-
摘要:通过对唐钢北区4#烧结机使用优质麦窑灰后的生产数据进行统计、分析和研究,结合烧结机生产现状,得出通过使用优质白灰,可以有效提高烧结矿的产、质量,烧结机料层厚度可适当提高,台时产量增加14 t /h,成品率增加0.43%,烧结矿转鼓强度增加0.1%,RDI-3.15降低0.9%,固体燃耗降低2.59 kg /t,煤气单耗降低5.14 m3 /t,烧结矿综合指标得到明显提升。
关键词:麦窑灰;烧结负压;转鼓强度;RDI; 成品率;固体燃耗
0 引言
在铁矿粉烧结过程中,为获取高炉要求的一定碱度及含镁量的烧结矿,就必须配入一定量的熔剂( 如生石灰、石灰石、白云石等) 进行烧结。这些熔剂与含铁物料在高温环境下会发生一系列复杂的物理、化学反应。熔剂的配入量、种类及结构都直接影响了烧结矿的产质量,包括烧结机利用系数、烧结矿的质量,如强度、粒度组成、还原性、低温还原粉化率等,而烧结矿质量直接影响高炉冶炼顺行状况,从而影响铁产量及铁成本。另一方面,熔剂配料关系到烧结矿成分的控制,如R、Mg、Al 等指标,而这些指标又和熔剂消耗、燃料消耗息息相关,直接影响到烧结矿成本。在目前高炉炉料结构中,烧结矿配比达到70%~80%情况下,烧结矿的成本直接影响铁水成本等[1-2]。因此,熔剂对烧结工艺过程及工序成本有显著的影响。
河钢股份有限公司唐山分公司炼铁北区烧结车间现有4 台烧结机,4#烧结机180 m2,2007 年投产,因其设备相对较新,无论是主排风机功率、自动化水平投入等一系列硬性条件,相对于其余烧结机具有明显的优势。北区烧结车间使用竖窑灰,在其使用过程中,存在氧化钙含量低、粒度粗、活性度差等一系列不利影响,造成在生产过程中,生石灰的使用量一直偏大。因此为改善烧结矿产质量,降低烧结矿成本,计划在4#烧结机推广开始使用优质麦窑白灰。由于麦窑灰比前期使用的竖窑灰质量明显改善,烧结机料层厚度明显提高,同时对烧结产量及消耗指标产生较大影响。主要表现在产量增加,燃耗下降,转鼓强度、RDI 等质量指标也有所改善,但在使用过程中因白灰粒度细密,也发生过因喷灰带来的烧结过程不稳,影响返矿平衡,使成品率下降等。
1 生产参数过程分析
唐钢炼铁北区烧结4#烧结机正常生产使用竖窑灰,竖窑灰具有氧化钙含量偏低,活性度差等缺点,造成在在烧结生产过程中,白灰使用量偏大,负压偏高,匀矿消耗量较少,烧结矿产量偏低。因此,为改善烧结矿产、质量,提高烧结机料层厚度,北区烧结车间计划在4#烧结机进行使用优质麦窑灰的生产实验。目的是降低生产成本,提高烧结矿质量,通过生产实践、对比、总结主要集中在以下几方面。
1.1 生石灰质量指标
唐钢炼铁北区烧结生产中使用均为竖窑灰,而麦窑灰属于高品质白灰,日常生产中主要供炼钢及烧结脱硫使用。
可知,竖窑灰与麦窑灰相比,CaO 含量低约15%,烧损相差15. 4%,活性度相差约100度,因此从数据对比可明显得出,麦窑灰的品质量明显优于竖窑灰。
CaO 是熔剂性烧结矿成矿的主要物质之一,熔体中CaO 浓度高,CaO 向FeO,渗透点增多,当升温速度与矿化反应速度一致时,则产生的铁酸钙类低熔点化合物也增多,冷却时铁酸钙能迅速以针状,板状结晶,这种烧结矿强度最好.因此CaO 的含量可以明显的改善烧结矿的质量组成,而麦窑灰CaO 含量明显高于竖窑灰,因此对烧结矿的质量可以启到明显地促进作用。
白灰活性度高及消化温度高,有利于提高混合料料温,改善烧结机料层的透气性,增加烧结过程中的氧化性气氛,有利于改善烧结矿的质量。
1.2 二混后混合料粒度及温度
