中国炼铁网欢迎您!

中国炼铁网

当前位置: 主页 > 技术文摘库 >

南钢5号高炉封炉开炉时铁口操作实践

时间:2013-07-25 19:34来源:中国炼铁网 作者:高俊 点击:
  •     本文主要阐述了南钢5号高炉开炉前对于铁口的预处理,以及复风后的铁口操作。通过合理的操作,使高炉能及时打开铁口,排放渣铁,以利于高炉炉况的恢复。

    关键词  高炉  铁口  开炉 

     

    1  前言

    封炉高炉的开炉操作比较困难,达产时间长,其中一个非常重要的原因是铁口操作难度大,炉内渣铁不能及时出尽,给炉内的恢复进程带来很大的影响。高炉封炉后炉缸的温度逐渐下降,炉缸的渣铁也逐渐凝固。高炉开炉初期,由于炉缸热量不足渣铁很难快速熔化,铁口难开,渣铁排放非常困难。南钢通过自己多次开炉的经验积累,总结出一套成熟的铁口操作方法,给高炉的快速达产提供了保障。

    2  封炉前的准备工作

    南钢5号高炉是2007618号开炉的大修高炉,实际炉容403m3,炉前采用一个铁口。200810月由于钢材市场形式严峻,销售价格下跌,产品严重积压,公司决定对5号高炉采用封炉方式停炉,计划封炉2个月。后因市场环境的改变和生产的平衡需要,决定将封炉期缩短为一个月。5号高炉于20081031日封炉,并于1130号开炉。高炉封炉前最后一炉铁适当提高铁口角度,保证铁口大喷后再堵口,尽量减少炉缸的残余渣铁,给后面开炉时的铁口操作提供便利。高炉休风后立即组织人员卸下吹管和风口小套,用炮泥堵严所有风口并在最外面砌砖,泥浆抹平,最后在最外面抹上沥青防止泥浆开裂后漏风。同时炉顶加入覆盖剂。所有这些工作目的是保证封炉后的密封效果。

    3  开炉时的铁口操作

    3.1  开炉前的铁口预处理

    根据公司的计划,南钢5号高炉定于20081130号开炉。1128号开始提前掏铁口,主要工作是先用风钻水平的钻出一个铁口通道,同时把铁口上方的1号、14号风口中套拉下,从风口扒出炉内的焦碳,使风口与下面的铁口通道连通。其主要目的是在复风后,可以保证铁口较好的喷吹,以利于及时的加热炉缸,使铁口附近的渣铁尽快的熔化。

    1128号在从1号、14号风口扒出大量的焦碳后,开始用氧气从下部钻出的铁口通道向上烧铁口。掌握的原则是沿铁口通道水平推进0.7m左右后,改变方向垂直向上烧。同时从铁口上方的1号、14号风口垂直向下烧,铁口附近的焦碳很快燃烧。到1129号白班铁口附近焦碳部分燃尽,铁口跟上方的1号、14号风口基本连通。由于在烧铁口的过程中钻出的铁口通道被破坏,孔道边大,重新进行了铁口通道的修补。此时开炉前的铁口预处理基本完成,装上1号、14号风口的送风装置,用一定量的黄沙堵住铁口通道,等待高炉复风开炉。但此次铁口预处理由于时间紧张,高炉要急于开炉,一些工作还是没有做到位。主要是铁口跟1号、14号风口没有彻底的连通,尤其是铁口与14号风口方向,这也给复风后的开铁口工作埋下了很大的隐患。

    3.2  开炉时的铁口操作

    20081130号在接到高炉准备复风开炉的通知后,扒开铁口通道的黄沙,准备复风后的铁口喷吹。200811301018高炉开始复风,用1号和14号两个风口送风,风量10000m3/h,热风压力20kPa左右,热风温度500℃。复风后铁口立即有煤气火喷出,喷吹效果较好。这证明开炉前的铁口预处理工作到位,达到了开炉放案制度的预期目标。

    1300开始间断的用氧气管烧铁口,主要目的是防止铁口附近熔化的少量渣铁堵死铁口通道,影响铁口的喷吹效果。同时炉内按每个风口风量5000 m3/h的原则逐步捅风口加风。1405开始捅开13号风口并加风到18000 m3/h1425铁口有渣铁自动流出,1440堵口约排放出渣铁1.5t左右。堵口时严格控制好打泥量,防止铁口过深给下次开铁口带来困难。1530再次沿原来的铁口通道水平烧开铁口,排放渣铁2.5t左右。此次铁口好开,渣铁排放比较顺利,且炉内接受状况好。

