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文安钢铁5号高炉焖炉开炉快速达产实践

时间:2022-08-27 05:51来源:《炼铁交流》杂志 作者:艾名星 王国英 点击:
摘 要 本文对文安钢铁5号高炉闷炉开炉快速达产实践进行了总结。通过采取合理的焖炉配料、开炉前周密准备及确定开炉各项操作参数等措施,在高炉焖炉10天后实现开炉15h快速达产。
  • 摘  要  本文对文安钢铁5号高炉闷炉开炉快速达产实践进行了总结。通过采取合理的焖炉配料、开炉前周密准备及确定开炉各项操作参数等措施,在高炉焖炉10天后实现开炉15h快速达产。

    关键词  高炉;焖炉开炉;快速达产

    1  前言

    近几年,受国家环保限产政策及市场原燃料供应紧张等因素影响,高炉停炉、开炉频次大幅度增加,高炉开炉快速达产不仅降低焦炭消耗量,还能有效降低高炉劳动强度。文安钢铁公司5号高炉(450m3)于2021年10月21日15:00焖炉,焖炉10天后,10月31日18:36复风开炉,11月1日9:05全开风口并富氧,风压、风量达到正常水平。本次开炉恢复至炉况正常水平不足15h,实现开炉快速达产。

    2  焖炉前高炉炉况

    焖炉前将保持炉况顺行、炉缸活跃作为指导方针,不刻求指标。一是保持高炉正常风量、风压等参数;二是适当提高铁水[Si],降低炉渣二元碱度,提高渣铁流动性,高炉焖炉前操作参数如表1所示;三是密切关注冷却系统,尤其是风口冷却,防止漏水现象。焖炉休风前渣铁及时排放,保证休风后焦炭能够充分填充炉缸,尤其是风口前焦炭中几乎没有熔融的渣铁,确保复风时炉缸具有良好的透气性。焖炉前炉况顺行是炉焖炉复风快速达产的基础。

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    3  焖炉料的确定与填充

    3.1  焖炉料的确定

    炉料为自产烧结矿+外购烧结矿+PB块矿+球团矿,另外附加熔剂蛇纹石+锰矿,干熄焦40%+水熄焦50%+80焦10%。总焦比定为2.30t/t,开炉铁水[Si]按2.5%计算,正常料焦比0.65t/t、碱度0.95,焦批4.65t,矿批12.73t。焖炉料化学成分及配料组成如表2、表3所示。

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    3.2  焖炉料的填充及效果分析

    通常焖炉料填充即布料应该疏松两股气流,尤其是边缘气流,以利于复风操作。考虑焖炉上料不同于开炉上料,是在正常生产状态下带风上料,有利于粉末的吹出及疏松料柱,且如对布料矩阵进行大幅度调整,会使焖炉休风前煤气利用率大幅度降低,甚至气流失常;同时考虑焖炉料焦炭多、焦炭气窗透气好等因素,注重料面形状和料层结构的合理性[1],本次焖炉沿用正常生产布料矩阵。复风实践证明,复风过程随着开风口的进程,气流分布逐步趋于正常,下料平稳,没有出现崩滑料现象,风口等冷却设备无一损坏。

    复风开炉渣铁成分如表4所示,本次焖炉料计算比较准确,开炉铁水[Si]及炉渣碱度基本命中,炉渣低碱度使铁水在高[Si]、[S]状态下确保了渣铁具有较低的熔化性温度及良好的流动性。但是炉渣(Al2O3)达到17.6%,没有控制到14%~15%的水平,一是受市场原料供应影响,本次焖炉所用烧结矿Al2O3含量偏高,达到2.6%;二是考虑Mn矿利于清洗炉缸石墨堆积,焖炉料组成中Mn矿用量较高,铁水[Mn]达到1.517%,而Mn矿Al2O3含量高,达到5.87%,所以导致本次焖炉复风炉渣(Al2O3)偏高,今后可考虑降低Mn矿用量,铁水[Mn]按0.8%控制即可[2],增配硅石代替部分Mn矿[3],不仅降低炉渣(Al2O3),还可适当提高烧结矿配比。

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    4 焖炉期间高炉维护

    焖炉期间主要维护任务就是高炉保温。一是风口堵泥,套缝之间抹油密封,炉顶料面覆盖水渣150mm,起到保温及防止空气进入燃烧焦炭;二是焖炉后根据水温差及以往经验,逐步降低水压,休风24h后各区域冷区水压降低50%,以减少热损失。

    5 复风操作

    5.1 复风前准备工作

    复风前主要准备工作,一是对上料系统、送风系统、冷却系统等外围设备进行最后试车,确保复风后正常工作。但是在实际复风30min后风机跳闸停机,所幸送风时间短、风压低,未造成渣铁倒灌,所以要对高炉复风前风机启动时间、检测及操作等进行梳理,重新制定相关作业标准。

    二是对热风炉提前10h烧炉,确保送风风温达到800℃以上,以便风口前焦炭快速点燃,同时为炉缸提供热量。

    三是炉前烧铁口、风口作业。本次开炉提前30h即10月30日下午13:00开始烧铁口,烧好通道2.2m深度(铁口有一定吸力)并于18:30插入氧枪,如图1所示本次制作氧枪,为了更好掌握铁口前燃烧情况,增加热电偶及视孔镜。第一次插入氧枪温度只有300℃左右且视孔无明亮,说明未发生燃烧,31日0:40拔氧枪继续人工烧铁口,1:30再次插入氧枪,7h后电偶温度上升到1100度,关氧到1/5。之后发生热电偶测温超量程及氧枪烧损现象,在复风前更换3根氧枪。铁口插入氧枪后21:00开始烧风口,首先烧通铁口上方1-3#、11-14#风口,再处理4-11#风口,每个风口均要卸掉小套扒出燃烧过的焦炭填入新焦炭并加工业盐20-30kg。

