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摘 要 本文主要介绍了红钢3#高炉检修期间对炉型修复、开炉前的生产准备、料面实测、开炉方案的确定以及开炉生产实践等。通过科学精心的开炉准备,合理的制定开炉方案和开炉过程中及时调节各项操作制度,实现了炉缸木柴填充开炉快速达产达效,大大降低了开炉燃料消耗。
关键词 高炉 技改 开炉 快速达产
1 概况
红钢3#高炉有效容积1350m3,于2008年7月9日建成投产,引进了一系列先进技术和装配。高炉采用了串罐式无料钟炉顶、薄壁炉衬结构、板壁结合的冷却设备(铜冷却板+铜冷却壁+铸铁冷却壁)、软水密闭循环冷却系统、卡卢金高效热风炉、图拉法渣处理系统、煤气干式布袋除尘系统等。高炉共有2个铁口、22个风口。自开炉以来,通过不断优化操作参数,探索合理的操作制度,保持了炉况长周期稳定顺行,取得了很好的经济指标。但由于长时间的高强度冶炼,炉腹位置铜冷却板与铜冷却壁结合部温度偏高,砖衬破损严重,被迫炉外喷淋冷却。后因原燃料难保,经股份公司研究决定,2017年1月16日对3#高炉降料面停炉检修。检修期间对炉型进行修复,对炉腹、炉缸风口上半部砖衬破损严重的位置进行整体支模浇注造衬,炉腹、炉身组织半干法喷涂造衬, 2017年4月6日开炉送风。通过开炉前精心准备,不断优化开炉方案,本次开炉创造了仅用80小时即全风口作业、90小时即喷煤的历史记录,实现了安全快速达产的预期目标。
2炉型修复
合理的炉型,特别是操作炉型是高炉顺行和强化冶炼的基础条件,高炉停产后清理冷却板和板壁结合部的渣皮后发现,炉缸风口上半部组合砖、铜冷却板砖衬、铜冷却板与铜冷却壁结合部位耐材全部脱落,铜冷却板处砖衬破损严重。
决定对炉缸风口上半部、铜冷却板、铜冷却壁、铜冷却板和铜冷却壁结合部位进行重新修复。于3月份对该区域进行整体支模浇注,整个过程消耗浇注料120多吨,有效修复高炉炉型,消除检修前炉腹区域炉壳温度高的安全隐患,对保证开炉操作炉型及后续强化冶炼起到重要作用。为施工预期效果,施工完成后检查验收符合要求,达到预期目的。
表1 造衬料理化性能指标技术要求
Al2O3
≥80%
SiC
≥5%
体积密度110℃
≥2.6g/cm3
Fe2O3
≤ 1.5%
110℃*24h耐压
≥25MP
110℃*24h抗折
≥4MP
1500℃*3h耐压
≥80MP
1500℃*3h抗折
≥12MP
线变化率1400℃*3h
±0.5%
耐火度℃
1790℃
3 开炉备料
3.1料面实测
为了更好测定装料设备的性能,4月3日-5日利用装开炉料,对装料参数进行实际测量工作。
装料过程中发现,焦炭、矿石在料流调节阀全开时仍有料落下,由此判断料流曲线公式计算的焦炭及矿石料流阀开度均偏小,无法按照设定布完料。对此,结合现场实测数据对原有的料流曲线公式进行校正,焦炭增加料流调节阀开度3°,矿石增加料流调节阀开度3.2°,输入上料程序中进行自动计算开度。在后续装料过程中进行验证,校验后的装料过程均能按设定圈数下完料,完全满足布料要求。料流开度的校正,确保了开炉后布料的精准。
3.2备料
此次开炉采用木柴填充法(木柴装到风口下沿位置)。由于红钢全线停产,无自产烧结矿,为此开炉过程中全部原燃料均外部采购,原燃料质量和数量满足高炉装料和开炉初期要求,见表2。烧结矿在装料前16小时入槽,块矿、焦炭在装料前72小时入槽。
表2 3#高炉开炉物料需求及进厂时间要求
矿种
外购烧结矿
本部球
南非粉
南非块
83焦
喷吹煤
焦末
贵沙原矿
备料量(万吨)
0.3
1
2
1
1
0.3
0.7
时间节点
开炉前
6天
开炉前
6天
开炉前
15天
开炉前
6天
开炉前
6天
开炉前
6天
开炉前
后续进厂量(万吨/天)
0.15
0.1
/
0.1
0.17
0.025
/
满足10万吨/月
开炉期总量(万吨)
0.75
3
2
2
6
1
0.7
满足10万吨/月
备注
一旦红钢生产烧结矿,能满足需求,即停采购烧结矿。
/
/
/
全干熄焦开炉,开炉前1万吨全部为天能干熄焦;天能干熄焦总量>3万吨。
灰份<12%,灰份波动<2%;其中,川瘦煤≥40%
/
/
3.3开炉料成分
