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高炉炼铁工艺上几个节能减排新技术的实践

时间:2019-03-14 14:05来源:鞍钢股份公司 作者:汤清华 王宝海 张 点击:
摘 要:笔者根据炼铁生产多年的实践,开发了几项节能减排的工艺技术:炉顶装料过程中均压放散的煤气回收;加压热风炉烟道废气作为高炉煤粉喷吹用惰性气体;高炉煤气干法除尘系
  • 要:笔者根据炼铁生产多年的实践,开发了几项节能减排的工艺技术:炉顶装料过程中均压放散的煤气回收;加压热风炉烟道废气作为高炉煤粉喷吹用惰性气体;高炉煤气干法除尘系统煤气回收时的温度撑控;高炉干法除尘的防腐技术;新型旋风除尘器;高炉低噪音煤气压力调节阀;高炉大中修停炉降料面煤气全回收操作技术。试图从原理和实际应用上加以介绍,以引起同仁们的讨论和应用,想起到抛砖的作用。

    关键词:均压放散煤气回收,烟道废气,新型旋风除,惰性气体,压力调节

    1 炉顶装料过程中均压放散的煤气回收

    高炉生产中要不断从炉顶装进铁矿石与焦炭固体炉料,高炉内是高温高压冶炼的容器,而矿石和焦炭是在常温常压状态下由胶带机或料车提升运至炉顶后再装入高炉,装入过程中的装料罐(称量罐或大钟斗)有一个泄压放散后受料和充压均压后再往炉内布料的过程。这泄压放散至空中的是高炉煤气,这部分煤气进入炉顶消音器,经消音除尘后排进大气,有极毒和含尘,而且是含有约3000kJ/m3 热值的二次能源,不想办法回收利用既浪费能源又污染环境,损害人类。

    根据高炉装料工艺、冶炼强度、顶压、料罐大小等,生产中表明,装料均压放散过程,排入大气的工况煤气量为10~20m3/t.Fe,虽只占吨铁煤气量的1%左右,但基数大了其排放量是十分惊人的。年产铁水200万吨的2500m3 高炉年放散量2500~3000 m3,以全国高炉年产生铁7 亿多吨计,仅此项排放量是100 亿m3,这些煤气中含CO23%~24%CO216%~23%,人在含有CO 浓度500mg/m3 的环境中只要20min 就有中毒死亡危险,有剧毒的高炉煤气是毒害人类的重武器,这些CO 排入大气中虽得到稀释但仍危害人类健康,比CO2 温室气体要严重得多。同时其能源损耗也十分惊人,1000m3 高炉煤气约相当100kg 标准煤。全人类都在减排温室气体,炼铁同仁更应迅速行动起来回收这部分煤气并加以利用。企业是技术创新和开发的主体,有为者建议大胆偿试,放眼社会资源利用和降低污染。如果搞好了在世界上应当首创。

    我们曾开发设计了一个处理回收工艺及设备(专利号zl201020236770.3),这种方式又可分燃烧排放方式和回收进企业管网方式。燃烧排放方式排进大气的是CO2,能源没得到应用,不宜应用,进管网方式为企业增加新的能源、减少排毒,建议采用。

    高炉炉顶压力一般为200~300kPa,煤气管网中的煤气有约12kPa 的压力,巨大的压力差为回收料罐的煤气提供了动力源,既回收不用另增动力。高炉称料罐内煤气放不净,也可设定下料罐与大气之间某一低压差条件下开上料阀进行受料(或再开一次原有均压放散阀),此时煤气回收率可达90%左右。若再开发一个抽负压装置则可100%回收。此外从装料均压放散煤气回收时间程序上是可满足要求的。

    某公司2015 1 号高炉(1280m3)大修中增设装料均压放散煤气回收装置,开炉后即投入煤气回收生产。(1)运行18 个月以来从未间断过,实践结果是每装一罐料,均压回收称量罐中的煤气只需8~14s,并不影响装料速度,而且对煤气管网压力无冲击。(2)顶压160~190kPa 条件下回收煤气7~8 m3/t.Fe

