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摘要 放残铁是高炉停炉操作最重要环节之一。信钢2号高炉停炉大修,通过确定开残铁口位置、制作放残铁沟、以及使用凿岩机配合烧氧气开残铁口的放残铁方法,实现了高炉放残铁过程安全、快速、放净,为停炉后减少炉内残铁、加快扒炉进度创造了良好条件。
关键词 高炉大修 实践 残铁口位置 放残铁
1 前言
安钢集团信钢2号600m3高炉第二代炉役于2009年6月22日大修投产,已生产8年6个月,单位炉容产铁量达10442吨,达到高炉长寿目标。为提升技术经济指标,安全环保升级改造,公司决定12月16日对2号高炉停炉大修进行技改。为减少炉内残铁量,缩短大修工期,高炉停炉后进行放残铁操作。结合信钢前几次停炉放残铁经验,此次通过残铁量计算、确定残铁口位置并制作残铁沟。12月16日1:46 2#高炉休风并放残铁,至11:10共放净炉缸残铁计210吨,用时不到10h,操作过程实现了安全、顺利、有序。
2 残铁口位置确定及残铁量计算
残铁口位置选取是放残铁的关键。残铁口选取的高,残铁放不净,扒炉难度加大;选取的低,残铁放不出来需重新往上选,延长放残铁时间。
2.1 2#炉炉底电偶、耐材及炉底、炉缸温度基本情况见表1、表2。
表1 炉底热电偶位置、炉底炉缸耐材分布
表2 炉缸温度历史数据
2.2 残铁口位置确定
根据鞍钢(炉容600-2580m³)停炉实践,残铁口中心线位于铁口中心线下1.8-2.5m,中型高炉取下限,2000m³以上大型高炉取中上限。
2#高炉相关参数:
实际炉容 600 m³; 单位炉容铁量>1万吨;
冷却壁长、宽,由下向上,第一段宽924.3mm,长1220mm;
第二段宽924.3mm,长1220mm;
炉底二层第3点热电偶,标高5647mm,铁口东179°;
炉底一层第4点热电偶,标高4843mm,铁口东227°;
铁口中心线标高7400mm;
按照鞍钢经验,残铁口中心线位于铁口中心线下1.8m,即标高在5600mm处;此位置在炉底二层热电偶(标高5647mm)下47mm处,即第四层碳砖上部。
四层碳砖下表面标高4060mm,上表面标高5668mm,碳砖厚度1608mm;
经计算各层碳砖上表面标高如下图1:
图1 炉底各层碳砖上表面标高示意图
第一段冷却壁上沿标高4060+1220-40=5240mm;
第二段冷却壁上沿标高在炉皮折点标高6513mm处;
经各参数的对照,炉底一层第2点热电偶在第2块碳砖上部;
炉底二层第2点热电偶在第4块碳砖上部;
结合以往停炉经验及2#高炉本代炉龄生产情况,残铁口对应的标高应取在第三层碳砖上部,即应该取第一段冷却壁。
表3 第4层碳砖侵蚀情况
结合炉底、炉缸热电偶温度趋势及最高点,具体残铁口位置:从炉底一层第2点热电偶方位纵向开取,由此点为基准制作残铁沟,残铁口位置5.184m,即从第三层炭砖上部斜向上开。
2.3 残铁量计算
T残=π/4*K*d2*h*γ铁
T残--残铁量,t;
π---圆周率,3.14;
K----系数,一般0.4~0.65,侵蚀少取低值,侵蚀严重取高值;本次取0.65;
d----炉缸直径,m,2#高炉炉缸直径为5.5m;
h----炉底侵蚀深度,m,h=铁口标高(7.4m)-残铁口标高(5.366m)=2.034m;
γ铁—铁水密度,t/m3,取7t/m3。
T残=3.14/4*0.65*5.5*5.5*2.034*7=220吨。
3 放残铁前的准备工作
3.1 残铁处的炉基表面要保持干净,附近有水管裸露处要用铁板保护,放残铁沟、铁道周围不能有积水,铁路线包含付道铺300-500mm干燥河沙,防止烧机车架子。
3.2 搭设放残铁平台要防滑,确保残铁沟两侧均能进行烧残铁口操作,两侧预留好通畅的逃生通道。
3.3 临时照明灯按照要求安装,确保放残铁及逃生通道照明良好。
3.4 准备5个60吨的铁水罐,铁罐与铁罐之间的连接部位遮挡铁板,罐车上铺耐火砖,防止拉罐时烧损罐架、罐钩。
3.5 放残铁平台两侧各制作一个氧气包(两侧轮流烧氧气)、一个氮气包(凿岩机用氮气),准备二根应急打水管。
4 安装残铁沟及放残铁操作
4.1 残铁沟槽制作要求
材质:10mm厚钢板焊制;长度: 6米;宽度:沟槽内宽度为0.8米;
高度:沟槽内表面底部到沟槽上方垂直距离为0.6米;
前端头:沟槽前端头要保持一定的弧度,确保与炉皮紧密接触,便于焊接。
4.2 残铁沟槽打料:
沟槽内壁先满铺砌筑一层耐火砖;耐火砖上捣打料,打料后保持沟槽宽度为0.4米,打料完成后进行彻底烘烤并保持干燥。
4.3放残铁操作
16日1:46高炉休风停炉,关闭所有炉顶打水阀门有效切断水源,同时关闭炉外喷水后,维修割开残铁口炉壳取出冷却壁,并焊接残铁沟,打免烤料做好泥套,开始用凿岩机钻残铁口,钻到1000mm左右开始用氧气烧,8:10残铁口烧开铁水流出,11:30残铁放尽,共放残铁210t。从后期扒炉过程看,残铁口位置选择得当,本次放残铁操作达到了预期效果。
5 结语
5.1 总结以往停炉开残铁口经验,曾因碳砖导热性强,开始用氧气不好烧,烧的速度慢且残铁孔孔道不好掌控。由于碳砖强度不高,外部用Φ65钻头的凿岩机易钻,本次操作先钻到接近1150℃碳砖温度较高处时改用氧气烧开,开残铁口速度快且易控制。
5.2 从后期扒炉过程看,此次残铁口位置选择得当,放残铁操作达到了预期效果,为大修赢得了时间。
(责任编辑:zgltw)