正常料采用外购烧结矿、球团矿和南非块,配加部分白云石,开炉料成分见表3
表3、开炉用原料化学成分
项 目
TFe (%)
FeO (%)
CaO (%)
SiO2 (%)
MgO (%)
S
(%)
R2
(倍)
MnO (%)
TiO2 (%)
外购烧结矿
50.17
9.52
14.31
7.05
2.03
0.046
2.03
南非块矿
63.86
0.25
5.29
0.015
0.08
本部球团矿
57.87
0.96
1.43
6.80
0.57
0.025
0.95
3.4开炉配料计算
3.4.1高炉开炉工艺控制参数
表4 高炉开炉工艺控制参数
项目
单位
总焦比
t/t
正常料焦比
Kg/t
焦批
t/批
矿批
t/批
炉料结构(%)
〔Si〕
%
R2
倍
烧结矿
本部球
南非块
参数
3.07
900
8.35
16
60
15
25
3.5
0.95
备注:炉料压缩率13%,烧结矿碱度为2.0倍,焦炭为天能干熄焦。
3.4.2物料平衡
表5 开炉料物料平衡(t)
焦炭
烧结矿
南非块矿
本部球团
白云石
铁量
668
220.8
92
55.2
20
217
此次开炉料计划装入80批料(包括净焦、空焦、正料),实际装入79批料,其中净焦34批,空料23批、正料22批,装完开炉料后料线为4.20m。通过布料测量结果,选定高炉开炉时候的布料矩阵为
。
4 点火开炉
4.1风口布局
堵2#、4#、6#、8#、10#、12#、14#、16#、18#、20#共10个风口,开12个风口,送风面积0.1310m2。
4.2铁口和主沟处理
根据干渣坑大小,出于安全出铁考虑,决定用东铁口出铁,两铁口预埋导出管,主沟用碳素和黄沙垫成成型沟形式,用来出首次铁。
4.3送风及引煤气前操作
4月6日16:56送风点火开炉,炉顶煤气放散阀全开,处于切断煤气状态,风压60kpa,风量1200m3/min,风口区域木柴点着火,15min后焦炭开始燃烧,风口明亮,使用风温从920℃减到750℃,炉内产生空间,料线降至6.0m时于19:00开始下料。料动后下料较好,逐步加风量至1350 m3/min。4月7日5:20东铁口喷渣,堵东铁口。5:43悬料,6:08放风座炉,料线由3.5m座至5.5m,7:55煤气化验合格成功并网回收。
4.4引煤气后开风口加风过程
4.4.1开风口加风原则
(1)风量、风压平稳,炉况稳定顺行,渣铁物理热充沛。
(2)炉前渣铁排放顺利,确保东铁口具备出铁条件。
(3)设备运行稳定,风口工作均匀、热量充沛,探尺作业正常。
(4)每次加风一般不超过200m3/min,优先开铁口附近的风口,开风口以实际风速为依据,实际风速为220-260m/s。
4.4.2开风口操作
4月7日12:00开12#风口,14:00开2#风口,14:20开14#风口。15:00风量达到1530m3/min,风压175kpa,顶压84kpa。16:55开18#风口,22:05开6#风口,逐步加风提顶压,23:00风量达2000m3/min,顶压达90kpa。
4月8日于5:06开8#风口,6:00风量达到2130m3/min,风压251kpa,顶压121kpa。10:40开20#风口,11:00加风至2310m3/min。20:32开10#风口,21:00风量达到2400m3/min。
4月9日于17:20开4#风口,18:00风量达到2620m3/min,风压279kpa,顶压133kpa。
4月10日于1:10开16#风口,进风面积达到S22=0.2414m2,实现全风口工作。
5负荷及装料制度变化
7日12.:32根据炉温及渣铁热量调整负荷至2.22,21:45负荷调整到2.43,10日9:24负荷调整到3.43,12:00开始喷煤,铁水硅0.67%,燃料比578kg/t,基本接近正常生产水平。
在下部送风制度大幅调整,冶炼强度逐渐提高的前提下,开炉矩阵已无法与下部送风制度相匹配,煤气利用率下降。及时进行矩阵调整,煤气利用率逐步提高至45%,各项技术经济指标得到改善。
表6
日期
变料时间
矿批t
焦批t
焦炭负荷
矩阵
6日
16:56
16
8.35
1.92
7日
12:32
16
7.2
2.22