    3)根据企业煤气价格,当年可回收投资,环保效益更可观,回收过程的粉尘与高炉布袋除尘一并回收。

    4)按时间或压力控制回收过程,其回收量是85%以上。

    1 号高炉此煤气回收获得成功后,厂里3200 高炉装料均压放散煤气回收项目正紧张施工,很快就会投入运行。

    2 加压热风炉烟道废气作为高炉煤粉喷吹用惰性气体

    高炉热风炉烟道废气在高炉喷吹煤粉的制粉系统,做为干燥剂和降低制粉系统O2 含量起憜化作用,在我国己近50 年历史了,为保证高炉喷煤的安全和节约能源起到的巨大的作用,技术上已日臻成熟。当前存在的问题是高炉炼铁工艺中N2 用量不断攀升,N2 资源和压N2 能力受限,出现高炉用N2 和喷煤用N2 不平衡,相互争用。

    1)高炉用N2 不断增加,有十几处需用N2,仅炉顶无料钟用N原设计500~800m3/h,而现在2500m3以上的高炉实际用N2 都大于2000m3/h。一座高炉在装料一均都采用半净煤气的条件下的耗N2 量大至在5000m3/h 以上。

    2)高炉喷煤的煤粉多为烟煤与无烟煤混合喷吹,为保证安全,喷吹罐组的加压、倒罐、喷吹、二次补气等多用N2,加之多属稀相喷吹,没能真正实现浓相喷吹,因此耗N2 量同样居高。

    介于这种局面,鞍钢的同志们共同开发出利用热风炉烟道废气加压后代替现有的N2 和压缩空气用于喷煤,发明专利号:ZL200610135140.5

    热风炉烟道废气完全可做为喷吹煤粉的惰性气体和载气,其成分见表1,它是两种惰性气体的混合气。

    改当前加压空气或N2 作为喷煤载气,为加压热风炉烟道废气作为喷煤载气,吸入口稍增加简单除尘和脱水设施即可应用,其惰化效果应比纯N2 还好。 

    可看出烟气中含CO2 30%,比用压缩的N2 多了30%CO2,进入高炉后与炉内C 发生反应:

    CO2+C=CO

    CO 是很好的还原剂,富化了还原剂成分,同时带入的C原子节约了能源,某种程度上减少了CO2 的排放量。此外它优先与煤粉中的C 发生气化,某种程度减少焦炭的气化反应,进而保护了焦炭的强度。为减排做贡献,一举三得。

    同时也使高炉冶炼行程发生了一定的变化,CO2 在风口前发生气化反应是吸热的,而在高炉中上部参加间接还原又放出热量,有利间接还原的发展。这对进一步使用高风温和发展间接还原都有利,又因喷煤带入气体量很限,不会给高炉冶炼行程带来大的影响。

    3 高炉煤气干法除尘系统煤气回收引气时的温度撑控

    高炉大修或新建高炉开炉,对于湿法煤气回收系统,煤气回收条件是高炉点火后送风风口全部着火,炉顶煤气检验合格即可回收并网。 新的问题是,近年来多采用布袋干法煤气回收系统,要求炉顶煤气温度达到一定时才能回收,且各企业操作规程中规定布袋除尘器接收煤气条件是炉顶温度在100~250℃范围。低温限制是防止结露粘布袋,高温限制是防止烧布袋。而新开高炉炉顶煤气温度提高较慢,多在着火后15h 以上,尤其湿料开炉,造成煤气长时间不能回收,有的长达20h 以上,大量高炉煤气放散入空中,产生浪费和污染环境,每小时数十万有毒的高炉煤气放入大气,比排CO2 危害更大。

