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济钢1750高炉实现“三低”冶炼

时间:2012-07-10 15:54来源:世界金属导报 作者:佚名 点击:
  • 集团济钢公司炼钢2011年实现了六座350 m3小高炉的全面淘汰,但小高炉探索形成的低品质矿、低品质煤、低焦比冶炼技术被成功移植到三座1750 m3高炉,目前三座大炉子实现了“三低”冶炼。

    济钢炼铁厂移植350 m3高炉经济料冶炼技术并不顺利,但在科学理念的指导下,最终实现了突破。2011年针对三座1750m3高炉渣比高、Al2O3偏高等不利因素,采取三到位一配合等整改措施,思路和方法有了创新性改变。该厂正在建立以“低成本为核心的高炉低质资源高效冶炼的核心技术体系,通过改善高炉动力学条件,开发高Al2O3渣系冶炼技术,优化热制度,逐步降低铁水硅素,实现高Al2O3高渣比、低品质矿下的低硅冶炼。

        三低冶炼是个系统工程 ,为减少有害金属富集对高炉的侵害,达到系统成本最低、效益最大的经济冶炼月标,炼铁厂一方而通过对碱金属进行开路无害化处理,减少人炉碱负简,另一方面从高炉操作上开发炉缸排碱的炉缸自清理技术,炉前加快出铁速度,实施零问隔出铁,减少碱金属在炉内沉积。

        炼铁厂以1750m3高炉提高低品位矿使用比例、降低人炉品位为标志,在人炉品位不到54%况下,实现了焦比不上升,炉况中长期稳定,特别是在1750m3高炉全部使用酸性烧结矿,大大推动了高硅、高铝矿的使用范围,同时加大品质更差、价格更低的50%品位进口矿粉使用比例,烧结结构配比达到30%以上,对于降低吨铁成本是重要的突破。1750m3高炉已于20118-l0月连续三个月成本低于350 m3高炉,标志着小高炉低品质矿冶炼技术已成功移植到大高炉。

     

    (责任编辑:zgltw)
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