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高炉送风系统事故及预防

时间:2013-07-16 17:24来源:中国炼铁网 作者:刘全兴|韩立民 点击:
  •     随着高炉大型化和高风温技术的应用,高炉风压和顶压的提高,高炉及热风炉已等同于“压力容器”;另外,旧有的热风炉在结构上存在着“老化”的重大隐患;热风炉的操作管理也时常存在“侥幸”心理,加之操作人员技术水平不佳,时而出现换错炉而断风事故、燃烧器爆炸事故、炉皮鼓开事故和冷风管道爆炸事故。给人民生命财产和设备造成重大损失,我们要认真应对,避免此类事故的发生。

    关键词  高炉  热风炉  事故  预防

     

    1  前言

    随着高炉大型化和高风温技术的应用,高炉热风压力和炉顶压力的提高,高炉及热风炉已等同于“压力容器”;另外,新设计的热风炉大多远离高炉,热风管道过长;旧有的热风炉在结构上存在着“老化”的重大隐患;热风炉的操作管理也时常存在“侥幸”心理,加之操作人员技术水平不佳,时而出现换错炉断风事故、燃烧器爆炸事故、炉皮鼓开事故和冷风管道爆炸事故。给人民生命财产和设备造成重大损失,我们要认真应对,避免此类事故的发生。

    2  事故案例及原因分析

    2.1  事故案例

    案例119981227900左右,某厂3号高炉2号热风炉崩裂事故。当场死亡6人,重伤2人。直接经济损失×××万元。

    原因:炉体老化,检修中焊接质量欠佳。

    案例21997361730,开炉仅两年的某厂10号高炉的热风围管在3号铁口上方爆裂鼓开,并将高压水总管(Φ400mm)烧损,大量的水从围管开口处(1200mm×6000mm )由风管灌入炉缸,炉缸严重冻结。

    原因:设计与施工质量问题。

    案例31990919日某厂7号高炉3号热风炉拱顶开裂事故。19605-935,共计休风210分钟,损失生铁1200吨。直接经济损失×××万元。

    原因:某建设公司抢修拱顶后,炉皮焊接质量差,焊口没有深度,焊缝口夹有铁棍。

    案例41998622日某厂7号高炉3号热风炉蓄热室管道盲板开裂事故。22425-1145,共计休风440分钟,损失生铁2200吨。直接经济损失×××万元。

    原因:某修建部施工焊接质量差,焊肉没有达到技术要求,盲板没有加固筋。

    案例519951222日某厂10号高炉1号热风炉煤气短管开裂事故,休风935分钟,损失生铁4900吨。直接经济损失×××万元。

    案例6200883日某厂6号高炉2号热风炉热风外短管膨胀节开裂、管道吹损事故,休风2465分钟,损失生铁5000吨。后来又多次处理。直接经济损失×××万元。

    原因:新设计的热风炉大多远离高炉,热风管道过长;膨胀节材质差,多次包补,施工焊接质量差,有串风现象。使用风温1230℃。

    案例72006720日某厂2号高炉热风炉冷风管道爆炸事故,将2号冷风阀炸碎。直接经济损失×××万元。

    原因:热风炉烧嘴冷却用冷风阀门没有及时关闭,煤气由此倒流到冷风管道。

    案例820091230日某厂2680m3高炉2号热风炉热风外短管三岔口开裂、管道吹损事故。直接经济损失×××万元。

    原因:结构稳定性差,多次包补,施工焊接质量差,有串风现象。使用风温1230℃。

    案例92010212日某厂5800m3高炉热风炉热风管道拉杆断裂,膨胀节开裂、管道吹损事故。直接经济损失×××万元。

    原因:新设计的热风炉大多远离高炉,热风管道过长;膨胀节材质差。

    2.2  几起典型事故原因分析

    2.2.1  某厂10号高炉热风围管爆裂和炉缸严重冻结两大事故

    1997361735分,某厂10号高炉3号铁口上方突然发生围管爆裂事故,致使紧急休风。该高炉由30个风口,4个铁口及事故发生前使用的1号和2号铁沟(2号铁沟由3号铁沟报废改制的)。当时发现爆裂的围管将高压水管崩坏,大量循环水顺着爆裂的围管通过风口流进炉内,造成炉缸冻结。形成热风围管爆裂和炉缸严重冻结两大事故。

