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烧结使用SYP增效剂工业性试验研究

时间:2012-07-24 00:24来源:中国炼铁网 作者:zhengjb 点击:
  •     因原料结构发生一定的变化,烧结矿质量受到了一定的影响,给高炉正常生产带来了一定的困难,为此,组织烧结配加SYP烧结增效剂的工业性试验,通过试验了解SYP烧结增效剂在改善烧结矿实物质量及降低固体燃料消耗的功效。

    关键词  SYP烧结增效剂  工业性试验  功效

    1  前言

    SYP烧结增效剂主要作用是改善燃料在烧结过程中的燃烧条件,提高燃烧效率,提高温度烧结过程燃烧带温度;同时改善烧结过程矿物结晶,有利于提高烧结矿强度,并在一定程度上降低烧结燃料消耗。借鉴昆钢本部和红钢使用SYP烧结增效剂取得的效果,为了更好的满足高炉钒钛矿冶炼对烧结矿质量的要求,在烧结实施使用SYP烧结增效剂的工业性试验。按照试验计划,在原料结构比较稳定的情况下,以两个预配料堆的使用情况为基准期,为了充分反映使用SYP烧结增效剂的效果,试验期为使用三个预配料堆。本次试验从200931开始,424结束。结合本次试验的相关检测结果,对本次工业性试验进行总结。

    2  基准期和试验期

    基准期为:31日到327日,使用预配料堆为172号和173号料堆;试验期为:327日到424日,使用料堆为174号、175号和176号料堆。

    3  烧结用料结构及配比

    3.1  预配料结构

    1  基准期和试验期预配料结构,%

     

    说明:为了降低铁前用料成本,加大二次资源的使用,从174号料堆开始,在预配料中配入了250~300吨炼铁回收的水渣铁,以及200~300吨焦灰。

    分析:从表1中的原料结构看,预配料的主要原料结构比较稳定,有变化的是,从试验期开始,预配料中增加了水渣铁和焦灰。

    3.2  投料量、烧结配比

    分析:从表2中看,由于高炉顺行情况好,为了保证高炉生产,提高投料量,提高产量;试验期和基准期铁料配比相差不大,由于原料中SiO2略有升高,石灰石配比略有升高;燃料配比降低0.49个配比,降低幅度为8.51%,返矿降低了5个配比。

     

    2  烧结配比 %

     

    4  烧结过程参数

    4.1  混合料

    3  混合料指标, %

     

    分析:试验期和基准期混合料水分保持稳定,由于配入了亲水性差的水渣铁和焦灰,混合料粒度略有下降。

    4.2  烧结过程参数

     

    分析:从表4中的对比看,烧结过程参数中点火温度升高(提高空气、煤气的预热温度,提高点火温度);由于高炉顺行情况好,烧结矿需求增加,烧结投料量升高,机速提高;由于机速提高,燃料配比下降,在保证烧好、烧透的情况下,废气温度和终点温度下降。

    5  烧结矿质量

    5.1  烧结矿化学成分

    5  烧结矿化学成分

     

    分析:从表5中的对比看,试验期和基准期的烧结矿化学成分除TFeFeO有一定的变化外,其他成分变化很小。使用SYP烧结增效剂,改善了燃料的燃烧条件,提高了燃烧带温度,增加了烧结过程的氧化性气氛;烧结过程控制稳定,在保证烧结矿强度的前提下,燃料配比下降,因此烧结矿FeO降低。

    5.2  烧结矿粒度组成

     

    分析:从表6中的对比看,试验期和基准期的烧结矿粒度组成中,大粒级增加,小粒级降低,平均粒度增大,均匀性系数下降。

    5.3  烧结矿转鼓、筛分、抗磨和高炉返矿率

    7  烧结矿烧结矿转鼓、筛分、抗磨和高炉返矿率,%

     

