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摘 要 对津西1280m³高炉降料面停炉操作进行总结。通过采用合理的停炉料结构、理论计算确定料面位置、雾化打水、合理安排出铁、延长使用顶压等措施,用时14小时降料面降到指定位置,实现降料面过程安全、快速、环保。
关键字 高炉 停炉 降料面 计算料面 雾化打水
津西1280m3高炉设计为20个风口,2个铁口。因临时接到中修通知,要求在最短时间内将料面降至风口以下,休风料仅488 m3,下部为正常料。
从2017年12月16日17:20开始控料线到17日7:24料面降至风口以下,共历时14小时4分钟,整个过程仅有3次轻微爆震。降料面全程使用风量在全风的70%以上,最大限度使用顶压,实现安全、快速停炉。
1 停炉前的准备工作
1.1 停炉前打水枪的安装
预休风拆除原有十字测温,在其位置安装4只打水枪,开孔朝上。根据以往经验再增加开孔数量、减小孔径。4支打水枪与顶温4点方向对应好,做好标记。
1.2 停炉料
停炉前炉况顺行状况良好,各项指标正常,其中R2:1.3、[Si]:0.3~0.4%、物理热:1470℃控制。为改善渣铁流动性,停炉料共分4段488 m3,采用全焦冶炼,总焦比0.86,负荷分别为3.35→2.78→2.08t/t,最后1段为43t盖面焦。理论碱度下调至1.0。停炉料结构如下见表1。
表1 停炉料结构
段数
批数
焦炭t
烧结矿t
球团t
硅石t
萤石t
体积
m³
焦比 t/t
焦炭负荷t/t
理论R2
1
4
27.9
73.6
18
1.4
0
86
0.52
3.35
1.16
2
8
62.5
134
34
4
1.6
174
0.63
2.78
1.01
3
7
69.3
112
28
2.45
1.4
169
0.84
2.08
1.05
4
6
43.2
60
2 停炉过程
2017年12月16日14:10开始上休风料。为了更好的吹活中心,保持全风状态,于14:44停止富氧,尽最大可能的提高炉缸活跃程度。当25批休风料下完,17:20开始控制料线,停炉过程开始。
2.1 料线深度的计算方法
由于临时通知,时间不允许,没有来得及安装煤气引出管,采用计算法计算料线深度。
2.1.1 耗风量的选取标准
焦炭在降料面的过程中,各个阶段的耗风量不同,正常生产状态吨焦耗风量根据煤气成分利用N守恒计算为2600 m3/t ;到达炉身中部煤气利用率降低,根据经验选取3500 m3/t;到达炉腰炉腹时,间接还原反应基本结束,全部为直接还原反应,经计算得出吨焦耗风量为4500 m3/t。
2.1.2 高炉炉型尺寸
津西1280m3高炉为标准的五段式高炉,炉型尺寸如下:
表2 津西2号高炉炉型尺寸
有效容积 m3
炉缸高度
m
炉腹高度 m
炉腰高度m
炉身高度m
炉喉高度m
1280
4
3.1
1.83
13.9
2
在停炉过程中,风量基本固定,根据风量累计、焦炭所占容积、各段炉型体积,提前制定出累计耗风量与料线深度对应关系,从而明确得出即时料线深度,为各种操作提供依据。停炉后累计耗风为151万m3,此方法计算总耗风量为147万m3,与实际基本吻合。
2.2 停炉经过
17:20开始控料线,17:57料线5米。18:09,TRT退出。19:24,停止喷煤。19:31开炉顶放散。17日7:24,休风完毕。20个风口全部吹空,且达到风口以下500mm左右,效果较好,达到预期目标。
2.2.1 停炉各项参数
