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八钢炼铁高锌原料使用现状和应对措施

时间:2018-11-02 08:00来源:《炼铁交流》杂志 作者:王雪超 点击:
  • 摘 要 通过对八钢高炉入炉原燃料、炉渣、粉尘、污泥等方面进行取样分析,找出含锌料的主要来源。针对目前的生产现状,制定出快速、有效的应对措施,稳定高炉安全、绿色、稳定生产。

    关键词 高炉  锌负荷  有害元素;

    前 言

    为了降低炼铁成本, 提高八钢生铁产品竞争力, 炼铁系统逐步加大了低价矿、低品位矿、固体废弃物的使用量,导致了烧结矿中锌含量和高炉锌负荷大幅度升(身)高,严重影响了高炉炉况的安全、稳定、顺行。(因)锌作为与含铁原料共存的有害元素之一, 其(均)以氧化物、硫化物形态进入高炉内部。由于锌本身具有还原温度低、液态锌的沸点低的独有特性, 因此很难被渣铁吸收。进而在炼铁系统内部形成循环富集,产生了高炉内的“小循环”,炼铁系统内部的“大循环”。锌富集造成炉衬耐火材料侵蚀严重、高炉中上部富集结瘤、风口上翘,如此种种对高炉生产、炉顶设备及炉体寿命均会产生不良影响,同时高炉技术经济指标连续下滑。鉴于此,有必要系统地研究整个炼铁系统( 包括烧结和高炉炼铁) 锌的来龙去脉、锌的平衡状态及其影响因素, 弄清锌对高炉冶炼的影响。同时还应严格控制高炉的锌负荷, 完善高炉的操作制度, 开发性能更好的抗锌侵蚀的炉体材料从各方面寻找合理的防治措施, 使其更好的为高炉生产服务。

    1 八钢高炉锌负荷升高现状

    2017年下半年以来,国内钢铁市场形势好转,国内钢材价格逐步上行,但原燃料价格、物流运输费用逐步上升。为了降低炼铁成本, 提高八钢钢材产品竞争力, 炼铁系统加大了低价矿、低品位矿、固体废弃物的使用量。因八钢使用的铁料含Zn高品种较多(7种),造成烧结矿成分波动较大,Zn负荷波动较大(0.49~1.1 kg/t)。2017-2018年,八钢炼铁厂三座高炉Zn负荷变化情况(见表1)。

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    2017年以来, 八钢高炉有害元素Zn负荷大幅升高,其中个别时间段,三座高炉锌负荷最高达到1.57kg/t,已超出冶金行业限制标准(0.15kg/t )10倍左右。

    对八钢三座2500m3高炉不同时间段(2017年7月、8月、10月、11月;2018年2月、3月)、不同生产模式(2017年1月、2月、5月、6月;2018年2月、3月),与相同的生产模式、生产条件中的20个工序技术指标进行校正计算和分析、对比,在2018年2月、3月中,因使用大量低品位矿、综合利用矿量增大,带入有害元素Zn负荷大幅度升高,其中单日Zn负荷最高到1.57kg/t,炉况开始出现不顺,伴随有部分风口中套上翘,高炉煤气流初始分布失常,炉缸不活,有堆积现象,风口大量烧损(3个/座•天),休风率上升,高炉产量大幅下降(2568t/d),毛焦比上升30kg/t.Fe,铁水成本上升52元/t.Fe。

    2 八钢综合利用矿Zn含量和使用情况

    2.1 综合利用矿中固体废弃物使用情况

    (1)八钢固体废弃物的分类

    八钢回收含铁二次资源,经加工后供烧结使用的 (的)固体废弃物主要包括除尘灰和污泥。其中除尘灰分为烧结除尘灰、新区高炉除尘灰、欧冶炉除尘灰、轧钢除尘灰(150t)、炼钢除尘灰、佳域公司宝新昌佳的窑尾灰、高炉布袋灰等。污泥分为能源中心综合水处理厂污泥、物业分公司生活区污泥、一炼钢污泥、欧冶炉污泥等。目前,八钢对固体废弃物的使用不太合理,工艺较为落后,只是简单将其按照一定的配比,配加入烧结混匀料。

