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中小高炉严重边缘管道气流快速治理和炉况快速恢复技术

时间:2022-08-18 02:57来源:《炼铁交流》杂志 作者:车奎生 点击:
车奎生 沙钢外聘专家、炼铁副总工 摘 要 本文通过笔者的技术指导案例,系统的阐述了经笔者反复实践、不断完善的 “高炉多点不定向边缘管道气流快速处理技术”和“失常炉况动态
  • 车奎生

    沙钢外聘专家、炼铁副总工

    摘  要  本文通过笔者的技术指导案例,系统的阐述了经笔者反复实践、不断完善的 “高炉多点不定向边缘管道气流快速处理技术”和“失常炉况动态综合调整快速恢复技术”, 8小时快速处理严重边缘管道气流,实现高炉全风操作和喷煤富氧、炉况稳定顺行,在平均风温只有750℃的前提下,用时不到24小时,从全焦冶炼、焦比750kg/t、日产800t,快速提升到日产1650t、焦比500 kg/t、煤比120 kg/t、富氧4000m3/min。

    关键词  边缘管道气流、炉墙结厚、炉缸堆积、布料矩阵、低风温、喷煤富氧、强化冶炼。

    1  前言

    2018年4月中旬,江苏永钢3号450高炉(14个风口,AV40-12轴流风机),由于热风炉格子砖堵塞、热风出口掉砖、热风炉大墙掉砖跑风,风温只有750℃(初温850℃,末温650℃。),再加上操作调整上应对不得当,导致高炉炉墙结厚和炉缸堆积,炉况严重失常,边缘管道气流频繁,被迫全焦冶炼,慢风低压操作,连续一个半月平均日产1000吨左右,燃料比750kg/t以上。

    2  对炉况现状的分析

    2.1 由于热风炉故障,高炉长期低风温操作,导致炉缸热储备不足。

    2.2  由于长期慢风操作,风速和鼓风动能不足,导致料柱透气性差、炉缸中心渣焦死料堆长大,形成炉缸中心堆积。

    2.3  由于布料矩阵选择不合理、导致气流分布失常,高炉频繁产生圆周方向多点不定向边缘管道气流,导致高炉受风能力极差,风量只有600~800m3/min左右,热风压力只能维持120~150kpa,稍微加风强化,边缘管道气流加剧,随之产生崩塌料,严重的会堵住管道气流导致高炉悬料。

    3  对严重边缘管道气流和失常炉况的针对性措施和炉况恢复思路

    3.1  装料制度的调整思路:

    采取一种既能保证顺行、有利于加风,又能快速消除边缘管道的装料制度,是当务之急,也是快速恢复失常炉况的关键性技术。

    3.2  送风制度:配合好装料制度和热制度、造渣制度,在管道基本消除、压量关系相对稳定、探尺下料基本正常、渣铁物理热和流动性有保障可控制的前提下,采取小批次、快节奏的加风方法,尽可能地加大风量,这也是吹活料柱、活跃炉缸、快速处理炉墙结厚、快速出净渣铁的最关键措施。

    3.3  热制度和造渣制度:适当提高炉温,确保渣铁物理热,铁水含硅控制0.70~0.90%比较适宜,上限超过1.00%,下限不低于0.60%,物理热确保1480℃,下限不低于1460℃;为确保炉渣流动性并兼顾物理热和脱硫能力,炉渣二元碱度控制1.10~1.15,铁水硫控制0.030~0.040%比较适宜。

    3.4  加风过程应对管道塌料的防凉和料柱疏松措施:

    3.4.1  塌料不憋压:料线低于2.0米,通过带底焦提焦比20kg/t;料线2.0~3.0米,通过带底焦提焦比30kg/t;料线大于3.0米,通过带底焦提焦比40kg/t,赶上料线为止。

    3.4.2  塌料憋压,立即减风降压保证透气性指数回到正常范围之内,防止塌料堵住管道气流造成悬料,然后及时补加净焦(塌料2.5米以内,加净焦1批;2.5~3.5米,加净焦2批。)疏松料柱、消除管道并防凉,待压量关系正常并稳定半小时后再逐步恢复风量。

    3.5  矿石批重的选择和确定:按照风量的1~1.25/100和控制料速7批/小时,进行双向控制。

    4  快速消除管道气流和快速恢复炉况综合技术的实施及过程简述

    4.1  技术指导前炉况现状:(上午9:30接手前)

    布料矩阵:C   26(10)   O  24 (10)    

    矿批8t,风量600m3/min,料速慢3~5批料/小时、顶温高250~350度、尺型差,圆轴方向多点不定向管道气流频繁,炉温、铁水物理热和流动性、炉渣碱度均在正常规定范围。

    4.2  技术指导过程简述:采用独创的 “综合调整主要操作参数、科学系统调整布料矩阵、布料矩阵与风量、气流、料速、矿批关联同步调整”的动态综合调整技术,达到快速消除管道气流、快速增加风量、快速恢复炉况之目的。

    4.2.1  9:30~10:30

    布料矩阵:C 30(10)   O  28(2)26(2)24(2)22(2)20(2)

     焦炭采取大角度单环布料,其目的有三个;

