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摘 要 本文主要介绍了轧三钢铁有限公司1号1260m3高炉焖炉36天的开炉操作方法和复风恢复过程,总结了1号高炉长期焖炉过程中的复风后怎样快速恢复炉况的有效方法,进而减少了炉前工的劳动强度,实现了高炉降低焦比,快速达产达效的目的。
关键词 高炉 休风 复风 参数控制
因环保形势严峻,天津市要求静海区全部钢铁企业停产。天津轧三钢铁公司炼铁厂接到停产通知后,1#高炉于2017年4月26日计划停炉。继2#高炉复产后,1#高炉于2017年6月1日具备复产条件。
2017年6月1日21:16,公司各单位齐聚1#高炉出铁平台,随着公司副总韩飞一声令下,轧三炼铁厂1#高炉点火送风。
1 开炉主要思想
(1)开炉时间正值“全国安全生产月第一天”,开炉主要思想为安全环保开炉,安全环保并行。
(2)为加快开炉进程,执行双铁口出铁。本次开炉抽调2#高炉7名炉前人员,由炉前大班长带队;铸铁抽调14人,3个班6组人,全力保双铁口出铁。
(3)开炉送风为东出铁口上方19#、20#,西出铁口上方10#、1#共计4个风口,视各出铁场出铁情况对称按顺序开风口。
(4)大班长以上人员24小时全程值守,集中力量,一鼓作气快速恢复炉况。
(5)目标2天风口全开,3天达产。
2 送风前高炉情况
(1)停炉过程为计划停炉,接通知后立即执行停炉计划,共上净焦210t。
(2)停炉前矿4倒空装海南矿,矿10倒空装锰矿块,其余料仓未倒空,开炉使用仓中物料。
(3)开炉用高锰块矿代替锰矿。
(4)停炉时间长,共计36天,炉缸热损失严重,铁口埋氧枪预处理。
(5)热风炉保温时间长,但热基础较2#高炉好,开炉送风后风温>600℃。
3 开炉操作
3.1 开炉前操作
6月1日中午,抽调炉前人员就位,东西场铁口同时处理。20:00东场铁口埋氧枪完毕,21:00西场埋氧枪完毕,具备送风条件。
修筑临时沙口,视渣铁分离情况及时让铁水进罐,减少铁水进干渣坑。
事故渣沟围堵完毕,确保初始渣铁顺利进入干渣坑。
各作业区、科室按照1#高炉开炉方案进行准备,严阵以待。
3.2 煤气系统
本次开炉为安全环保开炉,煤气走干除尘荒煤气放散,炉顶650放散关闭,杜绝冒烟。于22:30关闭放散,引煤气操作结束。
3.3 开炉物料
送风后先加净焦11批,每批8t,共计88t。
2日2:20下第一批正常料,焦批4t,矿批8t。
3.4 操作参数调整情况
因停炉时间长,炉料挤压粉化,软熔带凝固,透气性差,6月2日8:55发生悬料,坐料后料线深度7m。
6月2日4:00送风温度达到900℃。
6月2日13:20发生悬料,坐料后料线深度6.3m,坐料后气流通道打开,风量逐步增加,跑料顺畅。
6月2日14:00风量破1000m3/min。
6月3日2:45开始喷煤。
6月3日14:00风量达到1400m3/min。
3.5 开风口情况
为保证风口区域空间避免开风口后烧套现象,送风前各风口进行埋盐处理。
开风口顺序为:2#、19#、8#、11#、7#、6#、12#、13#、3#、18#、4#、14#、17#、16#、5#、15#。(后受炼钢影响回罐不及时5#、15#风口到6日才捅开)
3.6 负荷调整
负荷调整随着风口数量逐步增加。
3.7 出铁情况及成分
东场1日~3日累计出25次铁,西场累计出20次铁。
送风3小时后开第一次口,较2#高炉早2小时。1日共开口8次,西场不好出铁,开口3次累计渣铁估重20t,东场开口5次累计渣铁估重35t。
2日出铁22次,西场出铁12次,东场出铁10次。10:45西场铁水进罐。
白班东西场开口次数与渣铁量基本相同。东场风口较西场风口难开,东场4个风口时,西场开到8个风口。随着开风口数量增加,东西场铁量偏差明显,夜班东场铁口深,出铁困难,西场出2炉,东场出1炉。
2日11:50东场铁水过临时沙口进罐,估重15t。
3日出铁15次,东场出铁10次,西场出铁5次。13:13东场过沙口,连出9炉,西场在此期间清理出主沟、沙口准备投用。1#高炉铁水进罐后配2#高炉,保罐正常使用。
4 总结
焖炉开炉重点在炉缸的加热过程,如何快速的加热炉缸是高炉开炉成功的先决条件。此次开炉虽然顺利,但也有不足之处,炉前出铁组织节奏没有预期的快,焖炉后复风出净渣铁对恢复进程至关重要,尽快排净凉渣铁,活跃炉缸中心是关键。但此次恢复炉况总体而言,计划焖炉7-10天,实际焖炉36天,恢复期间无反复,合理的开炉方案,开炉前铁口成功的预埋氧枪,大大减轻了工人劳动强度和企业的成本,为今后长期焖炉开炉积累了宝贵的经验。
5 参考文献
[1] 高炉炼铁生产手册,周传典主编.
[2] 高炉生产知识问答,王筱留主编.
(责任编辑:zgltw)