7日
21:45
18
7.4
2.43
8日
11:04
20
7.5
2.67
8日
19:22
20
7.3
2.74
9日
7:02
20
7.0
2.86
9日
10:16
22
7.65
2.88
10日
4:30
24
8.3
2.89
10日
9:24
24
7.0
3.43
10日
10:44
24
6.8
3.53
10日
19:03
24
6.3
3.81
6渣铁排放
高炉开炉后,第一次出铁[Si]:6.25%,[S]:0.006%,物理热1595℃,渣铁分离良好。视炉内及炉外情况及时调整焦炭负荷,开风口提高风量,下调炉温。随着铁水硅水平下降及重负荷料到达,逐步提高风温,至4月10日炉温稳定后进一步降硅至0.6%。此次开炉吸取了前几次开炉的教训,在开炉前对出铁场作了大量的准备工作,并加派了工作人员以保证能按时出铁,并避免炉前事故的发生。在送风18小时3分钟高炉顺利排出第一次铁,并过砂口。随着后续几次渣铁排放逐步稳定,为高炉恢复风量提供了保证。由于准备充分,渣铁排放工作比较顺利,为炉况的快速恢复提供了条件。炉温变化情况见表7:
表7 炉温变化
时间
7日
8日
9日
10日
11日
12日
【Si】%
5.02
2.31
1.30
.67
.65
.69
【S】%
.008
.015
.053
.058
.057
.048
R2
1.34
1.25
1.07
1.29
1.29
1.10
物理热℃
1564
1569
1509
1476
1477
1485
7开炉指标
此次3#高炉复产开炉实现了81小时全风口作业,4天内铁水含[Si]下降到0.67%,铁水物理热保持在1470℃以上,5天煤比达到120kg/t,6天铁水产量达到3858吨,富氧率达到2.0%,风温1190℃。煤气利用率45%以上,燃料比下降到578.63kg/t。
表8 3#高炉开炉主要技术经济指标
日期
风量 m³/min
风温 ℃
风压Mpa
利用系数t/m3d
燃料比kg/t
Si
%铁水温度℃
铁产量t
7日
1495
750
0.152
0.433
1846.52
5.02
1564
583.9
8日
2177
898
0.252
1.502
659.78
2.31
1569
2028
9日
2505
950
0.282
2.126
601.47
1.30
1509
2870.7
10日
2539
983
0.269
2.324
578.63
0.67
1476
3138.05
8 结语
此次红钢3#高炉开炉是红钢高炉历次开炉中最为顺利成功的一次,创造了红钢开炉80小时全风口作业、90小时喷煤的历史记录。
(1)高炉开炉达产工作是一个系统工程,开炉前制定出一个科学严谨、切实可行的达产方案,有助于统一各班操作。
(2)开炉准备工作充分。包括热风炉烘炉、高炉烘炉操作严密,开炉配料准确,原燃料成分稳定等都为开炉提供了保证。
(3)本次开炉料各项参数的选择合理,尤其是开炉焦比的选择上,充分考虑了红钢原燃料现状。实践表明,开炉第一炉铁水温度1592℃,渣铁流动性良好,充沛的物理热,为高炉冶炼进程快速推进,强化冶炼创造了条件。
(4)本次开炉后未发生由于设备影响导致的非计划休风,是此次开炉快速达产达标的有力保障。
(5)送风制度,把握好开风口及加风时机,有计划逐步捅开风口,增加冶炼强度。开风口以炉况顺行、具备加风条件为原则,风量要与风压、压差所匹配。
(6)此次检修期间对冷却板和板壁结合部进行重新修复,对该区域进行支模浇注,有效修复高炉炉型,消除检修前炉腹区域炉壳温度高的安全隐患,对保证开炉操作炉型及后续强化冶炼起到重要作用。
9参考文献
[1] 周传典. 高炉炼铁工艺生产技术手册[M]. 北京:北京冶金工业出版社,2008.11-13、217-389.
[2] 张殿有主编.高炉冶炼操作技术[M]. 北京. 冶金工业出版社,2006.
[3]朱仁良等编著,宝钢大型高炉操作与管理[M].北京.冶金工业出版社,2015.9
[4]刘云彩. 高炉布料规律[M]. 北京:北京冶金工业出版社,2005.24-38.
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