    (1)利用单环大角度焦炭疏松边缘料柱,改善边缘料柱透气型,快速消除管道气流

    (2)利用大负角差短时间强烈发展边缘煤气流,处理中上部炉墙结厚。

    (3)利用大角度焦炭,把矿石布料角度带出来,为风量加起来以后, 焦炭向中心引导打下基础。 

    矿石采用小角度多环布料的目的有三个:

    (1)临时压住中心煤气流,把煤气流快速赶到边缘。

    (2)形成大负角差,短时间强烈发展边缘煤气流,为加风创造条件。

    (3)形成正常的矿石布料平台,减少矿焦界面效应,防止矿石向边缘大量滚动 ,影响边缘气流的稳定。   

    矩阵执行半小时后,量压关系明显好转,圆周方向边缘多点不定向管道气流受到明显抑制,顶温下降到250~300度,风量逐步加到900m3/min, 矿批扩到10t,料速6批料/小时,尺型好转,炉温、铁水物理热和流动性、炉渣碱度均在正常规定范围。

    4.2.2  10:30~11:30  

    布料矩阵:C 32(10)   O  30(2)28(2)26(2)24(2)22(2)

    量压关系持续好转,圆周方向边缘多点不定向管道气流变成局部小管道气流,顶温下降到200~250度,风量逐步加到1100m3/min, 矿批扩到12t,料速6批料/小时,尺型好转,炉温、铁水物理热和流动性、炉渣碱度均在正常规定范围,期间出现一次2.5米左右的塌料,不憋压未减风,加底焦300kg/批共计5批。

    4.2.3  11:30~12:30  

    布料矩阵:C 34(10)   O  32(2)30(2)28(2)26(2)24(2)

    量压关系持续好转,局部边缘管道气流减弱,风量逐步加到1200m3/min,顶温下降到200~230度,顶温带变窄,矿批维持12t,料速7批料/小时,尺型好转,炉温、铁水物理热和流动性、炉渣碱度均在正常规定范围,期间出现一次3米左右的塌料,不憋压未减风,加底焦300kg/批共计8批。

    4.2.4  12:30~13:30  

    布料矩阵:C 36(7)  34(1)32(1)29(1)26(2)

      O 34(2)32(2)30(2)28(2)26(2)

    量压关系持续好转,圆周方向局部管道气流基本消除,焦炭矩阵增加小角度焦炭,适当抑制边缘,顶温180~210度,风量逐步加到1350m3/min, 矿批扩到13.5t,料速7批料/小时,尺型基本正常,炉温、铁水物理热和流动性、炉渣碱度均在正常规定范围。

    4.2.5  13:30~14:30  

    布料矩阵:C 36(6)34(2)32(1)29(1)26(2)

    O 34(2)32(2)30(2)28(2)26(2)

    量压关系持续好转,圆周方向一圈边缘气流整体清晰可见,继续引导中心气流、抑制边缘气流,顶温180~210度,风量逐步加到1450m3/min, 矿批扩到14.5t,料速7批料/小时,尺型正常,炉温、铁水物理热和流动性、炉渣碱度均在正常规定范围。

    4.2.6  14:30~15:30  

    布料矩阵:C 36(5)34(2)32(2)29(1)26(2)

    O 34(2)32(2)30(2)28(2)26(2)

    量压关系稳定,探尺下料正常,圆周方向一圈边缘气流整体清晰可见,矩阵逐步向正常矩阵过渡,顶温170~200度,风量逐步加到1550m3/min, 矿批扩到15.5t,料速7批料/小时,尺型正常,炉温、铁水物理热和流动性、炉渣碱度均在正常规定范围。

    4.2.7  15:30~16:30  

    布料矩阵:C 36(4)34(3)32(2)29(1)26(2)

    O 34(2)32(2)30(2)28(2)26(2)

    量压关系稳定,探尺下料正常,矩阵逐步向正常矩阵过渡,顶温160~180度,风量逐步加到1650m3/min全风操作,变喷煤料,煤比按照100~120控制,由于风温低,24小时后富氧从正常炉况的3000m3/h逐步增加到4000m3/h,矿批维持15.5t,料速7.5批料/小时,尺型正常,炉温、铁水物理热和流动性、炉渣碱度均在正常规定范围。

    4.2.8  16:30~17:30  

    布料矩阵:C 36(3)34(3)32(2)29(2)26(2)

    O 34(2)32(2)30(2)28(2)26(2)

    量压关系稳定,探尺下料正常,矩阵逐步向正常矩阵过渡,圆周方向边缘气流清晰稳定,中心气流隐约可见,顶温160~180度,风量维持1650m3/min, 全风操作矿批维持15.5t,料速7.5批料/小时,尺型正常,炉温、铁水物理热和流动性、炉渣碱度均在正常规定范围。

    至此,炉况恢复正常。

    5  结语

    5.1  通过本次对永钢3号450高炉多点不定向边缘管道气流的快速治理和失常炉况的快速处理,再次验证了“特殊炉况采取特殊冶炼规律和超常规处理方案”的正确性。

    5.2  “综合调整主要操作参数、科学系统调整布料矩阵、布料矩阵与风量、气流、料速、矿批关联同步调整”的动态综合调整技术,实现了快速消除管道气流、快速增加风量、快速恢复炉况之目的。

    5.3  针对煤气流分布失常导致炉况炉况失常快速恢复技术,有待于广大炼铁工作者借鉴和实践检验,并进一步丰富完善。


    (责任编辑:zgltw)
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