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焦炭热态强度下降对高炉炉况影响原因分析

时间:2020-04-23 20:51来源:首钢水钢技术中心 作者:聂礼 毛锐 刘欣 点击:
摘 要 水钢4#高炉2016年3月炉况波动主要原因由于炼焦煤结构中瘦精煤断料,喷吹煤替代瘦精煤,新配比的配合煤在炼焦过程中加热时胶质体减少,焦炭热态强度下降,从而导致高炉炉况
  • 摘 要 水钢4#高炉2016年3月炉况波动主要原因由于炼焦煤结构中瘦精煤断料,喷吹煤替代瘦精煤,新配比的配合煤在炼焦过程中加热时胶质体减少,焦炭热态强度下降,从而导致高炉炉况波动。 

    关键词 喷吹煤替代瘦精煤  胶质体减少 热态强度下降  炉况波动



    1  3月份水钢四高炉生产情况

    水钢4#高炉2016年3月1日~28日主要生产技术经济指标如表1。3月13日之前,高炉炉况保持稳定顺行,产量与技术经济指标保持了较好水平。3月14日白班休风更换风口后,炉况发生波动,恢复炉况顺行不理想,频繁出气流、悬料等现象。14日~26日主要生产技术经济指标大幅下滑,平均日产减少了1398t、煤比降低了12kg/t,入炉焦比上升了68 kg/t,燃料比上升了49 kg/t。

    可见,四高炉此次炉况波动时间应是3月14日-26日,其间休、减风有3月14日动力厂5#鼓风机静叶漏油处理,休风64min,炼铁厂同步更换四个风口;3月15日铁运厂配罐晚点,减风56min;3月18日风压冒尖减风;3月22日动力厂5#鼓风机静叶漏油处理,休风433min。同时 3#高炉炉况也有波动。3月14日-20日燃料比上升6kg/t。本次因焦炭热态强度下降影响,生铁产量损失19100t,吨铁燃料成本上升21.34元/t。

    2 炉况波动变化过程

    3月11日过来,可见,产量和各项技术经济指标尚可,3月14日动力厂5#鼓风机需要处理静叶油管漏油,炼铁厂同步更换存在问题的4个风口,送风恢复后,3月14日中班炉况顺行可,风量4850m3/min。3月15日夜班,高炉风压上升,接受风量能力下降,3:40分调整布料角度,焦炭角度外移,疏导边缘气流,由于水温差上升较快,白班达到7.2℃,中班18:10布料角度整体外移0.5°,并退焦炭负荷2.08%。3月16日夜班开始,高炉频繁出气流,水温差持续上升至9℃。3月17日炉况开始恶化,采取退矿批恢复炉况,3月18日-22日高炉风压频繁冒尖,悬料,高炉不吃压。3月22日利用休风机会,堵4个风口恢复炉况。3月23日打开2个风口后,炉况恢复不理想,频繁悬料。24日重堵4个风口恢复炉况,同步矿焦角差减至1.0°,加净焦处理。25日炉况逐步加风,26日夜班到白班风口全开。27日高炉风量稳定4850m3/min,炉况基本恢复正常。3月1日以来,入炉风量变化趋势。

    3 烧结矿强度分析

        正常生产情况下,一烧车间有效烧结面积分别为265m2的 6#、7#机烧结矿供给四高炉,有效烧结面积为132m2的 4#机烧结矿+6#、7#机富余部分烧结矿供给三高炉。

    3.1 烧结矿常温强度

    3月11日-24日期间,一烧车间烧结矿只有一次转鼓(3月13日)为77.73%,小于79%预警值外,其余均正常。二烧车间转鼓均在预警值77%以上,也无异常。

    3.2  一、二烧车间烧结矿微观结构矿物组成

    可见,在炉况波动期间,一、二烧车间烧结矿微观显微结构强度[2]较好,玻璃相较少;高碱度烧结矿强度好的主要粘结相为铁酸钙,铁酸钙含量较高。

    3.3  一烧车间烧结矿熔滴性能

    从表3中可见,收缩10%时烧结矿软化开始温度1099℃,软化温度区间114℃[3],较为正常,软熔温度区间稍宽,;最大压差、熔滴特性指数稍高,滴落时温度稍低。

    3.4  四高炉小矿槽返矿率的变化趋势

    可见,3月12日-15日呈现下降趋势,3月16日-26日期间基本稳定在14%左右,25日又呈现上升趋势,进一步说明炉况波动期间一烧车间烧结矿强度处于基本稳定,状态无异常。

    3.5  四高炉小矿槽下一烧车间烧结矿粒度筛分见表4

    可见,烧结矿 >10mm的部分3月7日-11日第二周平均值为69.76%,第三周为69.04%,第四周为69.38%,基本稳定,均在69%以上,变化幅度不大;10-5mm的部分第二周平均值为26.62%,第三周为27.3%,第四周为27.06%,连续三周相比较,第三周、第四周与第二周比较有上升趋势,第四周较第三周又呈下降趋势,但是均无大幅度的变化;<5mm部分连续三周基本稳定在3.6%左右。结合上述分析,再次说明了烧结矿强度处于较好的水平。