    1630发现1号风口涌渣,风口糊死,疑为1号风口烧坏,经水工查水后判断1号风口正常。同时外面立即组织出铁,但铁口难以烧开,后改变烧铁口的方向,先水平沿原来的铁口通道烧,当推进0.7m左右后,改变方向垂直向上烧,到1750烧开铁口,排放渣铁1.5t左右。1730左右1号风口涌渣被吹开,后分析可能是大块的炉墙粘结物脱落后致使1号风口方向温度急剧下降,熔化渣铁再次凝固,前面打通的铁口与1号、14号风口之间的通道被凝固的渣铁堵死,铁口难以烧开,渣铁排放不出。后改变烧铁口的方向才再次烧开通道,使渣铁得以排放。2000高炉开始引煤气,2045再次打开铁口并排放渣铁4t左右。

    121号大夜班再次开铁口准备出铁,但这次开铁口由于估计不足犯了一个致命的错误,给后面的操作带来了非常大的困难。由于前一天的铁口操作比较顺利,121号大夜班开铁口时用先用开口机去钻了大约有600mm,然后在烧氧,这相当于抬高了开口的角度,铁口通道相应的发生了改变,铁口一直烧不开。开铁口操作过程中几个班的炉前工轮番上阵,铁口是烧了又堵,堵了又烧。这更加大了操作的难度,主要是因为不同的人轮番上阵后,没有一个统一角度,有的水平烧,有的向下烧,有的向上烧。大夜班铁口一直没有被烧开,白班和小夜班一直在烧,也一直没有烧开。

    121号小夜班后期已经有24小时没有出铁,估算约有90t渣铁在炉缸中未排放出来,已经严重影响到高炉的安全生产。后开炉指导小组在现场招集几个烧铁口的主要负责人开会,分析的主要原因是在烧铁口的过程中没有一个统一的铁口通道,尤其是烧的方向又偏向14号风口方向,由于14号风口方向在铁口的预处理时就没有彻底烧通,更增加了烧铁口的难度。会后决定所有的人必须按同一个方向烧,并且要偏向1号风口烧。2315左右2号大套与中套之间发红,2320左右2号风口发生爆炸,2号大套烧坏。2330铁口烧开,铁水跑大流。这次2号风口大套烧坏的直接原因是铁口一直打不开,渣铁无法及时排放,加之新开高炉的炉缸太小,炉缸内渣铁积聚越来越多,渣铁液面上升到风口平面后导致大套烧坏。

    122号大夜班休风更换2号大套,休风9小时。白班复风后炉况恢复顺利,铁口也能及时的打开保证渣铁的排放。此时炉况逐步恢复正常,渣铁流动性改善,炉前铁口的维护与操作也逐步恢复正常生产时的要求。

    此次南钢5号高炉开炉时的铁口操作还是走了一定的弯路,但它给其它几座高炉的开炉积累了经验。封炉高炉的开炉,最关键的就是要做好开铁口工作,及时的把渣铁排放出来。铁口的预处理工作要计划好,提前动手,要做的彻底,确保铁口与上方的风口真正连通;在烧铁口的过程中不要急于过早的提高铁口角度,尽量保证每次开铁口都按原来的通道开。事实证明接下来南钢其它几座高炉开炉时渣铁排放顺畅,没有出现因铁口难开给开炉进程造成影响。

    4  结束语

    1)封炉高炉的开炉由于炉缸渣铁凝固,渣铁排放困难给炉况的恢复带来很大的影响。铁口的操作非常重要,成熟的操作可以改变这种被动的局面,加快开炉的进程。

    2)复风前的铁口预处理非常重要。它可以使铁口与上方的风口连通,保证复风后铁口较好的喷吹,以利于尽快的加热炉缸。

    3)在烧铁口的过程中保持统一的铁口通道非常重要。它是决定铁口是否能够及时快速打开的关键。

    4)不要急于过早的提高铁口角度。要结合高炉的炉内顺行状况和渣铁的流动行综合判断。只有炉况逐步恢复正常,渣铁流动性改善,铁口的维护与操作才可以逐步恢复正常生产时的要求。

    5  参考文献

    [1]  周传典.高炉炼铁生产技术手册.北京:冶金工业出版社,2005

    [2] 温贵仁.本钢2号高炉长期封炉快速恢复实践.炼铁,2008年全国炼铁技术交流会论文集.

    (责任编辑:zgltw)
顶一下
(0)
0%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
织梦二维码生成器