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邯钢低硅高镁球团试验及生产研究

时间:2021-07-05 00:19来源:第十三届全国炼铁系统高 作者:zgltw 点击:
阎占海 张化明 霍红艳 (河钢集团邯郸分公司) 摘 要 介绍了邯钢低硅高镁球团矿实验室实验、产线投笼试验和工业生产的情况。实验实现了提高球团矿入炉品位、降低硅含量、改善冶
  • 阎占海  张化明  霍红艳

    (河钢集团邯郸分公司)


    摘  要  介绍了邯钢低硅高镁球团矿实验室实验、产线投笼试验和工业生产的情况。实验实现了提高球团矿入炉品位、降低硅含量、改善冶金性能的目标。确定了球团矿合理的硅和镁含量范围、适当的链-回-环三机热工参数。实现了连续稳定的工业生产。

    关键词  球团  低硅高镁  投笼  冶金性能


    1  前言

    为适应京津冀地区环保形势的要求,邯钢高炉将增加球团矿配比,减少烧结矿产能。镁质球团在实现烧结镁转移、改善球团冶金性能方面有着极大优势,济钢、鞍钢、梅钢、马钢等企业在镁质球团生产及使用上都取得了提产、降耗、改善渣系性能的良好效果[1~5],为此邯钢利用现有200万吨链-回-环球团生产线,开展低硅高镁球团矿生产,效果良好。

    2  试验用原料

    根据外厂镁质球团生产经验,镁质添加剂可采用氧化镁、白云石粉、菱镁石粉及其轻烧粉、蛇纹石粉、镁质膨润土、富镁精粉等途径,国内都取得过成功经验[6~9],对邯郸本地白云石粉、氧化镁粉实验室及投笼试验,均出现细度问题影响造球效果及成品抗压强度,且现场增加密封配料仓投入费用高,为此采用富镁精粉增镁途径,进行镁质球团生产试验,试验原料为进口球粉为主,国内精粉为辅,精粉4为赤铁矿,其它为磁铁矿,具体情况见表1,表2,预测成品充分见表3。

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    3  实验目的及过程

    3.1  实验目的

    本实验主要通过实验室试验、投笼试验,验证在当前的原料条件下,焙烧低硅高镁球的可行性,并确定合理的精矿配比,研究球团矿性能的影响因素,为连续性的大规模工业生产提供技术支持。

    3.2  实验室生球制备和焙烧

    实验室试验膨润土配比2.0%,生球在φ0.55 m 的小型造球盘上制备,球盘倾角50°,转速 25r/min左右,造球时间8min,生球水分控制在 9±0.2 %。 生球中 8~15 mm粒级占95 %以上,取10~15mm的球团作为试验球团。生球平均抗压1.5次—2.1次。

    3.3  预热和焙烧试验

    为了缩短试验时间,预热和焙烧试验连续进行,试验在φ60mm管炉中进行,预热10min,焙烧10min,缓冷5min。

    3.4  投笼试验

    投笼试验用的笼子规格φ150×350,用不锈钢筋焊接而成,缝隙小于5mm,每次投笼前装入在实验室造好的生球300个,在链箅机尾部一次投两个笼子,在环冷机出料口取出。取球后先查验笼内球的爆裂情况并查清剩余的完整球数量,然后送实验室做抗压检测和冶金性能指标检测。

    3.5  工业试验

    在实验室试验及投笼试验均取得成功的情况下,组织了小规模工业试验,对造球、热工等参数进行了验证,最终确定了工业生产时的相关参数。

    4  实验结果及讨论

    实验室实验和投笼试验取得了较为满意的效果,且投笼试验所获得的球团未出现明显爆裂的情况,详见表4、表5。

    4.1  高镁精粉对生球强度和膨润土配比的影响

    由于实验室试验效果不明显,这一实验主要在产线上进行。表1中精粉5为高镁矿,其配比对生球强度和膨润土配比影响较大,主要是因为该矿种粒度较差,-200目含量仅为50%左右,亲水性也较差。

    image.png

    表4可以看出,高镁精粉配比增加对生球强度有显著影响,在膨润土配比不变的情况下,随着高镁精粉配比增加,生球强度显著下降,要保证生球强度,必须大幅提高膨润土配比。

    4.2  预热及焙烧温度对高镁球团矿抗压强度的影响

    配加高镁精粉后,球团矿中镁含量发生显著变化,对球团矿热工制度产生了明显的影响,镁含量和热工参数的变化如下表5。

    image.png

    试验表明,随着球团矿中镁含量逐渐升高,所需的预热和焙烧温度也逐渐升高,但球团矿抗压强度却呈现明显的下降趋势。

    4.3  低硅含镁球团冶金性能研究

    将球团矿镁含量固定在2.5%左右进行投笼试验,考察温度与冶金性能的关系,结果如表6。

    image.png

    据上表可以看出,链箅机预热温度和窑头温度对球团矿抗压强度有显著影响,前三组投笼尽管焙烧温度已经高达1280℃,但是成品球抗压强度依然不高,当预热温度和窑头温度增加到一定程度以后,成品球抗压强度显著升高。

    此外,六组投笼试验中,后三组投笼试验得到了合格球团,与前三组不合格球团比较,还原膨胀存在显著差异,但还原度差异不大。

    根据以上的实验结论,后期进行了工业试验,也取得了满意的结果,并已经实现了连续工业生产,满足了高炉的需求。在连续的工业生产过程中还发现,当链箅机预热温度低于1050℃时,窑中含粉率明显增加,窑中焙烧气氛恶化,环冷机料层透气性严重恶化,除了引起球团矿抗压强度下降外,窑中结圈的速度有明显加速的趋势,成品皮带出红球的次数明显增加。

    5  结语

    用配加高镁精粉的方法在链-回-环球团生产线上生产低硅高镁球团矿是可行的。

    与普通酸性球团矿相比,低硅高镁球团的预热及焙烧需要更高的温度,尤其是更高的预热温度和窑头温度。焙烧温度增加到一定程度,继续增加温度对球团矿抗压强度影响不显著。

    低硅高镁球团焙烧强度不够时,可能引起严重的还原膨胀,由于本实验数据有限,暂不能下肯定的结论,尚需进一步研究。

    链-回-环工艺条件下焙烧低硅高镁球团,掌握好预热温度对控制窑中结圈至关重要。

    6  参考文献

    [1] 青格勒,王朝东,等.低硅含镁球团抗压强度及冶金性能[N].钢铁研究学报,2014(4).

    [2]姜喆,等.鞍钢高炉使用镁质球团提产降耗冶炼实践//[C].2018年全国高炉炼铁学术年会摘要集.

    [3]毕传光,等.镁质球团在梅钢4070m³高炉应用实践[J].烧结球团,2018.(6).

    [4]朱晓航,等.鲅鱼圈链箅机-回转窑镁质球团矿的开发研究[D].辽宁科技大学,2014.6.

    [5]覃德波,等.马钢生产镁质球团工业试验[J].烧结球团,2011.(4).

    [6]刘祥,等.镁质球团矿的研究现状与应用进展[J].鞍钢技术,2018.(3).

    [7]廖凯,等.宝钢不同工艺生产的镁质球团矿实验研究[D].内蒙古科技大学,2014.5.

    [8] 孙涛,等.球团配加高镁精粉改善冶金性能的工业试验[J].河南冶金 ,2014 (4).

    [9] 张一敏. 球团生产知识问答[M].北京:冶金工业出版社,2005.


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