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邯钢2000m3高炉停开炉操作实践

时间:2020-04-13 14:13来源:河北钢铁集团邯钢公司炼 作者:杨占海 魏航宇 点击:
摘 要 邯钢五号高炉自2017年10月起由于高炉布料角度异常,导致炉况一直处于失常状态,连续的崩悬料,11月6日配合环保限产进行停炉扒炉,11月21日23:56送风开炉,11月24日14:15风口开全
  • 摘  要  邯钢五号高炉自2017年10月起由于高炉布料角度异常,导致炉况一直处于失常状态,连续的崩悬料,11月6日配合环保限产进行停炉扒炉,11月21日23:56送风开炉,11月24日14:15风口开全,实现全风作业,风机风量3950m3/min。停炉前,制订详细的停开炉计划和操作制度;开炉后,按照规定和炉况变化严格控制操作参数,为炉前出铁和炉内强化冶炼创造便利条件。

    关键词  大型高炉  停炉  开炉  快速达产


    1  停炉

    五号高炉11月6日9点开始停止上料,9:45分顶温升到350℃以上,炉顶开始打水,初期炉顶打水量40吨,气密箱溢流水量25吨,后逐渐增加,最高使用105吨,最后一次铁17:00开口,17:45分堵口,11月7日0:57再次开口,2:33关闭炉顶放散,增加出铁能力,4:58铁出净堵口,5:43休风,风机断风。

    1.1  风、氧使用

    由于高炉停炉前炉况一直波动,风口堵三个,风量一直没有加全,停炉前风机风量使用3050m³/min,富氧量为零,根据计算降料面时间和风量使用计算料面进入炉身11:00开始减风,后根据顶温采取定风温减风模式,15:00后料面进入炉腰,风量减至1300 m³/min,后逐步采取定风量减风温措施,23:00后炉料进入风口带,富氧3000 m³/h,后逐步稳定风量800 m³/min[1],7日2:33分半开放风阀,关闭炉顶放散憋压出铁,5:43休风,风机断风,风氧使用。

    1.2  风温、加湿的使用

    由于将料面前炉况波动,已经全焦冶炼,风温使用水平较低,只有950℃,使用风温调整炉温,后逐步降低风温使用,特别是料面降到炉腰以下后,风温降低使用较多,维持正常的焦炭燃烧温度,最低风温使用700℃,风温趋势。

    回收煤气前期可加湿平衡理燃,理论燃烧温度小于 2300℃,减少风口破损,13:00后料线降到炉身下部,煤气H2含量升高到3.5%以上,停止加湿,关闭加湿手动阀,只有大气湿度8g/ m³,加湿趋势。

    1.3  顶压、煤气成分变化

     从9:30开始,到第二天凌晨1:30,在降料面的过程中分别出现过两次较大的爆震,21:59爆震一次,顶压从38KPa涨到52KPa,22:46爆震一次,顶压42KPa到56KPa。其他都是小的爆震,顶压波动不大,顶压变化趋势。

    降料面过程中,前期CO2含量下降较快,最低降到2.34%,之后稍有增加;CO含量呈先涨后降的趋势,煤气利用率是先下降后增长的趋势。

    1.4  出铁安排

    降料面前期按正常时间出铁,见风堵口,切煤气到降料面结束之前区间不出铁[2];降料面至炉腰上,风机风量累计90万m3,铁量大于550t时,停止出铁,核算炉内存留铁量剩余150t,有利于炉缸死焦上移,增加炉缸焦炭的燃烧量,减少扒炉的工作量。

    2  开炉前准备工作

    (1)高炉本体烘炉阶段。用混风阀和冷风阀配合调节风温,自然送风1小时,恒温100℃,然后以25℃/h的速率升温至450℃,最后保持450℃恒温9h,控制参数基本包括:炉顶顶温≤320℃;气密箱温度<50℃;烘炉前期参考风量3000m3/min;炉顶压力≤12kpa以控制噪音为主;风温波动≤10℃。

    (2)高炉试压检漏。以炉顶压力为准,最高检漏压力210KPa,控制加风和顶压提升速度,顶压每提升50 KPa,稳定2分钟无异常后再继续升压。充压范围起始于放风阀,经过冷风管道、混风管道、混风大闸、混风调节阀、热风总管(热风总管就是热风管道混风后的部分)、热风围管、高炉、炉顶煤气上升管和下降管、截止于重力除尘器。