    (2)固体废弃物对铁前工序的影响

    轧钢除尘灰、炼钢除尘灰因其亲水性较差、粒度较大,现场打灰经常造成打灰管路磨损漏灰、打灰管路堵塞,现场环境二次污染。亲水性较差,刮板机加湿器除尘灰加湿效果较差,现场二次扬尘。打灰管焊补、封堵等较之前增加了50%的工作量。

    佳域公司宝新昌佳窑尾灰成分化验中,窑尾灰SiO2(含量14%)太高,无经济价值,同时CaO(含量30%)易造成混匀灰仓板结,导致灰仓仓容降低、灰块卡阻卸灰阀,影响灰仓打灰。

    高炉布袋灰因其含Zn较高(Zn>10%),参与混匀料生产对后期高炉炉矿有较大影响。含C(均值28.06%,最高49.02%)高,且粒级极细,<0.15mm粒级量占到烧结燃料比的64%,这部分粒级量过多,导致烧结透气性恶化,燃烧速度减慢,燃烧不充分,烧结负压升高,最终烧结过程无法再继续进行。另外烧结接近底部时,会有部分细粒级量的燃料进入大烟道、除尘器等下道工序,可能会产生二次燃烧风险,存在安全隐患。

     热轧、欧冶炉污泥含油、水份较大,粘结性较强,在料场与铁精粉混堆,易结团且非常难散开,易堵溜槽、粘仓。生产的混匀料中的团状污泥,对烧结生产过程控制影响较大。

    2.2固体废弃Zn含量和Zn带入量情况

    2017年, 八钢综合利用矿Zn含量和配入量情况统计(见表2、表3)。由表2、表3列出各种除尘灰、污泥含Zn情况以及配加量,其中烧结除尘灰、欧冶炉布袋灰、高炉除尘灰、高炉布袋灰、各类污泥这5个品种带入的Zn占含锌总量的80%,为主要来源。

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    2.2.1原料场除尘和烧结除尘灰

    在2017 年原料场除尘系统年回收含铁除尘灰约4.6万吨,回收的粉尘均返回原料场作配料使用。烧结生产过程中产生除尘灰19.8万吨,经回收后返回烧结生产中,共计回收并利用24.4万吨,利用率100%。

    2.2.2 炼铁除尘灰、瓦斯灰

    炼铁过程中经重力除尘和电除尘捕集的含铁粉尘,其成分主要含TFe(32.5%)、Aad(60.5%)、Vad(5.2%)、K2O+Na2O(0.3542%)、Zn(0.658%)等。瓦斯灰是高炉炼铁过程中随高炉煤气一起排出的烟尘。其中含有多种元素的自由态和结合态的复合物。瓦斯灰干燥、易流动,堆放、运输污染严重。其主要化学成分以Fe(46%)、C(35%)为主,并含FeO(6%)SiO2(3.72%)、Al2O3(1.97%)、MgO 及Zn(0.85%)等。目前未经处理全部返回作烧结配料使用。

    2.2.3 炼钢污泥和布袋灰

    其成分主要含Fe、FeO、Fe2O3和CaO,并含少量硅、锰、镁氧化物。目前,八钢考虑到生产工序的稳定,以及环保因素,只对产生的炼钢污泥全部作烧结配料使用。而布袋灰因含锌达到10%以上,暂时进行定点搁置,后期进行Zn磁选,二次利用。

    2.3 铁料Zn含量及入炉情况

    由图1、表4的数据统计中可以看出:(1)在高炉锌负荷收入方面,烧结矿带入Zn的量为981.31g/t,占入炉锌的88.1%,其次是燃料带入量为99.13g/t,占入炉锌的8.9%。(2)在烧结矿配矿结构方面,敦得精粉、瓦斯灰为含锌料的主要来源,占铁料的43%,其次是硫酸渣、入烧矿、其他杂料带入锌的占比在36%。(3)三座高炉目前的Zn负荷月评价在1.13kg/t,个别单日受配料结构误差的影响,最高可达到1.57kg/t。因此绝大部分的Zn未能通过特殊的磁选工艺手段进行清除,通过烧结矿进入高炉循环、累积,导致高炉锌负荷急剧上升,造成高炉炉身粘结、炉缸堆积,炉况长期不顺, 生产技术指标较差。