    分析:从表7中的对比看,烧结矿转鼓指数提高,筛分指数、抗磨指数下降;高炉返矿率升高,高炉返矿率升高的主要原因是:烧结作业区的成品整粒系统有两个系统, A B筛和CD筛,A B筛为新换筛板,CD筛还未达到使用周期,为使用一段时间的筛板,因此使用A B筛时,内部循环返矿降低,高炉返矿量增大;使用CD筛时,内部返矿增加,高炉返矿量降低,大多数返矿是在内部循环,3127日使用CD筛的时间多,327424使用的是AB筛的时间多,对高炉返矿率影响较大,从烧结内部返矿配比的变化可看出。

        考虑整粒系统的影响,对高炉返矿率进行校正:

        试验期为327424,入炉量为104227.464吨,高炉返矿扣球团筛下物的量为23499.82吨,烧结单机上料量为123/小时,返矿配比降低5个百分点,每天减少的返矿为:123×33%28%×24×2295.20吨,试验共进行了29天,共减少返矿为:295.020×298560.8吨,则校正后的高炉返矿率为:(23499.828560.8÷23499.828560.8104227.464×100%12.54%

    6  燃料消耗与燃料价格

    8  燃料消耗结构与价格

     

       分析:四月份烧结固体燃料消耗为75.32kg/t,其中无烟煤和焦末合计为70.81kg/t,焦灰为4.51kg/t;三月份为74.82kg/t,其中无烟煤和焦末合计为72kg/t,焦灰为2.84kg/t。由于焦灰的固定碳在65%左右,且粒度较细,在烧结过程中的利用率低,从总体燃料消耗指标和结构看,四月份燃料消耗及成本总体是降低的。

    7  效益分析

    7.1  直接效益

        由于烧结矿转鼓指数提高,小于10mm比例降低的效益主要反应在炼铁工序,在烧结工序只能是间接效益,结合试验时间,三月份有26是基准期,四月份有24天是试验期,因此将三月份的燃料消耗作为基准期,四月份的燃料消耗作为试验期,试验期与基准期对比,按三月份的燃料价格测算,具体情况如下:

    879×38.831083.48×33.17280×2.84÷1000-(879×44.661083.48×26.15280×4.51÷1000

    70.8768.852.02

    7.2  SYP烧结增效剂的成本

    试验共使用SYP烧结增效剂58.64吨,其价格不含税为4250/吨,成本为249220元,使用SYP烧结增效剂期间入炉烧结矿为115277.903吨,使用SYP烧结增效剂的成本为:249220÷115277.9032.16

    7.3  间接效益

    SYP烧结增效剂的使用,烧结矿的转鼓强度提高,成品中小于10mm比例下降,烧结矿质量改善,为高炉高水平的生产创造了条件,四月份高炉产铁84118.79吨,利用系数全月累计为3.118t/(m3.d)

    7.4  效益综合分析

    烧结矿质量改善的效益主要体现在下道工序,同时由于烧结成品系统筛分的影响,成品率提高部分不能直接计算,因此该部分的直接效益未进行计算,今年1~3月份烧结工序固定费用累计为66.29/吨,成品率每提高1个百分点,产生直接效益为0.66/吨,因此综合判断,使用SYP烧结增效剂的成本与在烧结产生的直接效益能持平。

    8  总结

    通过在烧结实施使用SYP烧结增效剂的工业性试验,从试验结果对比看,使用SYP烧结增效剂,对提高烧结矿强度、降低燃料消耗有比较明显的效果,试验期与基准期比较,有以下几个方面:

       1)烧结矿转鼓指数提高2.07个百分点,考核是提高1.5个百分点。

       2)烧结矿粒度组成得到改善,大粒级增多,平均粒度提高3.2mm,成品中小于10mm比例降低8.38个百分点,考核是降低2个百分点。

       3)高炉返矿率经过校正计算,降低2.96个百分点,考核是降低2个百分点。

       4)燃料成本为2.02/吨(含燃料结构的变化),SYP烧结增效剂的成本为2.16/吨,考虑烧结矿物理质量提高,成品率提高产生的效益,使用SYP烧结增效剂的成本与产生的效益能持平。

       5)烧结矿质量的改善,为高炉钒钛矿冶炼保持了长周期的稳定顺行创造了条件。

      6)工业性试验达到了的预期效果。

     

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