中国炼铁网欢迎您!

中国炼铁网

当前位置: 主页 > 技术文摘库 >

AOD镁钙耐火材料在高硅钢水环境使用浅析

时间:2019-06-03 11:45来源:北海诚德镍业有限公司 作者:欧增微 点击:
摘 要 以高硅、高碳、底温的高炉铁水为源铁水,大量加入冷料和使用价格低傔的高杂质、高硅、的高碳铬铁冶炼冶炼不锈钢,虽然对以镁钙砖作为炉衬耐材的损耗较大,经过多年的实
  • 摘  要  以高硅、高碳、底温的高炉铁水为源铁水,大量加入冷料和使用价格低傔的高杂质、高硅、的高碳铬铁冶炼冶炼不锈钢,虽然对以镁钙砖作为炉衬耐材的损耗较大,经过多年的实际冶炼探索发现,在炉内不同位置内衬使用不同的成份的镁钙砖,在渣线以下部分使用MgO含量85%以上高纯镁钙砖抗酸性较好,在渣线以上部分,使用MgO含量75%、CaO含量15%以上的镁钙砖的抗渣性较好,配以相应的冶炼工艺,炉龄稳步提高,有效降低了耐材成本。

    关键词  AOD炉衬侵蚀原因分析  镁钙砖  耐火材料的侵蚀

    1  前言

    随着原料成本价格断飚升、环境污染的压力、能源成本及人工成本的不断提高,不锈钢的生产成本也水涨船高,为了生存发展,企业必需不断创新进取,以求降低成本,适应市场。AOD技术又是最近几十年新发展起来的一种新型冶炼不锈钢生产技术,生产的不锈钢的产量比重越来越大。而AOD的耐材消耗是AOD生产的成本之一,既要让AOD适应不同的铁水源和原料环境,又要降低AOD耐材的消耗,提高耐材的使用寿命,已成为降低AOD生产成本的一个重要环节。我公司现直接使用高硅(1.0%左右)高碳(5%~6%)低温(入炉温度1250℃左右)高炉铁水冶炼200和300系列不锈钢,使用的铬铁的硅含量为3%~5%之间,冷料加入量50%以上,分若干次加入,温度波动范围很大,冶炼环境极为恶劣,化学侵蚀和物理侵蚀相互作用,炉衬损耗极快,但经过不断研究总结,使用的镁钙砖炉龄达到百炉。

    在铁水入炉开始吹氧冶炼之后,由于铁水中含有大量的硅 ,吹氧之后的硅被氧化,产生大量的二氧化硅,由于温度较低,加入的石灰还没来得急熔化,所产生的二氧化硅不能及时被石灰中和,留在铁水之中,在气体的搅拌作用下,跟随铁水冲刷炉衬,清晰看到在这种恶劣条件下的镁钙耐火砖,在化学侵蚀和物理侵蚀相互作用下形成了弧形,当侵蚀到一定程度,再加上被炉渣以及钢液渗入,在温度较大波动时,AOD耐材就会因膨胀系数不一致而产生裂纹,然后脱落,严重降低耐材的使用寿命。

    化学、物理侵蚀机理分析:

    (1)化学侵蚀,有二氧化硅(SiO2)、氧化铁(FeO)、碳(C)的侵蚀作用。

    由于源铁水中含有大量的硅,在吹炼之后被氧化产生酸性的氧化物二氧化硅,在新炉次开冶炼时,入炉石灰溶(熔)化成渣需要一定温度和时间,此时的二氧化硅就很难被快速被石灰中和,它就会跟随着铁液在气体的搅拌作用下对,对镁钙材质内衬化学反应导致侵蚀,反应生成MgSiO3和CaSiO3,虽然MgSiO3和CaSiO3的熔点都1550℃以上附在炉砖上防止进一点侵蚀,但氧化期的铁水里含有大量的FeO,FeO能大大降低MgSiO3和CaSiO3的熔点,CaO-SiO2-FeO可以看到,CaSiO3在有FeO的作用下,熔点温度最低可降到1200℃,由于MgO与CaO有很相似的化学和物理性质,MgO与CaO与二氧化硅反应,生成的硅酸盐并不能真正附于耐火砖上,而是在FeO的作用下熔化上浮,二氧化硅继续与炉衬反应侵蚀内衬,从图1左边的使用用过的镁钙砖上,可以明显看到化学侵蚀的痕迹。另外风枪眼附近,由于钢液的涡旋作用,风枪口的化学反应热很快就作于风枪眼附近的耐材,有较高的温度,而且液体流速较快,流量大,接触到的二氧化硅多,因此风枪眼附近耐材侵蚀更明显,图2使用中的炉子,可以看到内衬风枪眼附近炉衬明显凹陷。

