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AOD精炼炉烟气余热回收系统设计及实践

时间:2019-06-03 11:48来源:北海诚德金属压延有限公 作者:李忠伟 点击:
摘 要 AOD精炼炉余热回收系统充分利用冶炼产生的高温废气,通过双压余热锅炉合理设计最大限度地生产蒸汽,用于汽轮机透平做功,驱动布袋除尘系统引风机工作,从而达到节能降耗
  • 摘  要  AOD精炼炉余热回收系统充分利用冶炼产生的高温废气,通过双压余热锅炉合理设计最大限度地生产蒸汽,用于汽轮机透平做功,驱动布袋除尘系统引风机工作,从而达到节能降耗、并为后续除尘系统安全运行提供保障的目的。

    关键词  AOD精炼炉  烟气  余热回收  

    1  前言

    节能降耗与余热利用不仅是当今世界共同关注的热点,也是我国高度重视的政治与经济任务[1],为积极响应国家“十三五”期间对资源高效利用,环境保护,科技创新的要求,北海诚德金属压延有限公司依据集团整体规划,北海诚德金属压延精炼分厂一期工程2015年6月新建2台90吨AOD精炼炉余热回收系统。

    AOD精炼炉炉气一般采用完全燃烧方式,冶炼时产生的含CO的烟气在炉口和吸入的空气混合燃烧后,产生的烟气温度~1450℃,完全燃烧后的精炼炉烟气具有温度高,烟温波动大,含尘量高,粉尘在烟气的降温降速过程中也存在沉积。对于上述冶炼过程中产生的高温烟气,过去比较普遍的做法是采用水冷烟道对高温烟气进行降温,通过设置的一套循环水冷却系统(循环冷却水采用空冷)将高温烟气降低到250℃左右送入后续的布袋除尘器,以满足除尘器的运行要求。但是采用循环水冷却的办法,高温烟气的余热没有得到充分利用,浪费了大量的高温余热资源,而且还消耗了水资源和电力。通过对AOD精炼炉高温烟气余热回收利用,有效降低系统排烟温度,控制热污染,确保后续布袋除尘器运行安全及炼钢系统的稳定运行;同时产生一定温度、压力的饱和蒸汽,驱动汽轮机等,可有效降低炼钢精炼工序的生产成本,提升企业钢铁产品的价格竞争优势,改变了以往除尘系统“光花钱没效益”的观点,为典型的节能减排项目,具有十分显著的社会效益。

    2  工艺流程和主要设备

    高温废气(废气成分)经炉口汽化烟道进入双压余热锅炉,到达余热锅炉的废气平均温度正常为630℃(最高900℃),经五级中压蒸发器、一级低压蒸发器换热后废气温度降低到250℃以下,然后通过增压风机送入后续袋式除尘器系统。双压余热锅炉产生两种不同压力的饱和蒸汽,其中中压蒸发器产生的2.4MPa饱和蒸汽送入蓄热器,经蓄热、降压后产生稳定连续的1.0MPa、184℃、15t/h(单套)的饱和蒸汽进入分汽缸,然后送入汽轮机主蒸汽管,经汽水分离进入汽轮机驱动引风机工作,做功后蒸汽冷凝回到除氧器。低压蒸发器产生的0.3MPa、143℃、3t/h(单套)饱和蒸汽供系统自身热力除氧用,多余部分排空。

    2.1  烟气流程

    高温废气经锅炉汽化烟道、五级中压蒸发器、一级低压蒸发器产生两种不同压力的饱和蒸汽后降温至250℃,再通过增压风机送入后续袋式除尘器,达到排放标准的烟气通过除尘风机后排放到大气中。烟气为U型流程,当锅炉进口温度>900℃时,控制室显示、报警。考虑到AOD精炼炉烟气含尘量较大,为避免换热器系统积灰,在锅炉本体侧设有激波吹灰器,锅炉底部设有灰斗和卸灰阀,可定期人工清灰、卸灰。

