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摘 要:受环保因素影响,济源钢铁5#高炉紧急休风封炉28天,为济源钢铁历史上首次长期封炉;高炉在恢复过程首次采用在线安装氧枪等技术,在点火复产1天后转顺,4天后达到正常指标,为我厂在封炉操作上积累经验。
关键字:长期封炉 快速复产 在线安装氧枪
济源钢铁5#高炉于2004年2月8日开炉点火,炉容508m3,采用密闭软水循环,无料钟串罐式炉顶。开炉后炉况一直保持稳定顺行,但冷却壁破损严重,于2013年3月25日大修。2017年12月4日6:40受供暖季环保因素紧急休风封炉,于2017年12月31日18:10点火开炉,共封炉27天11小时30分钟。在2018年元月2日零点班风用全,高炉快速恢复正常生产。
1 封炉
1.1封炉背景
2017年12月份为河南省供暖季环保(治霾)攻坚月,济源市要求我厂减产50%,烧结停双机,因4#高炉已进入大修,要求再封一座炉一个月,厂部定为5#高炉。
1.2封炉料
12月3日接到封炉通知后,由于原燃料仓都是正常料,无法在封炉料里同时配加白云石、锰矿、萤石等常规设计的封炉料,只能腾空一个熔剂仓上萤石。12月4日零点班第2批开始下封炉料,组成:焦批5000kg,矿批17400kg(混合烧结矿81.90%+铁山球团6.03%+厂球10.34%+萤石1.72%),负荷3.28;第12.5批开始下净焦,焦批5000kg,下到第30.5批结束,休风停炉;故封炉料仅下了175吨净焦。布料方式采用单环(焦22°矿20°),下净焦时α角18°。
1.3封炉前热制及造渣
1.4封炉前操作
12月3日四点班第24批(总共56批)开始轻负荷料,计划控煤。焦炭负荷由正常的3.96轻至3.67,矿批由18吨缩至17.4吨。到位后,小时煤量由12吨逐渐退至7吨。4日4:00停煤停氧,5:40退出TRT。
1.5封炉料线
到12月4日6:40休下风,封炉开始;实测料线7.7米,炉喉北侧人孔打开,料面点火,后未再关闭;炉顶放散阀开一个盖一个。
1.6封炉过程
直风管全部卸下,确认风口套全部无漏水现象,将风口小套用白干泥填满堵实,大套与炉壳间抹黄油;冷却水未关死,留点滴水量。封炉5天后,料面煤气火熄灭,说明风口堵的严实,不进风。
2 开炉前的铁口处理
2.1 送风前铁口预埋氧枪
将铁口烧透,埋进氧枪,第一根在12月30日18:30插进,氧气0.2Mpa,压缩空气0.1 Mpa。31日10:00计划关气拔氧枪,因关错顺序,氧枪烧坏,天车和泥泡都不能拔出来,用氧气烧出,渣铁少许。第二根在31日11:58时插进,氧气0.15 Mpa,空气0.10 Mpa。
2.2 二次在线安装氧枪
氧枪18:10时送风通氧,氧气压力开到0.5 Mpa,空气压力0.2Mpa,到22:40时氧枪烧坏,使用天车拔出,流出少量熔渣。堵口后,再次安装自制氧枪,利用开口机打进铁口(第一根木质锥,开氧气后一下子烧坏,第二根使用铁质锥),控制氧气压力0.5 Mpa、空气压力0.6 Mpa。至3:35拔出氧枪开铁口,渣铁自动流出,渣铁流出约5米,后用泥炮堵口,不再埋氧枪。
3 开炉过程
3.1开炉料构成
送风前料线8.7米(实测),该料线到风口容积228m3,焖炉料为净焦175吨,折合体积为237m3,说明净焦到达风口(从实际送风出渣铁看,分析准确),料线距炉腰上沿距离为3米。
实际装料从空焦段开始装,生铁硅按3.0%,炉渣碱度按1.0倍进行设计。
3.2开炉操作
开炉初期简约描述如下:12月31日18:10送风,送风风口1#、2#、3#、13#和14#共5个,其余用砖堵(送风前将风口全部捣开,未见红焦炭,但焦炭很干);18:40时13#、14#风口着火,18:50时3#、1#、2#依次着火。19:00风压加到60kPa,19:36风压80 kPa,20:00风压90 kPa;21:00引气,21:45风压按113 kPa稳定走下去,顶压控制56 kPa,风温控制在860℃。22:40铁口自开流出少量渣,22:55堵口(2块泥)。31日四点班共下料13.5大批,布料角度:KK17PP16。
元月1日2:30第16小批下后见料面,西尺4.31米,东尺4.97米;3:12加风到130 kPa,3:35打开铁口(拔氧枪后渣铁自动流出),渣铁约8米,此时料线西尺4.13米,东尺4.98米;4:40第二次开口(钻开),料线西尺3.86米,东尺4.60米,出渣铁流到事故坑;5:00加风到144 kPa,6:06第三次打开铁口,出铁10分钟,料线西尺3.10米,东尺3.41米,布料角度均加一度,即:KK18PP17。此后每隔1.5小时开始出铁,并逐步捅开风口、加风,13:00后按正常出铁时间进行控制;至2日2:33出铁后,炉温降到位,高炉恢复正常生产。
3.3捅风口进程
3.4加风情况
从送风到加全,行程平稳,呈阶梯式,未出现反复。
3.5 铁水温度及生铁含硅
从1日能测温时,11:38出铁约15吨,铁水温度1481℃,生铁含硅估计2.2%,此后炉温始终控制在1475-1505℃间,相对稳定。生铁含硅在2日2:33出铁降到0.92%,生铁含硫0.010-0.030%间(最高一次0.049%),开始计量产量。
3.6 原燃料调整
以下统计的为开炉料下完后的正常料,按1日全天73批料,2日129批料排序。
至2日四点班负荷到位,高炉调剂到位,生产恢复正常运行。5日夜班仓内萤石用完停用;11日仓内锰矿用完停用。
3.7 富氧喷煤
1日18点开始富氧喷煤,小时煤量4吨,富氧600m3/h,两个小时后氧加到950m3/h,煤量不变。2日随焦炭负荷增加,富氧喷煤量随之加大。
3.8 指标
4 总结
4.1本次封炉未封盖料面,风口大、中、小套之间均抹黄油密闭。封炉前后料面下降1米(封炉前料线7.7米,开炉时料线8.7米),对复风恢复影响不大。
4.2本次开炉前铁口预埋氧枪及在线安装氧枪加热炉缸,有助于开炉恢复进度,仅用一天多时间即转入顺行,行程稳定,无悬料现象。
4.3封炉前最后一次铁出净后封炉,炉缸无残渣铁,复风后铁口与风口通道透气,炉前开铁口容易,炉前劳动强度低。
4.4封炉和开炉过程中冷却设备无损坏、漏水现象,降低了炉况恢复难度。
(责任编辑:zgltw)