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风量偏小,炉缸中心难以吹透,因此采用小面积、长风口的送风制度,以解决炉缸中心死焦堆增大、中心气流不足的问题。将装料制度调整为中心加焦后,中心气流不足问题得到缓解,通过扩大进风面积、增加短风口数量,逐步解决初始煤气流分布不合理的问题,高炉稳定性大幅度增强,下料顺畅,崩料、滑尺等现象明显减少。
(3)减少粉末入炉。酒钢高炉建成时间不同,原料系统装备水平差异较大。1号、2号高炉建成时间早,存在高炉料仓少,系统老旧,上料及返矿能力不足等问题。为满足上料需求,烧结矿下料量大,筛面料层厚,过筛效果不好,造成大量粉末入炉。通过设备改造,增加筛分面积、控制料流及延长烧结矿在筛面的停留时间,筛分效果显著改善。同时通过合理控制仓位,优化外部供料条件,稳定烧结矿质量,从而减少入炉原料粉末。经改造,1号、2号高炉烧结矿入炉粉末由3.3%降至1.8%左右,改善了料柱透气性。其余高炉通过加强筛分管理,发挥新设备优势,保证筛分效率,控制粉末人炉。
3.3 建议
从酒钢所处地理位置及钢铁行业发展看,低成本是企业生存和发展的立足之本。因此,在今后相当长的时间内,酒钢高炉仍将以使用周边及自有资源为主,低品位、高有害元素的原燃料将长期伴随高炉生产。在炉型设计参数选择上,首先要正视这一现实,增加风口数量,采用相对小的炉腹角,有利于增强高炉排碱、排锌能力,以适应高炉生产条件。在高炉生产操作上,要重视料柱透气性,基本操作制度的选择及调整,都应避免影响料柱透气性,并在此基础上逐步尝试优化技术经济指标,避免因提高煤气利用率而抑制炉内两股气流,进而影响炉况稳定顺行,造成技术经济指标的劣化。
4结语
元素负荷条件下运行,但4座高炉在炉况稳定性、主要技术经济指标等方面存在明显差异,风口数量为推荐数量上限、风口间距小、炉腹角相对小的高炉,炉况稳定性及抗原燃料波动能力更强。
(2)低品位、高有害元素的原燃料长期伴随高炉生产,在炉型设计参数上,应选择相应级别高炉推荐风口数量的上限值,同时采用较小的炉腹角,以保持稳定的边沿气流,增强高炉排碱、排锌能力。
(3)在高炉日常生产操作方面,操作制度的选择及调整应以保障料柱透气性为主,避免因追求煤气利用率造成两股气流受阻,影响炉况稳定。
5 参考文献
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