停炉的指导思想:快速、安全。在停炉过程中采取较大风量的方法以达到快速停炉的目的。在风量的选取上始终控制上限风量,顶温控制在400±50℃,由于打水雾化较好,没有发生较大爆震。实际过程如下,见图1。
2.2.2 停炉过程理论支撑
在降料面的过程中,最大的危险是产生爆震。爆震易造成炉顶设备的损坏,炉墙耐火材料的脱落,严重时顶开炉顶放散、破坏炉体冷却设备,造成人员伤害。造成爆震的原因有学者认为是H2O分解产生H2和O2,形成爆炸气氛,此种说法不成立。2H2+O2=2H2O(g)反应中△rGmθ=-495000+111.76T J/mol,适用于2500K(2227℃)以下的温度,利用反应的△rGmθ温度关系式做出该反应的氧势图,H2O(g)的氧势随温度上升而增加,但在2500K以下都是负值,反应实际上不可逆的向右进行。达到平衡时氧分压很低,例如1873K时,氧分压仅为8.2×10-4Pa,所以2500K以下温度H2O(g)不发生分解反应,高炉内不具备分解条件。[1]真正的原因是没有充分雾化的水直接接触到炽热的焦炭,液态水体积急剧膨胀1000倍以上。再加上液态水或水蒸气与炽热的焦炭接触发生水煤气反应,体积膨胀是水汽化膨胀倍数的两倍,瞬间达到3000倍以上,进而产生爆震。此次停炉从爆震的关键处入手,充分雾化打水。本次降料面爆震共3次,其中第一次爆震(19:38)分析为炉墙粘结物掉落造成的。此次顶压升高较少,但是炉顶放散有大量火花喷出。声音为爆破后物体落地声音,与以往爆震声音有很大区别。
停炉过程中最大限度使用顶压。顶压提高以后在同样的冶强条件下,煤气体积缩小、流速降低,有利于渣铁下渗。风压随着顶压升高而升高,有利于利用压力把渣铁排除炉外,最大限度的出净渣铁。
2.3 停炉过程的出铁安排
津西1280m3高炉为双铁口,整个降料面的过程采用无间隔出铁,炉温物理热适当上控,休风料加入萤石200Kg/批。萤石强烈稀释炉渣黏度,增加炉渣流动性,并具有清洗炉墙的功能,减少炉缸内炉渣的滞留率,最大限度的保证出净渣铁。降料面过程铁水及炉渣碱度成分如下:
表3 渣铁成分
炉次
Si
S
Ca0
SiO2
R2
1
0.3
0.019
39.72
30.31
1.31
2
0.45
0.038
3
0.23
0.039
37.93
30.71
1.24
4
0.27
0.035
5
0.22
0.06
6
0.17
0.039
37.59
32.28
1.16
现场观测渣铁流动性明显改善,主沟液面出现大量焦末,炉缸状态经过下调理论碱度0.2,并添加萤石,炉缸清洗良好,渣铁出净。
3 停炉效果
12月17日7:24休风完毕。20个风口全部吹空,且达到风口以下500mm左右,历时14小时4分钟,耗风151万m3,累计打水700t,停炉过程可控。
4 结语
1 降料面过程采用理论计算料线深度,参数选取合理,实际效果与理论计算相符,为今后的停炉进程提供新的监控手段。
2 降料面过程采用科学的理论依据,利用产生爆震的机理,理论指导实践,抓住关键因素,打水充分雾化,完成快速安全停炉。
3 停炉料选取适当,利用降低理论碱度与萤石使用相结合,最大限度的出净渣铁,达到停炉降料面彻底。
4 降料面8小时后开混风调节阀控制风温,使压量关系平稳,停炉过程炉况稳定。
5 采用双铁口无间隔出铁,打破了常规到风口出最后一次铁的习惯,为今后停炉操作开辟了新的途径。
6 此次降料面为配煤降料面,全炉焦比较低,料柱中焦炭较少是达到快速停炉的一个因素。
5 参考文献
[1] 黄希祜.钢铁冶金原理[M].北京:冶金工业出版社,2004版.
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