    这次围管爆裂,从36日开始抢修、9日正式送风至25日恢复正常,共计16天。一般来说,开始时,由于对这次事故严重性估计不足,没有认清炉缸漏水是炉缸冻结所致,做出3-5天即可恢复高炉生产的错误判断。10号高炉没有渣口装置,恢复炉况时又几次波动,炉前的两次堵炮时机掌握不准确,忽视了对铁口两侧的维护以及对碱度和炉温调剂不及时等,都是造成这次恢复炉况缓慢的直接原因。

    2.2.2  某厂3号高炉2号热风炉炉皮鼓开事故

    某厂3号高炉炉容为1053m3。于58年开始兴建,60年投入生产。高炉于73年进行全面大修。2号热风炉先后于876月、92年、956月、9810月进行了多次大中小修,其主要维修的内容有:热风出口挖补、球顶填水渣、更换球顶砖、蓄热室标高30.99m以上格子砖全换,蓄热室标高30.99m36.99m的大墙和火井墙更换、火井墙标高30.99m以下内环砖更换、球顶以下炉皮进行打带焊接(共计7带)等。在历年的维修中,2号热风炉标高30.99m以下的炉壳及耐火砖衬自73年以来也基本未更换过。

    事故发生于19981227日早900时。事故发生时,3号高炉的三座热风炉中,1号炉处于燃烧期,2号炉处于送风末期,3号炉正在做由燃烧转为送风的操作工作。当时,助燃风机已停,煤气阀和煤气调节阀已关,燃烧阀及烟道阀还未关闭;2号热风炉停送操作尚未执行,在这之前,其各阀启闭位置正确,开关运动灵活无卡阻,热风阀无漏水现象。

    事故发生前主要的生产运行参数:2号热风炉:冷风压力0.225MPa;风量2300m3/min;风温860℃;拱顶温度 960℃。1号和3号热风炉(2号热风炉与13号基本相同)。煤气压力:6.3kPa;煤气量:38000-40000m3/h座。

    1222日高炉计划休风检修,同时对2号热风炉进行检修,检修项目主要是对热风出口部位炉壳进行挖补,挖补用料为普碳钢板,厚度12mm,总面积约26.4m2

    当日早800时高炉休风,修建公司检修人员进现场开始施工,直至26日中午1100时,挖补工作基本完成,炼铁厂人员用冲压阀进行了冲压实验,实验介质为冷风管道的冷风,实验压力为0.22 MPa,实验期间对施焊焊缝进行了检查,在确认无跑风漏气的情况下,于26日中午1200开始烘烤,烤炉。但此时尚有部分补焊钢板的加强筋未焊完,局部补焊处内部未补填水渣,随之既投入使用。当晚在运行中,先后两次发现施工部位有500mm200mm长的竖缝漏风,均停止送风进行了处理。截止27900时,该炉已在检修后进行了燃烧,送风五个工作周期。

    27日早800,修建公司上白班的检修人员又进入施工现场,准备继续完成扫尾项目。

    事故发生前,由于2号热风炉投入运行时间长,风温水平低,高炉已停止喷煤2小时,早820分打开铁口开始出铁,事故发生时,出铁已继续40分钟,渣、铁已基本出净,高炉操作未发现异常现象,运行一切正常。

    导致事故突发的几种可能性,主要集中于煤气爆炸和焊接质量不佳,炉壳强度差上。

    煤气爆炸:考虑爆炸为本次事故原因的依据主要是:热风炉是大量使用煤气的设备,热风炉区域内各种设备发生煤气爆炸的事例比较多见。这次2号热风炉事故造成的破坏非常严重,炉壳钢板破口面积大,飞溅物抛掷的距离远,这些现象与爆炸产生的效果相似。