使用麦窑会后,对比同期使用竖窑灰二混的各项参数变化。
可知,使用麦窑灰后,混合料温提高11 度,混合料粒度组成得到明显的改善。混合料料温提高,可有效降低烧结矿燃料比; 混合料粒度结构趋于合理化,改善烧结机提高料层透气性,为烧结机提高料层厚度提供有利的支撑。
1.3 烧结机主要操作参数变化
使用麦窑会后,对比同期使用竖窑灰各种烧结机生产过程参数变化。
由表3 对比可知,使用麦窑灰后,烧结机料层厚度提高50 mm,在烧结机点火温度、机速等参数变化不大,机尾风箱负压降低了0.5 kPa。从各项数据上可以得出使用麦窑灰后,烧结机各项参数更加稳定,料层厚度增加,垂直烧结速度提高,可有效的改善烧结矿的质量,而且从参数中可以看出,烧结机的料层还有进一步提高的潜力。
使用麦窑灰前后,烧结矿各项技术指标和烧结生产技术指标。
由表4 和表5 可知,使用麦窑灰后,烧结矿的转鼓强度提高0.1%,RDI-3.15降低0.9%,台时产量增加14 t /h,成品率提高0.43%,固体燃耗降低2.59 kg /t,煤气单耗降低5.14 m3 /t,生石灰单耗降低10.9 kg /t。从数据对比可以得出,使用优质麦窑灰后,烧结矿的各项生产技术指标得到明显提高,生产成本大幅降低,对提高烧结矿产、质量,降低生产成本提高良好的改善作用。
1.4 数据分析
麦窑灰CaO 含量平均高15.12%,10 min 活性度高101 mL,入水消化温度高80 ℃,有利于烧结料温的提高和烧结过程的改善,但也由于粒度较细,<1 mm含量检测值是60%以上,使用过程中易发生喷料,影响均匀配加。
使用麦窑灰后,二混后混合料最明显的变化是料温明显提高,平均提高11 ℃,混合料中<1 mm 含量降低了近1 个百分点,因其麦窑灰活性度与入水消化温度偏高,导致一、二混的加水量相对匀矿下料量增加,但混合料水分值略有降低,反映出麦窑灰生石灰良好的吸水性。
烧结机操作方面: 在保持机速不变的前提下,因麦窑灰改善混合料粒度组成,烧结机料层透气性变好,料层厚度提高了50 mm( 计算垂直烧结速度提高1.55 mm/min) ,烧结机主排风门开度略有降低的前提下,烧结机机尾风箱温度趋势仍可提高,负压降低,反映出使用麦窑灰后,烧结过程料层透气性得到明显的改善。
2 结论
通过使用优质麦窑灰后,烧结机的各项生产指标变化明显的主要有以下方面:
( 1) 由于烧结过程透气性改善,产量增加,台时产量平均均加了14 t /h;
( 2) 由于烧结料温及料层厚度的提高,烧结固体燃耗平均降低了2.59 kg /t;
( 3) 在烧结点火温度基本保持不变的前提下,由于料层厚度提高到740 mm( 或更高一些) ,点火火焰温度最高点恰好可以位于料层表面,使料面点火效果改善,加上台时产量的提高,烧结煤气单耗降低明显,使用麦窑灰期间点火煤气单耗平均比前期降低了5.14 m3 /t;
( 4) 在保证烧结矿碱度基本不变的前提下,由于麦窑灰CaO 含量高、烧损低,生石灰单耗平均降低了10.9 kg /t;
( 5) 随料层厚度提高,烧结矿强度指标略有提高,RDI-3.15指标略有降低。
3 参考文献
[1] 张立强.烧结熔剂结构降本的生产试验[J].南钢科技与管理,2013( 4) : 14-17.
[2] 邢建民.安钢烧结配加石灰石粉的试验研究及应用[J].烧结球团,2010,35( 3) : 17-19.
[3] 周清林. 韶钢烧结熔剂结构优化生产实践[J].南方金属,2016( 10) : 30-32.
(责任编辑:zgltw)