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摘 要 南钢4号高炉生铁含硅总体偏高,极大限制了降低高炉消耗水平以及生铁成本。4号高炉积极探索低硅冶炼,取得了较好效果。铁水中含硅量由0.55%降至0.38%,最低0.33%。同时,各项经济技术指标得到了明显改善,燃料比和焦比大幅度降低,煤比和有效容积利用系数获得了大幅度提高。
关键词 高炉 低硅冶炼 燃料比 煤比
1 引言
铁水含硅量是评价高炉铁水质量和生产技术水平的重要指标,低硅冶炼是炼铁工作者追求的目标。在高炉冶炼过程中,硅作为难还原元素,还原1kg硅消耗的热量是还原1kg铁的8倍。随着硅还原量的减少,炉内热量的消耗会大幅降低。根据炼铁经验,每降低生铁含硅0.1%,能够降低燃料比4~6 kg/tFe,提高产量0.5%~0.7%,降本增产效果相当明显。此外对于炼钢工序,降低生铁含硅量可减少石灰用量、减少渣量以及热量、氧量等能源消耗,能够缩短炼钢冶炼时间,提高生产效率。经验表明,在炼钢过程中生铁含硅每降低0.1% ,吨钢可减少熔剂10~15 kg[1]。
南钢第二炼铁厂4号高炉(1800m3)于2014年1月24日点火开炉。开炉以后,虽然很快达产达效,但4号高炉铁水含硅量总体偏高,平均可达到0.55%,极大限制了进一步降低高炉消耗水平以及生铁成本。为了降低生产成本、提高铁水质量和产品的市场竞争力,4号高炉于2015年4月份开始尝试进行低硅冶炼,取得了较好效果。
2 铁水中硅的来源
高炉铁水硅的来源有三个:焦炭灰分、高炉炉渣和煤粉灰分中的二氧化硅。由于煤粉影响原因复杂,业界内没有统一说法,本文暂时不把煤粉灰分作为铁水硅主要来源进行研究。
2.1 焦炭灰分中的二氧化硅[2]
一般认为焦炭灰分中的SiO2 呈自由状态存在, 这时αSiO2=1,为一般高炉渣αSiO2的10~20倍(一般高炉渣αSiO2=0.05~0.10,初生渣也不超过0.15~0.20),因而有利于气化。并且灰分中SiO2与C有均匀而紧密的接触,易发生还原反应。如果焦炭灰分中的SiO2先熔融造渣,然后从液态气化气态为SiO,由于焦炭灰分中SiO2很高(45~50%),αSiO2亦很高。据首钢试验高炉条件下计算αSiO2可达0.85,仍为一般高炉渣的8.5~10倍,可见焦炭灰分中的SiO2无论从什么状态下气化,αSiO2 都比普通高炉渣大得多。焦炭灰分中的SiO2 是气态SiO的主要来源。
2.2 高炉炉渣中的二氧化硅
虽然焦炭中SiO2的活性高,比炉渣中SiO2更容易还原,但焦炭带入高炉SiO2的数量只为入炉SiO2总量的15%左右[3]。实验表明[4],铁水中硅含量为0.7%~0.9%时,进入生铁的[Si]有53%来自焦炭,其余则来自炉渣。炉渣中SiO2的活性虽然较低,但由于渣量较大,SiO2含量较高,也是铁水中硅的主要来源。
3 高炉内硅的基本反应[5]
大量的实践和研究表明,硅在高炉内的行为以风口为界分为两个区域。风口以上区域,确切的说是在滴落带,对应的主要部位是炉腹,该区域内进行的是SiO2的还原反应,称为硅还原区。风口以下区域,主要是铁滴穿过渣层,对应的是炉缸部位,进行的是硅的再氧化反应,称为硅氧化区。
在硅还原区,SiO2的还原分两步进行。首先,焦炭灰分和炉渣中的SiO2在高温区与焦炭中的固定碳发生反应,释放SiO气体,反应式为:
SiO2 + C = SiO(g) + CO (1)