    煤气爆炸必须具备三个基本要素,一是要有足够量的煤气,二是煤气与空气均匀混合到一定的比例,三是温度要达到着火点,而且三个要素缺一不可。

    2号热风炉发生事故时的工作状态来看,正处于送风末期,换炉操作尚未执行,煤气阀烧阀均处于关闭状态,不可能有煤气进入热风炉。即使煤气阀、燃烧阀关闭不严,在送风期内,燃烧室里充满0.22MPa的热空气,压力只有6.3kPa的低压煤气也不可能由煤气阀、燃烧阀泄漏至热风炉内,因此不具备煤气发生爆炸的基本条件。

    另一方面,高炉在事故发生之前,处于顺行状态,没有用热风炉进行倒流休风、倒流坐料等操作;鼓风机运转正常,没有突然停风等事故发生,因而不会产生高炉炉缸内煤气倒流回热风炉的情况。

    由此可见,热风炉内不存在煤气,因煤气发生爆炸的几率为零。

    发生爆炸的另一个可能的原因是有大量的水漏入热风炉,当水遇到高温耐火砖时,在极短的时间内汽化,产生大量蒸汽,体积急剧膨胀,使炉内压力骤然上升,当炉壳和大墙承受不了这一压力时,高压蒸汽从炉体最薄弱的部位喷出,致使炉壳破裂,炉衬崩塌,而造成爆炸。

    热风炉设备中,使用水冷却的设备主要是热风阀,它使用的冷却水由4号高炉软水泵站共给。据调查,事故发生之前,泵站供水压力和流量均在正常范围之内,未见异常。热风阀也无漏水现象,不可能有大量的水进入热风炉,即便有少量的水泄漏,产生的水蒸汽数量有限,也会随热风炉送入高炉,不会在热风炉内造成爆炸现象。

    从爆炸产生的效应方面分析,这次事故的一些现象也与之有较大差别。

    爆炸是剧烈的化学或物理膨胀过程反应,是开放性的,能产生高温高压以及强大的冲击波,使周围建筑物产生强烈振动。但调查中在崩裂处形成高温高速气流,引发炉壳裂口迅速扩大,与此同时,在高温气体的推动下,炉墙破裂飞出,并引起炉内大量耐火材料塌落,塌落时会产生巨大的冲击力,这样的高温气流的冲刷力和耐火材料的冲击力的叠加作用下,炉壳裂口进一步扩大,大量耐火砖由裂口处涌出。

    这一理论的依据是:

    ① 热风炉因炉壳强度,砖衬开裂等原因而引发炉壳崩裂,并且将砖衬崩出的事故时有发生,只不过是规模有大有小,破损程度有重有轻而已。

    ② 本次事故现场,炉壳破口处两侧的钢板大部分保持原来形状,破口出的焊缝多呈断裂状,明显可见被拉断的。

    ③ 热风炉内有0.225MPa的热风压力,炉壳是个受压容器,该压力可视为炉壳崩裂的原动力。

    ④ 热风压力和流量的记录显示,在事故的当时,风压降低而流量提高,该过程是一个卸压过程,而非增压过程。

    因而,可以断定,本次事故确是由炉壳崩裂而引发的恶性事故。

    1)炉壳崩裂原因:

    ① 三号高炉热风炉系统是58年设计,59年施工,60年投产的,由于历史的原因及当时技术水平的限制,该系统存在多个先天不足之处,比如:炉壳厚度仅为10mm,偏薄;耐火材料热工性能差,稳定性差;炉壳内没有采取喷涂等保护措施等,均对热风炉的高温长寿运行不利。

    ② 内燃式热风炉在结构上存在着固有的缺陷,常发生供顶开裂掉砖,火井上部砖墙向蓄热室一侧倾倒和上部掉砖,格子砖错位和堵塞,火井下部隔墙开裂和短路,格子砖中心部分下沉为锅底形,高温区耐火砖渣化的变质,炉底板上翘及焊缝开裂,甚至腐蚀漏风等,这些现象在732号热风炉大修时的破损调查分析报告中得到了验证。

