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敬业集团13号高炉开炉快速达产实践

时间:2020-03-31 10:04来源:敬业集团铁前技术中心 作者:曹立东 黄振山 点击:
摘要系统总结1080m3高炉开炉达产的实践经验,通过调整优化开炉料和开炉操作制度,实现了顺利开炉、快速达产的目标,开炉第3天日产量达到3049t,达到了正常生产水平。 关键词高炉开
  • 摘要系统总结1080m3高炉开炉达产的实践经验,通过调整优化开炉料和开炉操作制度,实现了顺利开炉、快速达产的目标,开炉第3天日产量达到3049t,达到了正常生产水平。

    关键词高炉开炉达产


    1  概况

    敬业集团13#高炉,实际炉容1080m3,由于炉缸侵蚀,炉缸侧壁温度升高,炉体冷却设备破损,于2017年11月15日停炉进行大修,更换了炉体破损的冷却壁及炉缸重新砌筑。于2018年3月18日高炉点火开炉。开炉后恢复顺利,炉况稳定顺行,快速达产,各项技术经济指标提高较快。24小时内风口全开,全风操作并喷煤富氧,20日产量达到3049.15吨,利用系数3.81,创造集团开炉达产最好记录(见表1)。

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    2  烘炉试漏

    13号高炉于3月7日21:16开始烘炉至3月14日8:00烘炉结束,共用时154小时,在烘炉过程中由于环保检查有三次无计划休风,烘炉未能持续进行,导致烘炉曲线波动大,烘炉时间延长了24小时达到了预期烘炉效果,在14日烘炉结束凉炉末期进行了打压:热风、高炉、箱体联合试漏,风压190kp,保压30分钟发现多处漏点,休风后进行了补漏处理。

    3  开炉配料计算

    3.1  开炉料成分

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    3.2  开炉主要参数

    (1)正常料配比:烧结矿75% 球团矿25%

    (2)正常料焦比:0.8t/t

    (3)正常料碱度:0.98

    (4)全炉碱度:0.98

    (5)总焦比:2.8t/t

    (6)矿批:10t

    (7)空焦段以上:MgO 13%

    (8)全炉渣铁比:680kg/t

    (9)生铁预定成分:Fe 92%  Si 3%  S 0.03%  Mn 0.8%

    (10)Fe还原率:99.5%  Mn还原率60%

    (11)压缩率:净焦、空焦13.5% ,正常料13%

    3.3  配料计算

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    高炉各部位装料容积及品种

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    3.4  装料及各段组成

    (1)净焦(J)37批

    (2)空焦(K)17批

    (3)9(K+Z)

    (4)5(K+2Z)

    (5)2(K+3Z)

    (6)3Z

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    3.5  装料

    3月17日14点带风装料,风量1750m³/min,风温110℃,净焦37批装至炉腰下部15.2米处,为确保料线准确,休风开人孔实测15.7米,少装0.5米又追加2×5040kg焦炭。空焦17批装至炉身下部13.02米处,休风实测料线13.40米,又追加5040kg焦炭。后续负荷料装至3.5米装料完毕休风。计算料线3.31米,休风后实测3.5米,通过三次实测误差很小。由于配料计算选取参数准确(实际炉容大,没有砌砖只喷涂造衬5cm),各段实际装入高度与理论测算差别小。

    4  送风点火

    3月18日18:18送风点火,堵2#、5#、8#、11#、14#、17#六个风口,送风初期风量1080m3/min,热风压力67kPa,顶压1.6kPa,透指16,风温600℃,顶温42℃,两铁口(氧枪长3.9米,外径80mm、内径25mm,内衬浇注料)插入自制氧枪通入压缩空气(压缩空气压力0.25MPa,氧气压力0.15MPa,随着冶炼进程逐步调小空气加大氧气)加热炉缸熔化炉缸残渣铁。

    5  出铁及开风口工作

    外围准备充分组织得力,2:26北铁口氧枪拔出,铁水自动流出约50吨,流动性好。3:20南铁口氧枪拔出,铁水自动流出且流动性好。在19日当天出铁均未烧铁口,渣铁流动性较好,热量充沛。16:18北撇渣器顺利过铁投用,18:46南撇渣器顺利过铁投用,至此炉前工作基本走入正常。

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    备注:S总=0.215m2,2#4#6#8#11#13#15#17#为∮120mm,其余为∮115mm。

    引煤气:19日1:26平均顶温200℃,热风干法引煤气,煤气安全顺利进入箱体并入外网,8:57顶压达80Kpa,TRT成功并网发电,TRT投用后稳定了顶压给加风创造了条件。

    上负荷喷煤富氧情况:白班第4批9:00上喷煤负荷,矿批14吨,焦批5200kg,配比75:25,负荷2.99,料线1.8米,焦比551kg/t;白班16批11:00矿批16吨,焦批5200kg,负荷3.42,焦比482kg/t;14:16送煤,17:05送氧。

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    6  经验总结

    (1)开炉前准备充分,生产组织得力,开炉前对开炉方案多次进行讨论、优化,人员分工、责任明确,确保了开炉点火顺利,开炉期间安全无事故。

    (2)点火后炉况转入顺行快,开风口快,12:30已开全风口作业,17:00已全风作业,风量2337m3/min,把握进程准确。

    (3)开铁口出铁顺利,得益于以下几点:①配料计算准确,实际生铁、炉渣成分与预定生铁、炉渣成分相符(具体对照见下表)。②炉温充沛,渣铁流动性好。③双铁口埋入氧枪加热炉缸快。

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    (4)全风作业快:炉况顺行后开风口加风具备以下条件:①炉况顺。②铁口好开,渣铁热量充沛流动性好,外围劳动量不大。③料线恢复正常快。

    (5)喷煤富氧快:炉况顺行料动正常上喷煤负荷早,14:16送煤,17:05富氧。

    (6)炉温控制到位快:按照集团要求在确保安全的前提下,3月19日中班炉温降至适宜水平。配比调整到位,开炉期间铁水质量全部合格。

    (7)外围准备充分,工具齐全,员工工作积极主动,为加快炉况恢复进程创造了有利条件。

    7  达产实践

    13#高炉在开炉点火之前,就制定出了各种预案和严格的操作制度,在装料制度选择上,采用疏导边缘兼顾中心气流的思路,形成以中心气流为基础,兼顾边缘气流为辅助,达到气流合理分布的目的,同时采取逐步加大批重及提高顶压的方法,改善煤气利用改进高炉冶炼进程,稳重求进逐步加重负荷提高冶强,提高煤比增大富氧量,保持适宜的鼓风动能,确保气流稳定顺行,炉缸工作状态均匀活跃,渣铁物理热充沛,流动性良好,强化工艺纪律,优化炉内炉前操作,稳定铁口深度,及时出净渣铁,炉内精心操作,炉况顺行生产稳定,实现了24小时喷煤富氧作业,48小时达产达效,快速达产稳产的预期目标。

    (责任编辑:zgltw)
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