    实际上只要送风风口全部着火,料柱内游离氧全部赶尽就可回收煤气,不必担心布袋结露而粘结。这里有个认识问题:有些布袋煤气除尘系统操作规程中要求炉顶温度在100~250℃时才能回收煤气,有甚者把下限温度提到120℃,笔者认为这是江南几十年前干式布袋除尘刚开发应用时的做法,没有足够理论根据,值得商讨,不宜照搬。规程也有不正确的时候。造成布袋结露挂腊的充分必要条件是:煤气中水蒸汽浓度和温度同时具备结露条件时,才能结露。缺一条件就不会结露。

    20 世纪70 年代成兰伯先生主编的《高炉炼铁工艺及计算》中关于大气湿度与结露温度的关系就有介绍,将其制成图4。可将炉顶煤气中含湿量算出与对应的露点温度查表得出,此时的露点温度就是允许煤气回收温度,笔者简易计算表明,炉顶温度大于30℃可回收煤气,且有多次实践:

    12006 12 月鞍钢新4 高炉(2580m3)开炉,且冬季,采用湿熄焦和全人造富矿开炉,包括大气湿度在内计算的的炉顶煤气含湿是在16g/m3 左右,对应的结露温度是19℃,此时炉顶温度达30℃即可回收煤气,实际当时60℃回收了煤气,结果很好。

    22011 8 16 日江南一座1780m3 高炉新建开炉,采用布袋除尘回收煤气系统,同样用废旧枕木填充炉缸,16 个风口送风点火,风口着火到煤气回收完不到30 分钟,当时炉顶温度37~38℃,几乎是盛夏的大气温度,予计要堵塞2~3 个布袋箱体,但结果一条布袋都没挂粉和堵塞,安全顺利开炉。

    3)再有各企业高炉喷煤的制粉系统,其磨煤收煤布袋系统都控制≤70℃,再高怕布袋着火,磨的煤含水都在12%以上,其磨煤的干燥剂或载气中含H2O 远高于高炉煤气中的H2O,其含粉浓放多在500g/m3(高炉煤气含尘30g/m3 左右),制粉系统均正常运行。20 世纪60 年代鞍钢同志在建制粉喷煤车间时,计算鞍山

    地区磨制煤粉布袋结露温度是54℃,收煤粉布袋箱温度一直控制在≤70℃,己运行了近60 年,挂蜡堵袋几乎没有。当前仍有一些同志纠结,尤其是在制定操作规程上。

    4)由此还可说明,烧结生产主抽风机前的除尘方式,也可改传统的电除尘为布袋除尘以提高效率和易于脱S,己有很多用布袋除尘代替电除尘实例了。

    4 高炉干法除尘的防腐技术

    高炉煤气采用干法除尘净化,给企业带来节水、TRT 多发电、提高风温、减少污染等诸多好处。笔者曾根据实际核算这项技术可降低吨铁成本12~15 元,近年多为采用。但同时出现管道被腐蚀的现象,如某2002 年才有高炉炼铁的企业,至2013 年因煤气管网腐蚀严重被迫在管道外部采用全线包裹防漏措施。究其原因是高炉煤气含有ClSO2 – ,同时煤气中含有H2O 蒸气,结合后生成盐酸和次硫酸,对钢管道产生腐蚀,尤其是进口矿量增加,Cl–更高,这一现象越来越严重,有的甚至影响后道工序的生产。现在办法:

    1)有的企业采用煤气布袋除尘出口处雾化喷洒石灰水使其生成CaCl CaSO3,(在水中沉淀),其后端增设旋流脱水装置,水循环使用,建个小型沉淀池,固体物沉淀回收。以解决后部高炉煤气管网腐蚀问题。

