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摘 要 对玉钢3#高炉强化冶炼的生产实践进行了总结。通过加强原料的监控和管理,优化操作制度,提高风温、富氧、风量、顶压,加强炉前及设备管理等措施,克服了长期入炉有害元素负荷高,原料质量不稳定等不利因素,利用系数大幅提升。
关键词 高炉 原燃料 操作 强化冶炼
玉钢炼铁厂3#高炉有效容积为1 080 m3,设有20个风口,2个铁口,主体装备为串罐式无料钟炉顶、皮带上料、薄壁炉衬、陶瓷杯炉缸结构、软水密闭循环冷却系统。2019年1月20日,玉钢炼铁厂利用年检时机,在原有的基础上新建了1座卡鲁金顶燃式热风炉。复产开炉后结合公司“提量、降本、增效”的生产要求,通过严抓原料管理,加强炉前操作和设备管理,优化操作制度,在稳定的基础上不断强化高炉冶炼,大幅度提高了高炉利用系数。
1 加强入炉原燃料的监控与管理
2019年1~7月份玉钢3#高炉原料的综合性能指标见表1~3。主要特征为:入炉有害元素含量高,特别是碱金属和Zn负荷较重;所用烧结矿粒度偏碎,返矿量大,入炉烧结矿平均粒度<10 mm的比例达19.58 %;焦炭和球团矿种类多,2019年1~7月份使用的焦炭种类就多达9种,焦炭的成分性能指标见表4。原燃料的冶金性能、成分差异大,且原料库存不稳定,导致高炉改配比、变料次数频繁,月均改配比、变料达15次,即每2天就有一次改配比或变料。因此,必须坚持“粗粮细吃 ”的思路,做好高炉入炉原燃料的质量把控。玉钢3#高炉采取的主要技术和管理措施为:一方面加强炉后筛分,通过给料机控制料流量,控制振动筛料层厚度,控制焦炭、烧结矿筛分速率<15 kg/s,球团矿筛分速率<20 kg/s;加强筛片监控管理,对磨损筛片及时更换;严格控制筛分速率和加强班内清筛工作,减少入炉粉末保证高炉透气性。另一方面根据原料库存、采购计划、物理化学性能合理搭配使用,使用质量和数量相对稳定的焦炭作为主打焦,以质量、数量不稳定的焦炭作为辅助焦,并加强对烧结矿粒度测量和焦炭水份测量,根据变化及时进行调整,减少炉况的波动。并积极与烧结工序交流沟通,提高烧结矿碱度和质量,增加酸性球团矿和进口块矿的使用比例,2019年1~7月份的综合入炉品位由2018年的54.89 %提高至55.69 %。
表1 玉钢3#高炉原料的综合性能指标
项目
品位
渣比
返矿率
S负荷
碱负荷
Zn负荷
Pb负荷
%
kg/t
%
kg/t
kg/t
kg/t
kg/t
数值
55.69
441.7
14.67
4.25
6.05
1.01
0.49
表2 烧结矿的主要物化性能指标
项目
TFe
FeO
CaO
SiO2
MgO
K2O
Na2O
Zn
Pb
R2
转鼓指数
抗磨指数
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
数值
53.45
7.73
12.38
5.4
2.74
0.1
0.282
0.025
0.052
2.29
81.52
3.89
表3 烧结矿的粒度组成
项目
>25mm
16-25mm
10-16mm
小于10mm
%
%
%
%
数值
28.94
29.07
22.47
19.58
表4 焦炭的成分性能指标
项目
Aad
Mt
S
Mad
Vad
Fcad
<25mm
M40
M10
CRI
CSR
平均粒径
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
师宗焦
13.54
4.65
0.61
0.28
0.94
85.24
2.13
88.5
4.93
27.72
64.41
44.18
安分干熄焦
13.15
0.17
0.63
0.23
0.92
85.69
3.08
87.64
5.78
27.4
63.36
57.87
淳元焦
12.9
5.36
0.66
0.8
0.92
80.8
2.81
83.32
5.3
25.23
62.34
58.14
德峰焦
13.71
7.27
0.63
0.21
1.02
85.06
3.12
90.3
4.76
26.36
64.18
61.3
曲煤焦
13.5
3.53
0.53
0.25
0.95
85.29
1.3
84.34
4.38
28.3
64.36
42
宏盛焦
14.3
2.68
0.6
0.41
0.94
84.35
3.49
88.27
4.87
27.75
65.34
57.08
明龙焦
14.37
4.01
0.69
0.34
0.98
84.32
2.54
