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复风操作

时间:2012-07-02 17:36来源:本站原创 作者:Schatten 点击:
  • 9#高炉于2011年11月9日7:52送风,共休风191小时52分钟,炉缸中心温度(+8393mm)明显下降,由849℃降至673℃,因此,复风后加热炉缸乃炉况快速恢复的重中之重。

    (1)风口选择。考虑休风时间较长,同时确保送风初期煤气流分布均匀,采用“花堵”,共堵10个风口,保留20个风口工作。

    (2)复风料组成。送风时料线达9m,补加50t低料线净焦,根据风口工作面积,确保V:240m/s,计算复风初风量为3300m3/min,从而确定复风初始矿批40t/批,并且每批配加1.6t锰矿。

    (3)风量的恢复。复风初期,加风是关键,确保V达240m/s,有助于炉缸活跃,为煤气流的重建,形成强劲的中心主导气流,从而快速恢复炉况。操作中上部通过延长布焦时间,增加中心加焦量,下部积极争取风量,顶压较正常生产降低10kpa,上下协调,尽快重建合理煤气流。

    (4)渣铁排放。复风前期,由于炉缸不活跃、热量不足,渣铁渗透性差、流动性差,造成出铁困难,根据送风风量计算理论铁量达100t时,及时组织出铁,排净炉缸内凉渣凉铁,补充炉缸热量,活跃炉缸。

    (5)捅风口时机。何时捅风口取决于风量和风压水平以及是否需要加风,每次捅几个风口取决于想加多少风量。新钢9#高炉正常风量为5200m3/min,每个风口进风170 m3/min,根据风量、风压平稳,炉况稳定顺行,渣铁物理热≥1480℃,流动性良好,设备运行稳定可靠,可进行捅风口,每捅一个风口加风170 m3/min,根据加风要求捅风口个数,一般先捅开铁口侧风口并且对称捅风口,有利于炉缸活跃及煤气流分布均匀。

    (6)强化冶炼,恢复正常。由于净焦及空料的集中作用,复风初期硅高,铁水物理热上升较快,后期逐步加重焦炭负荷至正常水平并且恢复富氧喷煤,风温逐步提高,各项操作参数基本恢复正常。9#高炉复风后炉况恢复期出铁情况如表5。

    表5       9#高炉复风后炉况恢复期出铁情况

    铁次      [Mn]     [s]      [p]     [si]   铁水温度    铁量    R2

                       %       %        %       %     ℃          t

    119日  10247    0.62    0.008    0.162    3.08     1425    308     1.21

           10248    0.70    0.011    0.210    3.12     1475    110     1.23

           10249    0.73    0.013    0.185    3.1      1479    150     1.23

           10250    0.74    0.012    0.188    3.15     1523    260     1.20

    1110 10251    0.69    0.014    0.186    2.15     1526    470     1.20    

           10252    0.69    0.018    0.142    1.70     1511    515     1.16

           10253    0.73    0.019    0.152    1.39     1505    430     1.16       

           10254    0.63    0.029    0.144    0.96     1480    880     1.13

           10255    0.63    0.022    0.140    0.54     1495    520     1.11  

    (责任编辑:zgltw)
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