    2)重力除尘器(或旋风除尘器)出口至布袋除尘器入口的半净煤气管道上采用喷涂50mm 的耐材,防止点蚀。

    5 新型旋风除尘器优于进口设备

    在高炉粗煤气和半净煤气处理上,干法净化上大量购买国外的旋风除尘器,湿法上大量购买比肖夫和戴维钟水洗净化设备,这些设备运行成本高,维护费用高,难于调节,耐磨块掉落堵塞御灰系统。鞍钢在高炉改造中,采用湿法的高炉共引进了5 台比肖夫塔,燃气厂在使用时吃了不少苦头,主要是重力除尘效率低,比肖夫旋流塔磨损严重。而在后来改造中则采用干法除尘,也不再引进旋风除尘,而是与鞍山享通公司合作开发了新型旋流除尘器(螺旋筒式旋风除尘工艺设备,专利号:ZL200510073304.1),从2006 年第一台旋流除尘器用在4 高炉(2580m3)至今,国内己有几十台投用,炉容在1000~4860m3 不同级别的高炉上。与传统的重力除尘器比,其直径缩小了一半,除尘效率提高到75%~85%。众知的重力除尘器最好的效率最好的是50%,其提高率是50%以上。从鞍钢4 高炉运行12 年实践表明,完全克服了引进的设备蔽端,效率提高后带来布袋寿命的延长,设计一年更换的布袋已延至3 年以上。12 年来也没有维修过。

    6 高炉低噪声煤气压力调节阀

    高炉炼铁自20 世纪50 年代初就改为高压操作,是3 高理论之一,都是在高炉净煤气出口与企业煤气管网处设置调压阀组组(有的叫傍通阀组,鞍钢习惯叫高压阀组),是在一根煤气总管上并联安装3~4 台不同直径的阀门,根据高炉顶压的要求,开、关、调节不同通径的阀门来达到目的,同时这些阀门必须同时配置电动和气、液动传动装置,以满足反应速度要求,传统的调压阀组还带有DN200mm 常通管以保护鼓风机,这对TRT 出力受到制约。2009 年鞍钢新5 高炉(2580m3)改造中新开发了一种由一个钟型阀组成,液压驱动无级可调的调压阀(炼铁高炉用的低噪声煤气压力调节阀,专利号ZL200820011354.6)。使用至今效果良好,由传统的调压阀组调节的高炉顶压在5kPa 范围内波动,新型阀门调节的高炉顶压在1kPa 范围内波动。已运行8 年效果甚好,也建议扩广应用。

    7 高炉大修降料线停炉过程的煤气零排放

    高炉大中修要停炉降料面,大修还要出残铁,怎么进行炉顶打水、回收煤气、将料面降到风口水平面,其操作是同时进行的,安全难度大,怎么做到煤气100%回收。近三年几座炉子降料面的成功作法供参考。

    1)盖面焦,过去加得较多,一般按正常焦批的3 批即为合适,多了即浪费资源也延长了降料面时间。

    2)液面控制和出最后一次铁时间掌握,其要求是开始降料面时尽量减少出铁次数,算好铁口至风口下沿的渣铁安全赌量,利用渣铁液面来抬高焦炭料柱,在风口前多燃烧掉一些,待最后一次铁出得多则料面下得多。

    3)滴落带以下焦炭中基本上不含渣铁,正常生产时炉腰中下部就是滴落带,当煤气中H2 含量达到10%~12%水平,(料面也降到炉腹中部),此时可停止回收煤气并休风。待出完最后一次铁,再出残铁后,料面必能风口水面以下。这样就做到了零放散煤气。

    4)中修不出残铁怎么做到煤气零排放,此时最关健的也是控制好渣铁液面和出铁次数尽量少,H2 达到规定值就可休风,带压出最后一次铁,最后即使风口水平面上稍有点焦炭也极易从风口扒出,焦炭还可重新使用。这样也做到高炉煤气的零排放。

    [1] 成兰佰, 高炉炼铁工艺及计算. 冶金工业出版社, 1991: 504-505.

    [2] 汤清华, 王宝海, 张洪宇, 王再义. 高炉炼铁工艺节能减排新技术[J]. 炼铁, 2015, 34(4): 1-4. 

    (责任编辑:zgltw)
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