    4 焦炭热态强度下降分析

    4.1  焦化变配比情况

    可见,3月13日-24日以来,焦化变配煤比较频繁,原因有:其一,主要由于瘦精煤资源的断料,采用喷吹煤替代瘦精煤;其二,二选煤资源衔接不上造成变配煤比;其三,炉况反应不适应,停用喷吹煤变配煤比;其四,恢复二选煤和瘦焦煤的使用变配煤比。

    4.2  变配煤比后检测焦炭热态强度与反应性

    正常生产情况下,炼铁厂有效容积为1350m3三高炉使用煤焦化公司一炼焦车间1#、2#焦炉的湿熄焦炭+外购焦炭;有效容积为2500m3四高炉使用煤焦化公司二炼焦车间3#、4#焦炉的干熄焦炭。3月13日-24日期间变配煤比后,3月15日-26日期间湿熄焦炭、干熄焦炭热态强度与反应性。

    可知,瘦精煤和瘦焦煤都属于瘦煤,虽然瘦煤能结焦,加热时产生的胶质体数量少,但单独炼焦块度大、裂纹少,焦炭不耐磨,在炼焦配煤中配加少量的瘦煤可以提高焦炭的块度。喷吹煤属于无烟煤,可燃基挥发分最低,加热时不产生胶质体,因此不能划入炼焦用煤的范围。有时在瘦煤缺乏的地区,当配煤中煤料较肥时,可少量配入无烟煤做瘦化剂使用,用作小高炉燃料是可以的[1]。3月13日17:00焦化变料使用喷吹煤替代瘦精煤后,出来的自产焦炭热态强度下降。通过分析不难看出,其主要原因就是喷吹煤替代瘦精煤后,新料结构的配合煤,加热时胶质体数量的减少,是造成自产焦炭热态强度强度下降的关键原因。 当期瘦精煤与喷吹煤分析。

     可见,喷吹煤与瘦精煤比较,A高0.72%,V低1.68%,S低0.33%,G值低29%,K2O+ Na2O高0.82%,X值低12.4mm,Y值低4mm,便宜43元/t。

    5 入炉原燃料有害元素负荷分析见表8

    可见,四高炉连续四个周碱负荷的变化,第一周4.058kg/t,第二周4.571 kg/t,第三周3.92 kg/t,第四周5.607 kg/t。

    为3月份四高炉碱金属负荷变化趋势,可见连续四周偏高呈先上升再下降再上升的趋势,第四周上升幅度较大,从时间上看正好是炉况波动大的时期,主要原因喷吹煤替代瘦精煤后,自产焦炭碱金属含量上升,喷吹煤碱金属含量1.94%,而瘦精煤碱金属含量1.12%。烧结矿碱金属含量0.294%,南非块碱金属含量0.163%。3月13日焦化变喷吹煤之前理论计算焦炭碱金属含量为0.97%,变喷吹煤之后理论计算焦炭碱金属含量为1.03%,理论计算焦炭碱金属含量已超过1.0%,由于入炉原燃料整体呈现碱金属处于上升趋势,尤其第四周烧结矿碱金属含量的上升幅度较大,故四高炉在3月16日至23日期间整体碱金属负荷上升,进一步恶化高炉炉况。

    5 原因分析判定

      (1)3月13日炼焦煤结构变化影响,自产焦热态强度下降,高炉料柱骨架受损,透气性、透液性恶化是主要原因。

       (2)3月14日动力5#鼓风机静叶处理四高炉休风66min,炉况恢复过程中,遇上焦化变配比后的低热态强度新焦炭影响炉况波动是关键原因。

      (3)3月15日自产焦炭热强度检验取样时间未把握好,对变配煤比后的焦炭未能及时体现出热态强度的下降,对高炉调整的指导性不强,这是次要原因。

       (4)四高炉主要原料烧结矿和料柱骨架自产干熄焦,碱金属以及其他有害元素负荷同步上升,循环富集效应集中,造成焦炭粉化加剧,透气性、透液性下降,这是次要原因。

       (5)综合入炉品位下降,渣比上升,渣铁排放难度加大,炉况恢复也受到一定影响,这是次要原因。

    6 结语

        水钢四高炉此次炉况波动,恢复时间较长,长达13d,损失较大。损失是严重的,教训是深刻的,舍本逐末应当汲取。通过对比分析高炉波动前后入炉原燃料的变化及高炉操作,不难看出高炉波动的主要原因是焦炭热态强度的下降,高炉料柱透气、透液性变差,压量关系紧张,频繁出气流、悬料,高炉通过上下部调剂相结合来稳定炉况,但效果并不理想,直到焦化调整配煤比,焦炭质量改善后,高炉制度调整才起到效果,高炉炉况逐步恢复正常。

    7  参考文献

     [1]  《炼铁学》上册  任贵义  主编    冶金工业出版社  2011年7月

    [2]  《烧结球团矿微观结构》  陈耀铭  陈锐  编著  中南大学出版社  2011年12月

    [3]  《高炉生产知识问答》  王筱留  修订  北京冶金工业出版社  2006年12月

    (责任编辑:zgltw)
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