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    炉前烧铁口及风口意义在于烧通铁口与风口以及风口之间的通道,同时为炉缸提前升温,复风后使得炉缸焦炭快速燃烧,渣铁顺利排出,在氧枪烧铁口期间炉顶放散有少量烟气冒出,说明不仅铁口与风口贯通,料柱也具有一定透气性。烧铁口温度按900℃~1100℃控制为宜,过高容易产生过多熔融渣铁而烧坏氧枪。风口加工业盐虽然带入碱金属及卤离子,损害耐火材料,但在送风初期能够很好地改善渣铁流动性。

    5.2 开炉操作

    本次复风烧铁口状况较好,同时根据以往经验,本次开铁口上方6个风口送风(1# 2# 3# 12# 13# 14#),复风后视料线深度3.0m,加净焦15t、萤石1t、锰矿1t,批重9.65t(锰矿400 kg蛇纹石250 kg硅石250 kg),焦比维持650 kg/t。

    18:36送风,热风压力30kPa,6个风口先后明亮后,19:00加风至53kPa,顶温逐步上升至300℃,压量关系平稳,20:00加风至79kPa。20:41铁口氧枪自动烧出,渣铁留至下渣沟,20:46堵口后,高炉进一步加风提压,21:00风压加到109kPa,风量800m3/min,期间料线动作,顶温持续升高至接近400℃,高炉料车打水布料(高炉炉顶无打水装置)。21:20开第二次开铁口,铁口虽然成喷溅状态,但渣铁物理热较好,具有一定流动性,21:34开4#、11#风口,开风口后进一步加风至140kPa。之后高炉按铁间隔30min~40min控制出铁,视出铁情况逐步开风口及加风提压,同时降焦比操作。1日5:00风压240kPa,已开6个风口(余7#8#风口未开),此时铁水[Si]2.82%,铁水流动性仍然不理想,由于料车打水量有限,顶温超过400℃,高炉适当减风压至208kPa以控顶温。高炉加大出铁频次,及时排净渣铁,料速加快,顶温得以控制后,逐步加风恢复。9:05打开7#、8#风口,高炉已全开风口,风压加至260kPa,炉况恢复正常。9:10开始富氧,风压、风量趋于正常水平,,焦比降至444kg/t、煤比100kg/t,至此焖炉10天,开炉恢复至正常不足15h。复风过程主要操作参数见表5。

    复风过程主要思路是按风压操作,根据开风口个数、出铁情况及顶温等参数逐步加风提压,在加风过程中防止风压过高及加风过快情况,防止烧损风口及发生液泛造成压差过高而悬料。本次复风后期,由于铁水[Si]较高,铁水流动性差,顶温过高,影响了加风进程,主要原因是复风后加净焦量15t偏多,同时在复风过程焦比下调过慢。

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    高炉开炉后第一天(11月1日),随着炉缸活跃性不断改善,高炉逐步恢复各项操作参数,提高富氧量,进行降焦比、提煤比操作,11月2日高炉利用系数达到4.0t/(m3·d)以上。考虑炉缸凝铁层熔化吸热等因素,铁水[Si]按0.4~0.6%控制,高炉开炉后操作参数及指标见表6。

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    6 总结

    高炉焖炉复风操作,是串通铁口与风口、熔化炉缸渣铁、恢复参数调整气流的过程,本次复风操作较为成功,但也有不足,具体总结如下:

    (1)焖炉前炉况稳定顺行是复风后快速恢复炉况的基础;

    (2)焖炉料的精确计算是关键,保证热量充足及合适的渣铁成分,本次焖炉料Al2O3过高,炉渣中达到17.6%,没有控制到14%~15%的水平,由于Mn矿含Al2O3高,今后可以通过增配硅石代替部分Mn矿,同时可以将烧结矿的配比提高至70%以上。

    (3)复风前炉前烧铁口、风口作业是快速恢复炉况的重要保证,本次炉前作业非常到位,为复风前期加风、出铁提供重要保证。但氧枪制作与使用有待进一步提高,应改成双热电隅带风口镜,便于观察铁口,效果会更好。

    (4)在加风过程中要严格控制风压、压差操作,保持风压平稳。由于炉顶没有打水装置,导致高顶温持续时间长,不仅影响了炉况恢复进程,同时对布袋除尘存在隐患。所以要利用检修机会对高炉增加打水装置。

    (5)焖炉期间风口封堵、炉顶水渣密封保温到位亦是顺利恢复炉况的重要原因。

    7 参考文献

    [1]李香彩,尹腾.武钢8号高炉开炉快速达产实践[J].武钢技术, 2011,49(6):14-17.

    [2]敖爱国,廖建锋.宝钢湛江1号高炉开炉及生产实践[J].炼铁,2017,36(6):7-10.

    [3]宋建成.高炉炼铁理论与操作[M].北京: 冶金工业出版社,2005:312-314.


    (责任编辑:zgltw)
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