89.27
5.56
29.61
60.67
64.44
天能干熄焦
13.92
1.43
0.66
0.3
0.91
84.87
2.79
85.51
4.57
27.71
59.35
45.94
旗盛焦
13.98
4.02
0.7
0.41
1.05
84.56
3.08
87.39
5.64
26.77
65.42
51.88
2 高炉操作制度的选择和优化
(1)送风制度。送风制度对煤气流在炉缸内的第一次分布有决定性作用[1],送风制度与上部装料制度相适应,确保煤气流热能利用良好、高炉稳定顺行并具有一定冶炼强度和技术经济指标,这样的送风制度即为合理。玉钢3#高炉在炉况稳定顺行基础上,为进一步强化冶炼,维持适宜的风速和鼓风动能,入炉风量控制在2 670±40 m³/min,风速达到220~240 m/s,鼓风动能达到13 000~15 000 kg.m/s,以保证均匀而活跃的炉缸状态。
(2)装料制度。只有合理的装料制度,高炉才能在保证长期稳定顺行的基础上强化冶炼,达到理想的效果。合理的装料制度应与具体原燃料条件相适应,玉钢3#高炉以“稳定边缘,兼顾中心”为操作思路,2019年开炉后,随着冶炼进程和操作炉型的变化,结合送风制度对高炉布料矩阵和矿批进行优化和选择。具体为:在确保形成“平台+漏斗”布料模式基础上,进一步改善高炉顺行程度和提升煤气利用率,逐步扩大布矿布焦档位并增加边缘O/C。布料矩阵转变过程为C876543 222221O7654 2221→C98765 22222O8765 2222→C98765 12221O8765 2222并稳定,相应地,根据送风制度的调整结合炉况顺行程度,逐步将矿批由29 t/批提高至33.5 t/批。这样,3#高炉抓住综合入炉品位上升的时机对装料制度进行合理选择和优化,效果显著:矩阵的调整改善了煤气利用和增加顺行稳定性;矿批、焦批的实际上扩大了软熔带焦窗的面积,改善高炉料柱透气性,同时减少了焦炭和矿石混合料的层数,降低了界面效应的影响,使高炉的整体阻损降低,改善了炉内透气性[2]。高炉不仅保持了稳定顺行,并且产量接连创新高,技术指标得到改善。
(3)热制度和造渣制度。对热制度和造渣制度的选择要求是渣铁物理热量充沛,并有较好的炉渣性能和脱硫能力,玉钢3#高炉制定适宜的热制度、造渣制度,为推行低硅生铁冶炼创造了条件。高炉日常操作中按照铁水温度≥1 450℃、w([Si])0.20~0.45 %、炉渣碱度范围1.15
0.02倍来进行控制。这样,在低硅冶炼条件下,炉渣的脱硫能力能够保持不降。2019年1~7月,玉钢3#高炉生铁平均w([Si])0.32 %,铁水平均温度达到1 482 ℃,在高硫负荷条件下,脱硫系数Ls仍达到36以上;生铁平均w([S])0.032 %,w([S])≤0.050 %达到98.5 %。达到了活跃炉缸的目的,整体上炉缸工作状态良好,热量均匀充沛。
3 高炉强化冶炼技术应用
3.1高风温
玉钢3#高炉所配卡鲁金顶燃式热风炉,其工艺采用高炉煤气掺烧高发热值转炉煤气,空气、煤气双预热,废气余热回收利用等技术,具有结构简单、燃烧效率高、蓄热能力强、温度分布比较均匀、热工特性良好、送风风温高等优点。在高风温、高风压、高富氧的情况下,送风系统一度出现了局部过热、发红等现象,经过灌浆、浇筑等手段,逐步解决热风系统的安全隐患,为提高风温、强化冶炼措施提供了安全保障。随着2019年3月8日4#热风炉的投入使用,充分发挥4座热风炉的优势,优化热风炉操作制度,采用交叉并联送风,风温由1 180 ℃逐步提高并稳定至1 230 ℃。风温的提高不仅提高了冶炼强度,带入炉缸更多的物理热量,使鼓风具有更大的动能,利于活跃炉缸中心,同时改善了煤粉喷吹效果。
3.2高顶压、大风量和高富氧
增加风量和提高富氧率是高炉实施强化冶炼的最积极因素[3],提高顶压有利于降低压差、改善透气性,同时也利于高炉接受更大风量和改善煤气利用。2019年3#高炉开炉后,随着炉况的稳定逐步提高冶炼强度,历程为:3月份,风压由0.315 MPa提高至0.327 MPa,顶压由0.158 MPa提高至0.170 MPa, 富氧由8 000 m3/h加至9 000 m3/h,富氧率提高至4.52 %;4月份,风压提高至0.340 MPa,顶压高达0.183 MPa,富氧加至9 500 m3/h;5月份,富氧加至10 000 m3/h,高炉富氧率达到5.0 %以上;至6月份,平均风量提高至2 708 m3/min,日产高达到4 210 t,月均利用系数达到3.67 t/(m3.d)。
3.1加强炉前出铁管理,强化出铁