    (3)送风参数。28个风口采用25个∮120×525mm+3个∮110×525mm风口小套,总进风面积0.3113m2,送风堵8风口,进风面积0.2208m2。保持首次出铁铁口上方的4个风口全开,其他24个风口间隔堵风口,堵风口使用加工好的红砖,保证堵严不自开,堵风口分布示意图如图6所示;点火送风风2000m3/min,风温850℃,风压80kpa;送风风口冷却水按正常水量送水;风口铜冷却板水量400t/h,高炉炉底冷却水量150~200t/h;炉体冷却软水水量按正常水量70%控制,2500t/h左右。

    3  开炉

    全炉焦比3.0t / t,[Si]3.0%,碱度1.00;点火送风后的后续料焦比0.72 t / t,[Si]2.5%,碱度1.00;无异常引煤气操作焦比减到0.65t / t,[Si]1.8%,碱度1.05[3]。前期调整负荷采用定焦批、变矿批原则,焦批13t。炉缸容积的100%的焦炭不参与造渣,计算炉渣成份时扣除[4]。净焦段压缩率16%;空焦段压缩率14%;负荷料段压缩率8%,点火后后续料按平均10%的压缩率计算[5];锰矿加入原则按[Mn]0.80%控制,萤石加入原则按渣中(CaF2)3%~4%控制。

    3.1 强化冶炼操作措施及过程

    强化冶炼过程中,开风口自出铁铁口的两侧依次交叉进行,不允许间隔开风口,控制开风口速度,基本原则为前期稳、中期快、后期慢。开炉22个小时后,炉况稳定性较好,开3#、20#风口,之后依次打开17#、6#、25#、11#、14#、28#风口,开炉64个小时后,实现全风口作业,风机风量达到3950m3/min。

    3.2  强化冶炼过程中各参数变化情况

    开炉后,高炉持续加风,但负荷料刚进入软熔带时,高炉开始出现憋风现象,随着出铁秩序的顺利进行,高炉压量关系逐渐宽松,加风也比较容易,在开炉第34小时后风机风量逐渐加到3500m3/min以上,之后由于设备原因,被迫减风,但之后高炉恢复情况较为顺利,风机风量最高到达3950m3/min。

    开炉42小时以后,高炉的压量关系较为平稳,为高炉开风口,加风创造有利条件,这主要得利于合理的上下部调剂,上部采用稳定边缘,发展中心的的装料制度,避免悬料和管道的发生,下部主要靠调剂风氧控制料速,另外通过合理运用加湿、风温和煤粉,保证炉温在正常的范围之内。

    3.3  出铁

    根据开炉后风氧量的使用情况,经计算开炉第13个小时负荷料的渣铁生成进入炉缸,组织开第一次铁口,由于开炉料的合理选择,第一次出铁物理热充足,渣铁流动性好,铁水S含量较低。

    可以看出,开炉第一次铁中Si含量3.28%,保持在较高水平,之后呈快速下降趋势,到第2天降到0.40%以下;铁水物理热从开口的1427℃逐步增加到1500℃以上;炉渣碱度从开口的1.00增加到1.22,满足高炉的正常冶炼要求。

    4  结语

    (1)邯钢5#高炉站在安全、环保、快速的角度去完成停炉过程,通过控制操作参数,尽量减少降料面过程中的爆震次数和强度,实现顺利停炉。

    (2)由于操作参数和出铁秩序的合理控制,炉缸焦炭堆积较少,再加上机械化扒炉的高效,邯钢5#高炉在最短时间内完成扒炉工作。适应严峻的环保和生产形势。

    (3)合理的装料制度,为高炉进一步加风强化冶炼提供便利条件,使后续的高炉操作更加顺利。

    5  参考文献

    [1] 牛卫军,牛群. 安钢2号高炉空料线停炉操作[J]. 炼铁,2017(3).

    [2] 郭东剑.南钢2000m3高炉停炉实践[J].南钢科技与管理,2008(4).

    [3] 储滨;陈焱;唐晨.宝钢不锈钢2500m3高炉开炉达产达标实践[J].炼铁.2013(4)

    [4] 王周勇,徐益军. 湘钢6号高炉开炉达产实践[J]. 炼铁.2015(6).

    [5] 朱仁良,金觉生.宝钢4号高炉开炉快速高产实践[J].炼铁.2005(S1).

    (责任编辑:zgltw)
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