然后,产生的SiO气体随煤气上升,与大量滴落的铁水中的[C]反应还原出[Si],反应方程式为:
SiO(g) + [C] = [Si] + CO (2)
在硅氧化区,铁滴中的[Si]在穿过渣层汇聚到炉缸时会被炉渣中的FeO再氧化,反应方程式为:
[Si] + 2(FeO) = (SiO2) (3)
因此,降低生铁含硅量,必须抑制反应(1)、(2)进行的同时促进反应(3)进行。
4 低硅冶炼生产实践措施
4号高炉依据南钢实际生产状况,主要采取以下几方面措施来进行低硅冶炼。
4.1 保证炉况稳定顺行
保证炉况稳定顺行是实行低硅冶炼的基础。采用合理的送风制度,通过布料档位的调整,获得合理的煤气流分布,提高煤气利用率。煤气流分布模式以确保稳定中心煤气流、一定的边缘煤气流并与下部初始煤气流分布相适应为原则。除了获得合理煤气流分布之外,还要保证炉墙热负荷稳定。炉墙热负荷的波动会对炉温产生极大冲击,影响高炉稳定顺行。低硅冶炼期间,高炉炉缸热量储备处于炉况和技术操作水平所允许的最佳水平上,一旦炉况出现波动,极易诱发高炉炉凉、炉缸冻结等重大事故的发生,破坏炉况稳定顺行。因此实行低硅冶炼期间,需要保证炉况稳定顺行。
4.2 提高炉顶压力
低硅冶炼期间,4号高炉将炉顶压力从185kpa逐步提高到后期的195kpa。
提高炉顶气压力主要出于以下三方面[6]考虑:第一,可以提高炉身以下P CO,抑制SiO气体的产生,从而降低铁水含硅量;第二,高顶压操作可以降低煤气流速,增加煤气在炉内的停留时间,改善煤气流分布,提高煤气利用率,降低焦比,降低焦炭带入的SiO2的量,最终可以降低铁水含硅量;第三,髙顶压有利于炉内热量向下部集中,降低了软熔带的高度,从而进一步抑制了硅的还原。此外炉顶压力提高后,改善了煤气的径向分布,抑制了煤气管道的形成,促进了高炉的稳定顺行。
4.3 降低风口理论燃烧温度
风口理论燃烧温度是高炉下部鼓风参数的一个综合反映,直接影响到煤粉的燃烧和炉缸的热量。风口理论燃烧温度要保证适宜,过高和过低都会影响高炉炉况顺行。实行低硅冶炼前,4号高炉风口理论燃烧温度一直控制在2150℃~2300℃之间。
随着风口理论燃烧温度的降低,会使风口回旋区温度下降,能够抑制风口前SiO2被还原成SiO的反应,降低了硅进入铁水的量。和歌山实验也表明,风口前燃烧焦点的温度不超过2000℃,水岛厂由2260℃降到2200℃,福山厂由2270℃降到2070℃,铁水含[Si]均有不同程度下降 [7]。因此,在适宜范围内,适当降低风口理论燃烧温度对低硅冶炼有利。低硅冶炼期间,4号高炉在保证炉况顺行的基础上,尝试将风口理论燃烧温度控制范围调整为2100℃~2250℃。
低硅冶炼期间,4号高炉主要采用全用风温、稳定富氧,通过提高煤比来降低风口理论燃烧温度。煤比由之前的140 kg/tFe提高至155kg/tFe左右,风口理论燃烧温度由之前的平均2270℃降至后期的平均2120℃。2015年风口理论燃烧温度如表1所示。
表1 2015年风口理论燃烧温度(℃)
时间
1月~3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月
风口理论燃烧温度
2270
2217
2173
2145
2116
2117
2093
2123
2136
2124
同时随着煤比的提高,焦比由358 kg/tFe降至328kg/tFe,大幅度降低了焦比,降低了入炉的SiO2含量降低以及低活性的SiO2含量增加,同样有利于进行低硅冶炼。
(责任编辑:zgltw)