针对冶炼强度增加产量提高造成的铁口维护难度增大、炉前工作量增加,3#高炉进一步规范炉前操作和加强炉前沟坝维护,从炮泥的使用、打泥量、铁口深度、角度、钻头直径大小、出铁间隔和时间等对出铁质量有影响的因素均作了相应明确的规定,并加大对潮铁口出铁、铁口跑泥等开、封炉门异常情况的考核力度。实践中根据具体情况选用合适的钻头,控制铁口深度2.8~3.1 m,出铁炉次17~18次/天,从生产实践看,保证了渣铁排出速度大于生成速度,实际出铁量与理论出铁量之差控制到了5 %以内,有效避免了渣铁排不尽对高炉炉外、高炉冶炼行程和炉内操作的不利影响,为强化冶炼下炉况稳定提供了有力的保障。
3.2强化设备管理
设备的可靠性和稳定运行是高炉顺行实现强化冶炼、高产稳产的物质基础,玉钢3#高炉以设备运行“零故障”为目标,强化设备基础管理,推进设备精细化管理。不断深化设备包机点检制,优化设备检修周期,提高设备运行水平,将设备故障由事后抢修向预防检修方向推进。坚持以日常点检、包机到人、责任到人为中心,落实关键设备的隐患排查和管理维护工作。避免因设备故障造成的空料、慢风和非计划休风,安全、有序、高效的组织高炉生产,保持单系统生产的稳定顺行。2019年1~7月,玉钢3#高炉实现慢风率为零,累计休风率仅为0.79 %,与2018年同比下降2.01 %。
4 强化冶炼的效果
玉钢3#高炉通过严把高炉入炉原料质量关,对高炉基本操作制度和主要冶炼参数进行优化选择,充分发挥出4座热风炉的优势,应用高风温技术,并提高富氧、风量、顶压操作,加强炉前出铁和设备管理,实现了高炉强化冶炼下的长周期稳定顺行。2017~2019年7月,玉钢3#高炉的主要技术指标和控制参数见表5。
表5 玉钢3#高炉主要技术指标和控制参数
时间
入炉品位
利用系数
焦比
煤比
燃料比
风量
风温
富氧率
顶压
休风率
%
t/m3.d
kg/t
kg/t
kg/t
m3/min
℃
%
KPa
%
2017
54.29
2.95
427.56
133.83
561.39
2537
1198
3.01
153
2.75
2018
54.89
3.12
417.93
141.55
559.48
2584
1172
3.48
158
2.58
2019.1
56.29
2.74
473.43
120.5
593.93
2533
1087
3.04
134
0
2019.2
56.07
3.46
412.93
125.91
538.84
2611
1197
4.65
153
0
2019.3
55.5
3.25
412.31
122.42
534.73
2551
1207
3.88
146
2.1
2019.4
55.63
3.47
421.24
119.89
541.13
2647
1181
3.53
171
0
2019.5
55.46
3.33
430.38
124.23
554.61
2616
1200
3.99
162
0.4
2019.6
55.74
3.67
430.04
121.79
551.83
2708
1230
4.49
166
0
2019.7
55.57
3.35
441.37
117.65
559.02
2640
1224
4.78
159
2.38
2019.1-7
55.69
3.38
427.19
121.87
549.04
2615
1207
4.05
163
0.79
注:2018 年12 月 23 日至2019年1月20日停炉年检。
5 结语
(1)通过加强原燃料的监控和管理,加强筛分过程控制,建立原燃料质量和高炉炉况发展进程、参数控制跟踪管理分析制度,积极应对原燃料品种变化和质量波动,为高炉强化冶炼打下了坚实的基础。
(2)保障热风系统安全稳定的生产,是保障高风温的基础,也是保障高炉强化冶炼的基础,实现高风压、大风量、高富氧,是进一步提高高炉强化冶炼的有效途径。
(3)在摸索、改善、进一步提高强化冶炼的过程中,始终坚持“上稳下活”的操作方针,将炉缸活跃放在首位。结合高炉内、外部的各种条件变化,优化操作制度,安全顺畅的排放渣铁,保证了炉缸良好的工作状态和炉况的长周期稳定顺行。
(4)强化设备管理,保障设备平稳运行,是高炉实现强化冶炼的物质基础。
参考文献
[1]周传典.高炉炼铁生产技术手册[M].冶金出版社.2002:42-115.
[2]任立军,魏红旗.首钢京唐1号高炉强化达产实践[J].炼铁2010.29(3):16-20.
[3]谢勇,黎玉新,黄海东.达钢3#高炉强化冶炼生产实践[J].炼铁2010.29(6):59-60.
(责任编辑:zgltw)