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    3 八钢高炉高锌负荷应对措施

    3.1提高烧结铁料Zn含量技术标准

    八钢高炉Zn负荷85%以上来源于烧结矿,烧结矿含Zn主要来源于回收固体废弃物和高Zn铁料。2017年,烧结矿含Zn原料中敦德精粉、铜冠精粉、硫酸渣、兴祚入烧矿带入比例高达50%。因此,通过提高此种铁料质量标准(降低Zn含量),严禁混堆、混配含Zn高的铁料,降低Zn进入高炉。

    鉴于目前八钢炼铁生产实际情况和降低铁水成本的需要,虽然前期已经制定了Zn负荷的管控标准,但依然偏高,仍然维持在0.583kg/t,冶金行业(国内外先进企业)Zn负荷限制标准为0.15kg/t。因此,八钢高炉Zn负荷加以控制,力争低于0.65kg/t,保证高炉炉况的稳定顺行。

    3.2 高炉优化操作,减少Z n 富集的影响

    在八钢目前原燃料和生产组织条件下, 要全力确保三座2500m3高炉原燃料质量和炉况稳定, 发挥优质高效生产效益, 必需将(将)Zn负荷对高炉炉况影响降到最小,保证高炉稳定顺行,采取以下措施。

    3.2.1加强原燃料过筛管理, 加大清筛频率, 筛净原燃料粉末,减少原燃料粉末人炉, 为高炉炉况顺行创造条件。

    3.2.2稳定高炉炉温和炉渣碱度。及时调剂炉渣碱度, 提高炉渣热焓和铁水温度( 不低于1500℃),确保炉缸热量充沛, 减少Zn的沉积。

    3.2.3以高炉炉况顺行为中心, 严格控制压差, 减少滑料、崩料, 避免悬料。对上部装料制度进行适当调整, 保持高炉中心和边缘两股煤气流合理分布。完善合理的高炉操作制度, 稳定炉况, 避免炉温剧烈波动, 避免长期低料线作业, 保证煤气流合理分布, 防止边缘煤气流过盛, 减少锌循环区锌量的同时, 可以增加锌从炉顶的排除量。

    3.2.4维护好铁口, 出好渣铁。加强铁口泥套检查,保证铁口深度和出铁时间, 出净渣铁, 活跃炉缸。

    3.2.5由于锌在高炉中的状态是不断的循环并富集的, 因此提高入炉矿的冶金性能, 选用铁矿石软熔温度高的原料有助于提高低温下锌的还原程度, 一定程度下可以减少锌循环区的锌量。

    3.3 加强固废成分检测,分类处理,合理使用。

    每个钢铁厂都有多种固废,有些钢铁厂并不具备处理固废的能力,要想合理使用固废,必须对固废成分进行检测,分类处理,才能实现合理使用。通过固废的成分检测,可根据有害元素和铁品位等进行分类,A类进行外排,B类有限制使用,C类优先使用。同时对于烧结等配加固废的配加量要进行相关试验,保证烧结矿的成分、冶金性能等性能合格。通过合理使用固废,可以有效较少Zn和K、Na的循环富集。

    对固废进行脱锌处理。锌的循环富集来讲,只要添加固废,就会加重高炉内锌的循环富集,要想从根本上解决锌的问题,必须对固废进行脱锌处理。

    4 结论 

    (1)锌的富集循环有炉内循环和烧结--高炉工序间富集循环两种方式。

    (2)排出锌的主要渠道是高炉煤气,必需要控制好煤气流分布和高炉炉况稳定顺行。

    (3)加强对有害元素的监控,改善原燃料条件,制定周期管理,早预防,早实施,防止影响炉况。

    (责任编辑:zgltw)
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