    随着冶炼的进行,熔池温度升高,石灰溶(熔)化成渣,二氧化硅被石灰吸收之后,钢液和渣液中的硅酸化合物以SiO32-离子形式存在,化学平衡式SiO32- SiO2+O2-,因此,只要钢液和渣液中存在SiO32-离子,SiO2就存在,冶炼中的FeO和SiO2共同作,对炉衬侵蚀贯穿整个冶炼过程,提高渣子碱度,减少冶炼时间,控制渣中的FeO的量,可以减缓FeO对炉衬的侵蚀。

    因铁水和高碳铬铁的碳、硅含量高,热量相对富余较多,在冶炼过程中,炉内温度很快升到1700以上,枪眼附近因钢液的涡旋作用,风枪口化学反应产生的大量热量,直接随着钢液涡旋,作用于风枪眼附近的炉衬,此区域温度比其他任何部位温度更高,钢水中的碳,随着钢液冲刷炉衬,把炉衬的MgO还原生成Mg挥发掉,使炉衬侵蚀,可由图4氧化物的氧势图可以查到,当温度在1750以上时,CO的分解自由能开始低于MgO,使化学反应MgO+C=Mg+CO得以进行,温度越高C对炉子的侵蚀就越大,风枪附近侵蚀比其他地方快的另一个重要原因。

    (2)物理侵蚀,氧化镁和氧化钙在钢中的溶解度极低,其本可以忽略不计。物理侵蚀除了机械冲刷和风化作用之外,炉子使用时间越长,机械冲刷和风化作用越大,在这里不做讨论。另外还有一个重要的物理侵蚀现象:炉衬断裂脱,这个仅讨论分析炉衬的断裂脱原因。

    镁钙砖耐火材料经过选料,加工,再机压成型,然经过烤干烧成几个阶段,砖体表面及内部存在一定的气孔,在使用过程中,渣液和钢水就会向气孔里面渗,从两块不同气孔率的砖可以看到,气孔率越多,渗入越明显。当一定量的渣或都钢液渗入到砖里,由于砖与渣子和钢水的膨胀系数不一致,在温度变化较大时,导致砖体产生裂纹。然后再经钢水、渣子和炉气的冲刷作用而脱落,从图2的冶炼中的炉子可以看到,风枪上面至查线处以及风枪下面以的砖断裂脱落参差不齐。

    2  应对办法

    (1)对于前期二氧化硅中和问题,在加入石灰之后,用顶枪快速升温,并利用顶枪的氧气由上面向下吹的有利用条件,在冲击区局部很高温度的条件,快速熔(溶)化石灰,形成渣钢气乳浊液,有利于二氧化硅快速中和、脱碳。

    (2)冶炼中采用双渣法操作,开始冶炼之后,先烧硅烧碳升温,熔(溶)化石灰,然后加入高碳铬铁,在加完高铬之后待温度升到1550℃、熔池里的硅基本氧化完毕,拉一次渣,除掉部分二氧化硅,还能带走部分富余热。拉完渣之后,重新加入石灰造渣继续完成冶炼。

    (3)在冶炼过程中,渣子碱度控在3.0左右,冶炼中,渣子成糊状,有利于部分渣子粘附到炉子内衬上,可以效降低渣子、钢液和炉气机械冲刷作用,减缓FeO对炉衬的侵蚀作用。同时还可以防止部分有断裂脱落。冶炼周期内,温度控制1400℃至1700℃之间波动,冷料分多次小量加入,减少温度波动的范围,可有效减少炉衬的热胀冷缩断裂现象。

    (4)炉衬在不同部位使用不同成份的砖,在渣线以上部分使用75%MgO和15%~20%CaO的砖砌筑,渣线以下部分,用85%MgO和10%~15%CaO的高纯镁钙砖砌筑。MgO抗二氧化硅化学侵蚀较好,但抗渣性较差,在渣线以上部分提高氧化钙的含量,抗渣性较好,但抗二氧化硅侵蚀能力较差,在渣线以下部分提高氧化镁的含量,而渣线以上部分提高氧化钙的含量。

    (5)严格控制脱碳终点温度,防止温度超过1750,减缓碳的还原作对炉衬的侵蚀。加长风枪口以及风枪侧的耐火材料长度,使之有更长的使用寿命。

    3  结语

    通过以上几点改进措施之后,炉龄得升较大提升,砖断现象减少,风枪附近问题得了改善,炉龄平均提高了20炉以上。AOD炼钢工艺不是一成不变的,跟据当前源铁水、源材料情况,制定出相应的操作工艺,因地制宜,一样能在有限的设备条件下,降低成本,提高产品的市场竞争力。

    4  参考文献

    [1]《耐火材料技术手册》 许晓海 冯改山编著 北京冶金工业出版社 

    [2]《钢铁冶金原理》黄希祜 编著  冶金工业出版社

    [3]《流体力学》吴望一 编著  北京大学出版社

    [4]《钢铁冶金——炼钢学》 王新华 高等教育出版社

    (责任编辑:zgltw)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
织梦二维码生成器