昆钢2500m3高炉降料面操作实践
时间:2023-03-16 06:12 来源:毛祥帅 作者:zgltw 点击:次
摘 要 介绍了昆钢2 500 m3高炉2021年1月28日停炉前空料线降料面的操作过程,从过程组织、操作控制、现场计算等方面作了简述,为今后高炉停炉前的操作积累了经验。 关键词 高炉 降料面 停炉 1 前言 昆钢2 500 m3高炉于2012年6月26日建成投产。有效容积2 500 m3,设有30个风口,3个铁口,两个矩形出铁场,4座改进型顶燃式硅砖热风炉,采用新型并罐无料钟炉顶设备。随炉役进入中后期,冷却壁受侵蚀、磨损严重,高炉的操作炉型变得不规则,严重影响了炉料的正常下降和煤气流的有效分布,崩滑料,挂料频繁,各项生产指标下滑。公司决定于2021年1月28日进行空料线降料面到风口平面,对风口以上炉墙实施喷涂造衬工作。 此次降料面借鉴了2018年5月份空料线降料面的成功经验,加之组织得当,合理控制风量、煤气成分、炉顶洒水等参数,降料面过程中全程无爆震,顶温平稳,总耗时15 h26 min就安全地将料面降至风口平面。 2 降料面操作 2.1停炉前安排 为保证停炉后炉内残留的渣皮量尽量少,在停炉前3天对炉墙进行清洗,炉温控制于上限,炉渣碱度控制于下限。生铁含[Si]≥0.4 %,[S]≤0.05 %,(MgO)≥8.0 %,物理热﹥1 460 ℃,炉渣碱度控≤1.15倍。1月27日18:36退全焦负荷至2.8倍,缩矿批至40 t,焦批14.3 t/批,调整炉料结构为:烧结矿68 %+特制球团矿22 %+南非块矿10 %。由于焦炭库存低,一直使用“问题焦”入炉。 2.2降料面过程 1月28日14:00开始加盖面焦3批,共40.9 t,盖面焦矩阵C987433,随后进行降料面工作,整个降料面过程中顶温始终控制在200 ℃~400 ℃之间,风温800 ℃~900 ℃,每30 min对炉顶煤气进行取样分析,辅以判断料面位置。通过现场理论计算及雷达探尺料线显示,料面已进入炉腰以下,为保证安全,19:35减风至1 600 m³/min,降低顶压,控制顶温,防止开放散阀时着火及减小噪音,于20:03安全切煤气,回收煤气6 h。1:00以后部分风口有一段时间看不到回旋区内焦炭运动,根据停炉后风口周围情况来看,判断该段时间在熔化脱落的渣皮,由于降料面时间接近2018年降料面时间,风口仍无空吹迹象,3:45减风至900 m³/min,观察风口焦炭情况,发现风口焦炭仍较多,并回风继续降料面,4:30左右看风口,焦炭在炉内中心形成一个焦堆,鼓风在燃烧焦堆底部且中心焦堆逐步变小,至5:26安全休风。停炉后观察,炉墙干净无渣皮粘结,高炉中心残留一个小焦堆,风口前端有回旋区形成的小坑,降料面工作达到预期效果。 2.3降料面控制 空料线降料面的关键是掌握好煤气放散的时间点和顶温控制,操作过程中出现以下情况时,停止回收煤气: (1) 顶压出现剧烈波动,且频繁出现高压尖峰。 (2)煤气中含H2>12 %,最大不允许超过15 %,O2>2 %。 (3)煤气中CO2浓度接近最低水平,大约4 %,最高不超过18 %。 随着料线下降,炉顶温度逐渐升高,改进后的炉顶洒水枪雾化效果非常好,操作方便,可在电脑上控制每支洒水枪的启停,可以根据炉顶上升管温度高低开启或停止该方向的洒水量,将顶温控制在合理范围,顶温控制见图1。 图1 降料面过程中的顶温控制趋势变化 2.4降料面位置判断 随料线降低,炉内化学反应发生变化,间接还原逐渐减少,风口前焦炭燃烧生成的CO2上升过程中被C还原成CO的反应减弱,炉顶煤气成分也在发生变化,因而也可用煤气分析来判断料面大概的位置。整个降料面过程中煤气成分中的CO2呈先降后升的变化规律,其中拐点位置就是切煤气的最后时间。(降料面过程中的煤气成分变化趋势见表1。) 表1 降料面过程中的煤气成分变化趋势
2.5降料面过程中的现场计算 (1)计算参数: 焦批:14.3 t,矿批:40 t,烧结矿:27.2 t,球团矿:8.8 t,南非块4 t,压缩率:12 %,烧结矿堆比重:1.8 t/m3,球团、块矿堆比重:2.2 t/m3,焦炭堆比重:0.55 t/m3,批料压缩体积:41.30 m3/批。 (2)全焦冶炼时的吨焦耗风量确定: (1 000×0.995×0.835×0.7×0.933)÷0.21﹦2 584 m3/t 。 (3)不同部位的风量消耗系数的确定及计算公式: 炉腰以上: 风量m3/min×60÷吨焦耗风量2 584 m3/t÷焦批×批料压缩体积=腾出体积/h; 炉腰段:风量m3/min×60÷吨焦耗风量110 %÷焦炭堆比重=腾出体积/h; 炉腹段:风量m3/min×60÷吨焦耗风量120 %÷焦炭堆比重=腾出体积/h; 炉缸段:风量m3/min×60÷吨焦耗风量130 %÷焦炭堆比重=腾出体积/h。 上部块状带间接还原随料线降低逐渐减少,则吨焦耗风量在逐渐升高,因此,参照上次降料面经验,以理论吨焦耗风量计算,并在不同部位采用不同的计算方式,其计算结果与料面到达风口的时间是相吻合的。现场计算的料线与实际料面位置对比情况见表2。
表2 现场计算的料线与实际料面位置对比情况
3 结语 此次停炉前空料线降料面能顺利结束,归纳起来主要是: (1)停炉前保持炉况稳定顺行,合理安排好停炉前的准备工作,做好相应预案,是安全、顺利停炉的保证。 (2)降料面过程中,回收煤气6 h,顶温始终控制在400 ℃内,耗时15 h 26 min降料面至风口位置,风量、风稳、洒水量的控制较合理。 (3)改进后的炉顶洒水枪的使用,不但取消了预休风时间,还能较好地均匀雾化洒水,且每支洒水枪的操作控制方便可控。洒水量可调。 (4)切煤气后,根据情况适当增加风量,缩短降料面时间,为后期工作争取时间。如:用冷风进行凉炉,喷入大量氮气,快速降低炉内、热风管道温度,缩短施工等待时间,改善作业环境。 此次空料线降料面操作,为今后高炉停炉前的操作积累了经验。 |