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炉顶设备常见故障原因及处理方法

时间:2012-07-06 22:29来源:本站原创 作者:Schatten 点击:
  • 1、料罐均不上压。

     故障原因;①料罐漏气(补焊处理):②上密封阀硅胶圈损坏、密封环磨损、密封口处积灰关不严漏气(更换硅胶圈、补焊密封环、清理积灰):③节流阀阀轴填料处漏气;(紧固填料压盖螺钉、加填料)④均压放散阀密封硅胶圈损坏密封不严;(更换均放阀,下线修理)、⑤外网氮气压力低。(提高氮气压力)。⑥均放阀接近开关紧固螺母松动,接近开关安装位置变化,造成均放阀关不到位。

    处理方法:①补焊料罐,更换内部损坏衬板。②更换硅橡胶圈,补焊密封环,用角磨机打磨光滑。清理密封口处积灰。③紧固节流阀轴处填料④更换均压放散阀(下线修理均放阀,更换硅胶圈)。⑤协调提高氮气压力。⑥调整接近开关位置并紧固。

    2、上、下密封阀关不严。

    故障原因:①翻板带料造成卡料;密封口处积灰;(开关几次、清理积灰)②硅胶圈损坏、密封环损坏。(更换胶圈,补焊密封环)。

    处理方法:①反复开关几次,清除卡住的物料,若卡住钢板需采用单罐上料人工清理。②更换硅橡胶胶圈,补焊密封环,打磨光滑。

    3、下密封阀打不开:

    故障原因:①液压系统压力低②液压换向阀损坏,泄露③液压缸油封损坏漏油严重,内泄。④下密封阀填料密封损坏,致使下密传动轴受高温抱死。⑤管路中的高压球阀阀芯脱落。⑥传动轴承损坏。

    处理方法:①检查液压系统,油泵、电磁溢流阀,蓄能器压力。②更换液压换向阀③更换液压缸④紧固或更换填料密封,填料加油润滑。⑤更换管路中的高压球阀。⑥更换下密封阀。

    4、料尺不动的原因。

     故障原因:①料尺绳脱轮;探头脱落;料尺盒填料老化:②轴承损坏。③电机损坏④减速机损坏。

    处理方法:①将料尺钢丝绳卦好,调整松紧程度更换料尺盒填料。②更换轴承③更换减速机,电机。

    5、溜槽停转的原因:

    故障原因;①气密箱冷却水中断;②炉顶温度过高;③涡轮蜗杆损坏;④行减故障;⑤气密箱轴承损坏,或气密箱卡住异物。

    处理方法:① 处理器密箱冷却水,②降低炉顶温度至规定范围③更换蜗轮蜗杆及轴承。④处理行减故障⑤更换气密箱,或检查清理气密箱内部杂物。

    6、气密箱运转时突然停转并产生异音的原因。

    故障原因;①气密箱卡住异物;②行减传动部分损坏;③电机损坏;④气密箱轴承损坏

    处理方法:①清理气密箱内部杂物 ②检查处理行减故障,或更换行减。③更换行减电机④更换气密箱。

    7、均压、均压放散阀关不严跑气:

    故障原因:①硅胶圈脱落或损坏:②油缸泄漏或内泄、液压系统故障③接近开关位置松动。

    处理方法:①更换均压阀、均压放散阀。②更换油缸或整个阀门。③调整接近开关位置。

    8、炉顶放散生产中关不严炮煤气:

    故障原因:①硅橡胶圈损坏:②油缸泄漏或内泄、液压换向阀损坏③接近开关位置松动。(用手拉吊链拉紧,检修时处理)。

    处理方法:①首先用5吨吊链拉紧放散配重直至不跑煤气为止。利用检修机会更换硅橡胶圈②更换油缸③更换液压换向阀④调整接近开关位置。

    9、行减电流突然升高:

    故障原因:①炉顶温度过高(超过350度)②气密箱冷却水中断③气密箱故障④行减传动轴损坏、轴承损坏。

    处理方法:①降低炉顶温度②查找冷却水中断的原因,恢复冷却水。③更换气密箱④更换行减传动轴、轴承,或整体更换行减。

    10、下密填料损坏跑煤气:

    故障原因:①填料润滑不好,缺油。②加油孔堵塞③填料压盖松动④轴磨损有滑痕。

    处理方法:①定期加油紧固填料压盖②磨损严重时更换下密封阀。

    (责任编辑:zgltw)
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