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新钢1号高炉炉缸冻结事故的原因及处理

时间:2013-07-30 17:21来源:中国炼铁网 作者:刘广全|曾庆球 点击:
  •     小高炉生产由于冶强高,周期短,设备故障或操作不当很容易引起高炉炉凉或炉缸冻结。本文就新钢1号高炉0910月份两炉冻结事故进行分析总结,以吸取经验教训。

    关键词  炉温 负荷 冻结  处理

     

    1  前言

    新钢1号高炉设计炉容360m314个风口。小高炉生产由于冶强高,周期短,设备故障或操作不当很容易引起高炉炉凉或炉缸冻结。200910月份两次先后因连续管道和冷却器大量漏水造成炉缸冻结,通过集中加净焦,快速开风口,均在很短的时间内得到了恢复。本文就新钢1#高炉0910月份两炉冻结事故原因进行分析,处理过程进行总结,以吸取经验教训。

    2  冻结经过 

    2.1  106日冻结经过

    2009105日晚班接班时,炉况顺行、炉温在控制下限,渣鉄温度充沛,全部使用落地焦。到106日凌晨,压力、压差逐步走低,透气性指数突破17000m3/min.MPa,料速稍有减慢,工长意识到炉温会下行,将焦批由2660kg/批增至2740kg/批,同时把喷煤量由9.0t/h加至9.5t/h提炉温,此时观察风口情况基本正常。235时发生管道行程,顶压0.127MPa,顶温升至600℃,工长及时将风量由1350m3/min减至930m3/min控制管道,此时观察到个别风口有挂渣现象,因此在27批加净焦3批(9.3t);同一批将焦批加至3100kg/批,烧结矿用量由8.8/10减至8.0/10降低碱度。炉况顺行被破坏,产生连续管道,风量逐步减至660m3/min,并大幅减少富氧和喷煤量。330停煤改全焦冶炼,并于32批加净焦5批(15.5t),炉况有所好转,风口挂渣现象基本消失,340出鉄基本正常,炉温没有明显下行。349开始逐步恢复风量,405风量加至1150m3/min,加风后管道明显,412将风量减回至630m3/min,探尺打横。423减风坐料至160m3/min时风口涌渣,只有将风量加回,520出鉄时渣、鉄量明显减少,渣量只有8t,生铁含硅、硫没有变化,炉顶稳度持续偏高,风口有挂渣现象。530减风至500m3/min,并利用布料压管道,管道行程消除,38批加净焦20批(63t),炉外及时增加出鉄次数,650只有少许渣鉄,生铁含硅降至0.12%,含硫升至0.053%,随后虽多次开鉄口,均只有少许渣鉄流出。9463号风口上方冷却壁导管炮火冒渣,减风至33m3/min955发生大灌渣。

    2.2  1025日冻结经过

    10242210分东1号料车前轮脱轨撞击附轨后翻至西面和2号料车相撞并引起2号料车脱轨。 风量从1360m3/min减风到800m3/min,后又减风到410m3/min

    010休风后不久发现1号、2号、3号、4号、6号、14号风口与小套缝隙处渗水,1号、14号渗水特别严重,风口已变黑,看水工控了两次才将水控住(第二次关小总阀水)。

    料车检修调试好后,320复风,加净焦8车,第1批变料底焦从2700加到3000。并每10批料加净焦4车,降碱度铁烧由9/10份降到8.8/10份,400看水工请示工长后将控水恢复;控住风量5.5m3/min赶料线(休风后料线5.6),压力压差平稳,405分加煤3t,后跟到5t430加到7t02炉出铁70t,渣30t[Si]0.87%, [S]0.022%,  R1.14。开铁口后加风到6.6万,料线25,探尺仍然不走,但压力、压差平稳。620开铁口出铁,炉温[Si]0.51%,硫[S]0.018%R1.1518批变料矿批由10t6t,焦批2600kg,铁烧8.8/10变为8/10,球团1.5/10.块矿0.5/10,装制改单环CC248 342 O380  ↓ ,负荷由2.78降至1.92710塌料2~5米,到800前风口时明时暗,压力压差波动大,风量7003/min,开铁口4次,出少量渣铁,第三次开口取铁样[Si]0.61%[S]0.038%1013分塌料,进风装置灌渣被迫休风。

    3  冻结原因分析

    3.1  106日冻结原因分析

    11号炉使用外购焦碳,原燃料变差,晚班工长未引起足够重视,在炉况判断上出现失误,未能及时加净焦防凉。

    2)恶性管道未能及时、有效制止,导致连续管道行程,特别是管道尚未完全消除时,误加风,导致管道再次连通。

    3.2  1025日冻结原因分析

    1)休风前慢风时间长,炉喉钢砖大量向炉内漏水,未得到有效控制。

    2)复风后未完全排除漏水因素,武断地把炉喉钢砖冷却水再次打开,且复风后炉况不顺,再次长时间慢风。

    4  冻结处理

    4.1  10.6事故处理

    106 650分最后一炉铁出铁25吨,无渣,[Si]0.12%950大塌料灌渣后,冻结已成事。95521.40休风更换14根吹管、弯头、6根中节,烧通1号风口和铁口通道,开1号、14号风口复风;矿批由10吨退到6吨,负荷由3.85t/t退到1.94t/t;烧结由8.8/10退到8.0/10,布料由       退到        ,集中加净焦102.3吨。

    复风后,1个小时出渣约3吨,铁后13号风口自动烧开;后每隔一小时开一次口,23102号风口自动烧开,后第4炉铁后,每炉铁开2个风口,至108600开最后一个风口,整个处理过程炉温合适,渣铁流动性好,炉温最高的一炉1.80%,其余基本上在1.0%以下。

    4.2  1024日事故处理

    10242215,东、西料车脱轨,为检修做准备工作,风量由1400m3/min减到600m3/min,长达110分钟,特别是休风前最后一炉铁于2320堵口后,因休风准备工作尚未完成,风量减到400m3/min,长达 40分钟,010~310料车处理好。

    1017塌料大灌渣后,休风更换所有送风装置,20.102个风口复风,复风矿批由10吨退到6.0吨,负

    荷由3.7t/t退到2.0t/t,布料由        退到       ,同时补加净焦58吨。复风后多次开铁口,2125出约1t渣铁,后约30分钟开口一次,210出了约20t渣铁,开2号、13号风口后 ;后约90分钟开口一次,每出完一炉铁开两个风口,至1026日全开风口,27日炉况完全恢复。

    5  经验教训

    1)对连续管道一定要十分重视,减风、加净焦都要早、要狠。 

    2)对损坏冷却器控水要心中有数,慢风时间长,减风幅度大时,一定要再控水或关水。

    3)处理冻结过程中,如果渣铁物理热充足,可快速开风口,不应有所顾忌。

    4)铁口与风口联通后,考虑到环保压力,可考虑减少或杜绝大吹。

    5)如果渣铁物理热充足,流动性好,出铁见隔时间可以延长,炉缸保持一定的渣铁量反而有利炉缸开化。

    6  结语

    高炉生产是一个连续的过程,每一个环节都要小心谨慎的操作。每一种事故的发生都有它的苗头,尤其象炉缸冻结这类的重大事故,应在初期抓住其征兆进行处理,把事故消灭在蒙芽状态。如果一旦错过机会,代价将是巨大的。

    (责任编辑:zgltw)
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