    随着炼铁技术的不断进步,以及新技术、新工艺的采用,比如:扩容、富氧喷煤的使用炉顶压力提高,干法除尘的投用等,使高炉冶炼大大强化,高炉工况明显提高,但在这一过程中,热风炉的技术进步显得滞后,使热风炉的负荷逐年加重。

    2号热风炉炉壳从60年投产至今,已运行38年,中途从未做过整体更换(中下部),长期在恶劣环境条件下工作,温度呈周期性变化不断地充压、放压已达十万余次,热疲劳次数较高,再加上在高温下晶间应力腐蚀的作用,炉壳强度降低。

    由于设备老化,在维修中采取的一系列措施,往往由于各种因素的影响,不能奏效,达不到预期的目的。比如:挖补、焊加强板等很难做到等强度焊接;新旧钢板之间的焊接难度大,且只能单面焊,焊缝内应力较大,新旧钢板之间厚度不等,焊缝处不做过渡处理,也会造成焊缝应力集中,削弱焊缝的强度。

    从近一个月的点检记录上可以看到,2号热风炉检修次数频繁,特别是热风炉出口部位,从121日至1221日,补焊次数多达7次,说明2号炉炉壳老化程度严重。

    2号热风炉自73年以来30.99m标高以下的耐火砖基本未更换过,至今已使用25年,由于耐火材料长期工作在恶劣条件下,砌体的开裂剥落在所难免,从炉壳频繁补焊以及检修人员挖补时观察到炉体保温材料散落、热风出口上下部位的大墙上均有600mm长,5-10mm宽的裂缝,还有一些小裂缝的事实也证实了这一点。由于砌体开裂、剥落,形成炉壳窜风,导致炉壳与高温气体直接接触,使炉壳钢板工作温度上升。热风炉炉壳采用Q235A3)钢板,有关资料载明,这种钢板随工作温度的增高,其许用应力大大降低,比如:温度≤20℃时,许用应力只有94MPa;而当温度上升至350℃时,许用应力降为77MPa;分别比常温下降低15%30%。而在炉皮窜风时,炉皮温度可达500℃以上,在这种情况下,钢板已失去了结构强度。

    此外,当炉壳崩裂时,大墙耐火砖失去炉壳的保护和支撑,在其本身强度不足的情况下,大面积、大体积的耐火砖瞬时塌落,必定在底部和炉壳上产生巨大的冲击力,这个力量的热风对炉壳的冲刷力相叠加,进一步加大对炉壳的破坏作用,使炉壳裂口扩展,从而扩大事故的规模。

    2)炉壳崩裂突破口的方位

    根据炉壳裂口的形状和散落物的分布情况可确定突破口的方位如下:

    ①炉壳裂口左上放,其边缘是新旧钢板的接缝,该处有一直角相交的焊缝,这是应力集中的部位所在,那里强度最低,应该是首先破裂的部位。

    ②根据散落物分布的方向和距离绘制的简图(见附件5),散落物距离热风炉愈远,该物体喷出的初速度愈大,突破口应在其包容角的范围内。

    ③热风总管上平台栏杆的破坏情况也为突破口的位置提供了证据。

    根据上述三点理由,可以确定突破口位于热风炉中心偏西61°-75°范围内,标高约16m处。

    经过反复调研和分析,认为太钢三号高炉2号热风炉12.27事故的原因是多方面的,事故突发是由于热风炉老化严重,出现一些薄弱环节,造成处在送风状态的热风炉炉壳,因热风炉大墙砌体开裂严重,产生局部破损后,直接接触高温气体,从而是炉壳钢板许用应力下降,在其薄弱部位产生崩裂造成的。炉壳崩裂后,高温气体以每平方米22.9吨的压力,以每秒百米以上的速度冲出炉外,瞬时引发热风炉内中、上部砌体破坏,失去整体稳定性,大量高温耐火材料塌落,几种因素相互叠加导致炉皮由崩裂发展为大范围撕裂,上千吨耐火材料涌出炉外,发生热风炉本体毁坏的恶性事故。

