。

    (2)19:42送风后,集中加入净焦2批,共17吨,休风前的轻负荷、矿批、维持不变,矿角退1.0°

    (3)送风后一次性加风至80KPa后,19:47引煤气。

    (4)19:58一次性加风至170KPa,约为正常风压的50%-60%,顶压按照风压的50%控制,观察炉内压量关系和探尺动作,此时炉内出现风压爬坡、风量持续萎缩且探尺不动,20:15集中减风20KPa,20:23压量关系走开探尺开始动作,恢复加风。

    (5)20:28上料并开始喷煤,小时喷煤量初期速率按照10t/,后加逐步至20t/h,操作燃料比按照高于正常燃料比5-10Kg/t水平控制,同时开始富氧2500m³/h。

    (6)21:20加风至305KPa,达到正常风压的85%,此时料线深度2.5米,稳定炉内压量关系,并赶料线,小时煤量加至23t/h,已接近正常煤量90%,富氧至5000m³/h,为正常氧量的55%左右。具体恢复进程见表5。

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    4  结语

    高炉在短期休风中,通过合理的操作,可在较短的时间内实现炉况恢复,尽可能将休风造成的产量损失降到最低;在长期休风复风操作中,通过合理的堵风口,调整碱度,加入净焦,确保炉缸活跃,渣铁物理热充沛,实现复风后炉况的快速恢复。

    (责任编辑:zgltw)
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