    2.2  水汽系统流程

    水汽系统设有集中式泵房(2套锅炉共用),自界区外来软水进入软水箱,然后由设置的2台软水泵(1用1备)送入热力除氧器除氧;除氧后的除氧水分成两路,其中一路通过设置的4台低压给水泵(2用2备)送入2台低压汽包;另一路通过设置的4台中压给水泵(2用2备)送入2台中压汽包;蓄热器的补水通过备用1#锅炉中压给水泵供给。汽化烟道、蒸发器与汽包之间通过上升、下降管实现汽水自然循环,中压汽包产生的2.4MPa饱和蒸汽,经蓄热器蓄热、稳压至1.0MPa后送至分汽缸,然后由汽轮机主蒸汽管经汽水分离进入汽轮机驱动引风机工作,做功后蒸汽冷凝打回到除氧器;低压汽包产生的0.3Mpa饱和蒸汽送入热力除氧器用作除氧,多余部分自动排空或进入低压管网。热力除氧器用蒸汽从低压饱和蒸汽总管引出,作为一次蒸汽送入除氧器除氧头。另自低压蒸汽总管引出2根支管,分别送至除氧器水箱,作为二次蒸汽及辅助加热蒸汽。

    2.3  其他辅助设备

    系统还配置了排污系统、取样系统、放空、放净系统及加药装置。自动控制系统采用SIEMENS的PLC作为控制器,研华牌工业计算机作为人机界面。凝汽式汽轮机还配备T505系统。

    3  运行效果和经济收益

    3.1  运行效果(单套,304工况下,见表2)

    3.2  经济效益(见表3)

    基础投资:4500万元。

    设计运行时间:10年。

    每小时平均投资:539元。

    每小时平均钢产量:115吨

    4  存在不足和改进措施

    4.1  存在不足

    (1)正常冶炼条件下,产气量(38t/h)大于用气量(26 t/h),排空时间较长,噪声较大(已安装排空消声器),浪费水资源。汽轮机疏水排放到界区以外。

    (2)中压汽包补水时段出口烟气平均温度≥225℃,此时段余热仍可以回收利用。

    (3)余热锅炉系统排污量占补水量8%,余热锅炉维修、检修时须将水排空,进入排污管网。

    4.2  改进措施

    (1)按照实际蒸汽流量加装汽轮机(3号炉和一炼钢产能改造);设置消声冷凝室,将排空、疏水装置末端引入,冷凝后水打回热力除氧器,消除噪声污染,形成封闭水循环。

    (2)低压蒸发器上端安装中压给水省煤器。抬高给水温度,减少排烟热损失,提高锅炉热效率[2]。管内走水,管外流烟气,烟气侧应采用翅片 [3] 。

    (3)锅炉系统排污、排水可以为水泵房浊环补水,提高水资源利用率。

    5  结语 

    高效回收利用余热余能资源是未来钢铁工业节能的潜力所在[4] ,本实践证明北海诚德金属压延精炼分厂AOD精炼炉余热回收系统取得了良好的经济效益和环保效益。投运以来,安全稳定,达到预期效果,操作使用、维护、维修简便,成本低廉,为以后集团扩建和产能改造提供了现实依据。达到了国内不锈钢冶炼企业余热回收利用先进水平,完成了吨钢能耗指标不断下降,节能降耗成效显著[5]的总体目标。

    6  参考文献

    [1]王绍文,杨景玲,贾勃.冶金工业节能与余热利用[M].北京:冶金工业出版社,2010.前言.

    [2]沈贞珉,邢磊.司炉读本[M].北京:中国劳动社会出版社,2008.29.

    [3]刘纪福.余热回收的原理与设计[M].哈尔滨:哈尔滨工业大学出版社,2016.35.

    [4]王绍文,杨景玲,贾勃.冶金工业节能与余热利用[M].北京:冶金工业出版社,2010.15.

    [5]王绍文,杨景玲,贾勃.冶金工业节能与余热利用[M].北京:冶金工业出版社,2010.14.

    (责任编辑:zgltw)
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