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信钢2号高炉空料线停炉操作实践

时间:2018-09-21 08:00来源: 作者:邹有光|张少华|姜海 点击:
  • 摘要:对信钢2号高炉打水空料线停炉操作实践进行总结。停炉前提前做好炉况调整方案,保持炉缸活跃,并做好降料面停炉方案等准备工作。通过调节炉顶打水量、风量、炉前喷煤枪通入氮气等控制炉顶温度,避免了高炉空料线过程中发生爆炸现象,实现了稳定安全快速停炉,为以后大中修停炉积累了经验。

    关键词  高炉  停炉  降料面  打水

         安钢集团信钢2600m3高炉第二代炉役于2009622日大修投产,已生产86个月,单位炉容产铁量达10442吨,达到高炉长寿目标。因高炉配置鼓风机能力小,炉缸不活跃,炉腹、炉腰段冷却壁大面积损坏,高炉技术经济指标较另三座同级别高炉差,公司为提升技术经济指标,安全环保升级改造,决定1216日对2号高炉停炉进行技改大修。

    停炉前高炉炉况调整

    (1)12月1日开始作停炉前炉况调整,要求保持炉况顺行,全风、全风口、高风温作业,炉温稳定热量充沛,避免炉况事故。

    (2)12月3日提开口机角度13°(最大),调整泥炮炮咀下沉,降低铁口中心线,并减小炉底水冷管通水量降低冷却强度,适当提高炉底温度。

    (3)12月10日开始配加锰原矿4%,按15~20kg/tFe(200 kg/批料)配加莹石,物理热控制在1470~1490℃,控制适当偏低的炉渣碱度,改善渣铁流动性活跃炉缸。

    (4)12月14日8:00减矿同角布料,采用适当发展边缘的料制,对炉墙进行冲洗。

    (5)停炉前三天每天对冷却系统进行排查,发现漏水及时控制并标示待预休风闭死。

    (6)根据以上炉况调整,至12月15日高炉预休风时,炉底温度由1日286升高到380℃

    停炉前高炉预休风

    12月15日6:00开始上停炉料,退全焦负荷2.7倍,布料角度矿焦同角单环29°。9:00开始空料线作业,10:00集中加萤石4吨,11:10料线已大于6米(探尺最深放6米),炉前打开铁口出铁,12:00下盖面焦丁10吨,12:26高炉预休风做停炉前准备工作。18:40高炉送风开始降料面停炉,预休风6小时14分钟,预休风工作内容:

    (1) 对高炉本体炉皮漏煤气处提前标出焊补,高炉开路水管全部封堵,漏水冷却壁封堵闭死。

    (2)校验热风压力、冷风流量、顶温、顶压准确性以及四根打水管流量计的归零和校正。

    (3)疏通炉顶四个煤气取气孔,安装提前制作好的四根雾化打水管。雾化打水管从高炉中心往外分3段:第一段开一排孔、开孔在正上方;第二段开两排孔、开孔向上夹角为45°;第三段开三排孔,一排正上,两侧的两排与之夹角30°;每孔间隔30mm,孔径1~2mm。

    (4)拆除炉顶南、北大放散阀盖。安装加长17米机械探尺,并校验探尺零点。

    (5)炉顶下密关闭油路阀门进行锁死,炉顶油管、设备隔热保护措施,防止降料面过程中烧坏。

    (6)富氧管道与冷风管道有效切断,在高炉富氧管道快切阀后高炉端加盲板。

    (7) 重力除尘器放散阀打开保持畅通、通入氮气,高炉煤气管道与煤气管网之间翻盲板进行固定,确保有效切断。

    降料面停炉操作

    高炉送风前用加长17米探尺探料面已降到8米多, 15日18:40高炉送风开始降料面停炉操作。

    降料面操作要求:

    (1)为确保气密箱温度≯70℃,调整好气密箱冷却水和氮气使用量。

    (2)高炉预休风复风后喷煤枪通入氮气,炉顶打水阀门长通氮气,以稀释煤气中的H2含量,避免发生爆震。

    (3)停炉期间尽量不休风,高炉西侧外喷水停止打水(残铁沟在高炉西侧),确实需要休风时,先停炉顶打水。

    (4)停炉期间首先保证炉况顺行,出现憋风、顶压波动、爆震、崩、悬料征兆时,应及时降低风温或减少风量。

    (5)停炉期间顶温控制:350~450℃为宜,主要通过调整炉顶打水量和风量控制。

    (6)停炉风量使用原则:为缩短空料线停炉时间,尽量使用较大的风量。料线(料线对应高炉部位)在炉身上部时,用全风量的80~90%左右;料线降到炉身中、下部时,风量控制在全风量的60~70%;料线降到炉腰部位时风量在50%,避免因风量过大导致管道行程。

    (7)料线降到风口区的标志:风口不见焦炭,风口暗红或挂渣。这时炉顶煤气成分中CO2含量将升高,且出现过剩氧,为保证安全,风压不得低于30kPa,中途不得停止打水。

    (8)停炉期间出铁组织:料线降到风口中心线以上约1~1.5m时,出最后一炉铁;如果探尺坏无法确定料面,观察风口(风口出现挂渣时料面位置大约到炉腹中下部)出现挂渣现象时,出最后一炉铁;或者参考炉前出铁量与炉内理论铁量是否吻合。铁口直径要加大(可以烧开),并适当空喷,确保出净渣铁。出完最后一炉铁后,进行停炉休风。

       18:40高炉复风开始降料面操作,具体操作参数如下:

    表1  降料面主要操作参数数据记录

    序号

    时间

    料线(m)

    热风压kpa

    冷风压kpa

    风量m³/min

    风温℃

    顶压kpa

    顶温(℃)

    打水流量(m3/h)