    2.2.3  某厂6号高炉2号热风炉热风管道膨胀节鼓开事故

    200883日某厂6号高炉2号热风炉热风外短管膨胀节开裂、管道吹损事故,休风2465分钟,损失生铁5000吨。后来又多次处理。直接经济损失×××万元。

    原因:新设计的热风炉大多远离高炉,热风管道过长;膨胀节材质差,多次包补,施工焊接质量差,有串风现象。使用风温较高,出事前风温为1230℃。

    3  防范措施

    3.1  设计与施工

    设计,施工部门限于工作性质和现场工艺合理有着一定的差别,可以说,对热风系统按压力容器标准设计非常懂的人不很多,缺乏足够的实践经验。更有甚者,现场工艺人员善意提出的很好的意见和建议,得不到应有的认可。这样势必留下先天缺陷,以后生产应用问题就反映出来了,即便想改也比较难了。施工队伍限于工期紧,任务重,特别是甲方的默认,施工质量欠佳,不按规程试漏、试压。极易造成系统泄漏,给后续的生产埋下祸根。

    严格执行高炉生产、设备运行、作业有关规定。建立健全本单位的生产组织机构,实行专业化管理,严格执行设备检查与维护制度。建立技术档案,完善应急预案,及时整改事故及设备隐患。赋予专业化队伍相应的职权,强化设备管理与操作专业队伍的培养。履行好各级安全生产责任制,最大的限度地保护人民生命和财产安全。

    高炉与热风炉的相对位置不要过远;减少波纹膨胀器的使用。原则上来说,热风炉与高炉靠得越近越好;使用波纹膨胀器要充分考虑耐压强度与热风管道的整体稳定性;实践说明,大量使用波纹膨胀器有害无益。

    送风系统的设计要全面优化,耐火材料的选择要有足够的安全容量。

    在砌筑方面要精雕细刻,绝不可粗制滥造,以各种名义偷工减料。

    严格焊接施工质量,该双面焊接的不能单面焊接。

    严格按试压程序进行系统试压,发现问题,及时处理。

    3.2  操作与维护管理

    高炉热风炉系非常重要的热工设备,要制定完备的检查与维护制度,作为A类设备进行管理,分班定期巡视检查。一旦发现异常,应立即休风处理,不得延误。

    设备有缺陷,不得使用高风温。适当降低风温可以有效缓解事故的发生。

    焊接质量是保证设备正常运行的关键环节。综合多起热风炉送风系统事故案例可以看出,焊接质量不佳是酿成重大事故的“罪魁祸首”。

    4  结论

    1)随着高炉大型化和高风温技术的应用,热风炉及送风系统的稳定性问题应引起炼铁工作者高度重视。高炉炉顶压力的提高,高炉及热风炉已等同于“压力容器”;旧有的热风炉在结构上存在着“老化”的重大隐患;切不可盲目使用高风温、高风压和高顶压。

    2)新设计的热风炉大多远离高炉,热风管道过长,靠膨胀节来解决大膨胀量的问题是一种错误的设计理念。从热风炉及送风系统的稳定性角度考虑,热风炉靠近高炉可以大大降低事故的风险。

       3)严格把好热风炉及送风系统的检修质量,不可偷工减料。焊接质量是保证设备正常运行的关键环节。综合多起热风炉送风系统事故案例可以看出,焊接质量不佳是酿成重大事故的“罪魁祸首”。

    4)消除热风炉的操作管理的“侥幸”心理,提高操作人员技术水平,避免出现换错炉断风事故、燃烧器爆炸事故、和冷风管道爆炸事故。一旦发现炉皮鼓包、发红等,要立即休风处理。避免事故的发生。

    5  参考文献

    [1]  刘全兴. 高炉热风炉操作与煤气知识问答,冶金工业出版社 2005.3.

    [2]  刘全兴. 关于钢铁厂煤气事故特征分析与防范的探讨,钢铁产业,20076):25-28.

    [3]  刘全兴. 煤气设施维护的特殊操作方法,钢铁产业,20081):13 -16.

    [4]  孙金铎、黄晓煜. 鞍钢10号高炉炉缸冻结及处理,鞍钢技术,19988):8-11

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