    备注

    东南

    西南

    西北

    东北

    西

    1

    17:50

    8.87

    8.07















    2

    18:50

    8.89

    8.06

    63

    66

    912

    862

    3.0

    239

    266

    291

    283






    3

    19:00

    8.79

    8.06

    77

    81

    1046

    893

    4.9

    375

    384

    378

    368

    3.0

    2.4

    4.9

    6.3


    4

    19:30

    8.87

    7.94

    83

    88

    1123

    892

    7.2

    331

    323

    329

    285

    0.2

    2.2

    0.0

    0.0


    5

    19:35

    9.96

    8.96















    6 

    20:00


    9.98

    91

    92

    1062

    888

    12

    416

    364

    377

    384

    7.7

    3.0

    5.4

    6.9


    7

    20:30

    11.5


    77

    78

    1002

    929

    7.6

    363

    344

    326

    335

    5.6

    4

    5.3

    0.0


    8 

    21:00

    11.7


    50

    50

    835

    928

    8.1

    409

    388

    374

    343

    7.1

    10.7

    9.0

    4.9

    20:55减风通过开排风阀度

    9

    21:20

    15.0

    11.4

    61

    62

    921

    952

    10.2

    381

    371

    381

    420

    0.1

    6.0

    4.9

    7.7


    10

    21:40


    12.08

    72

    74

    959

    960

    10.6

    431

    408

    390

    425

    9.0

    8.1

    5.9

    8.8


    11

    22:00

    15.03

    12.47

    71

    73

    950

    977

    10.3

    365

    359

    343

    341

    8.7

    8.2

    5.9

    0.0


    12

    22:20

    15.62

    12.90

    54

    55

    870

    968

    5.8

    357

    373

    369

    390

    5.7

    5.4

    5.8

    0.0


    13

    22:45

    17.43

    12.85

    53

    55

    873

    970

    8.8

    390

    393

    383

    411

    5.1

    11.6

    9.3

    5.2


    14

    23:15


    13.55

    55

    56

    869

    968

    8.6

    386

    387

    362

    377

    7.11

    11.5

    9.2

    6.3


    15

    23:45

    15.42

    13.67

    51

    53

    890

    970

    7.6

    368

    371

    395

    421

    7.2

    13.3

    8.1

    7.7


    16

    0:03


    14.46

    47

    48

    855

    967

    6

    374

    354

    337

    407

    7.3

    9.4

    4.8

    0.0


    17

    0:37


    14.87

    40

    41

    827

    976

    8

    375

    349

    350

    382

    7.8

    9.3

    0.0

    6.6

    5#、6#、7#风口挂渣 

    18

    0:50


    15.21

    39

    39

    837

    840

    6

    419

    378

    382

    416

    0.2

    5.7

    7.1

    12.2

     东部风口挂渣

    19

    1:25


    16.68

    36

    36

    829

    810

    8

    405

    431

    381

    433

    1.7

    12.6

    10

    11.7

    除5#、6#风口外余风口挂渣发暗 

    20

    1:46
















    休风

     

    本次降料面操作从18:40开始至1:46休风停炉,料线成功降至16.68米,达到风口中心线,共历时426分钟。顶温通过调整东南西北四个方向的雾化打水量来控制,整个过程正常炉顶压力在6~12kpa,出现12次顶压波动,最高一次19:30顶压由7.2kpa上升到63kpa,其余均控制在40kpa以下。通过及时大幅度减少或临时停止打水来进行控制,全过程未出现大的爆震,风量的控制通过点动排风阀进行控制。总打水量约200吨。

    降料面期间出铁情况:

    本次降料面期间因风压使用较低,铁口偏深,开口后渣铁量偏小,出铁按4次组织,实际出铁量133吨。

    表2  降料面期间出铁情况记录

    序号

    炉次

    开口时间

    堵口时间

    出铁间隔(min)

    出铁时间(min)

    排渣时间(min)

    理论铁量(t)

    实际出铁(t)

    开口时料线(m)

    堵口时料线(m)

    1

    1726095

    19:50

    21:10


    80

    62

    62.38

    58.96

    9.96

    11.7

    2

    1726096

    21:30

    22:03

    20

    33

    20

    14.57

    21.21

    12.08

    12.47

    3

    1726097

    22:55

    23:50

    52

    45

    30

    22.49

    23.51

    12.85

    13.67

    4

    1726098

    00;40

    1:48

    50

    68

    47

    32

    29.43

    14.97

    16.68








    131.44

    133.11



     

    5   结语

    本次降料面用时426分钟,期间未出现大的爆震。停炉后发现风口前基本吹空,实现了安全、稳定、快速停炉。

    (1)停炉前制定了炉况调整方案,炉况稳定炉缸活跃,炉底温度有大幅升高。

    (2)炉顶打水量要根据炉顶四点实际温度变化,对应调整四点打水量。一是打水枪雾化程度要好,可以充分降低顶温;二是要根据炉顶四点温度变化对应调整四点打水量,控制炉顶温度在350℃-450℃范围。

    (3)确保设备可靠运行。预休风时再次校验热风压力、冷风流量、顶温、顶压以及四根打水管流量计的准确性,确保各仪表参数准确可靠

    (4)停炉前冷却设备必须彻底查漏,以避免空料线时向炉体漏水发生爆震,确保了停炉安全。

    (5) 停炉方案必须细化。本次停炉前,制定了炉况调整方案、预休风检修方案、打水空料线操作方案等,人员职责、管理责任体制清晰,整个停炉过程安全有序。

       

    [1] 陈喜勇. 宣钢12500m3 高炉中修降料面实践[J]. 科技致富向导,2013(8)230.

    [2] 董跃玲,梅钢4号高炉空料线停炉操作实践[J]. 炼铁,2017(5)50-53.

    [3] 刘运峰,兴澄特钢2号高炉中修停炉实践[J]. 炼铁交流,20175):36-38.


    (责任编辑:zgltw)
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