燃料比降5kg/t!5100m³高炉智能炉型造衬技术!
时间:2024-07-31 03:33 来源:炼铁技术 作者:zgltw 点击:次
覆盖剂喷涂效果良好,炉内各检测值达标,由上海宝冶进入炉内更换7-9段冷却壁,冷却壁更换完成,由华西科技进行炉身湿法喷注造衬,计划工期36h。由集团副总裁康志斌为中心组建的华西项目指挥部,多次召开施工协调会,优化施工组织,提前进行施工预演,对安全负荷反复详细验算。喷涂施工每个节点可控,提前2.5h完成,达到设计炉型,为2#高炉运行节能减排降本增效提供了有利条件。 高炉喷注造衬技术优势 (1)华西科技喷注造衬技术完全采用溶胶结合,使材料间的结合具备亲和性,材料结构得到进一步的优化,摒弃传统的加水结合工艺,彻底解决了传统工艺上水料结合差,粘结后容易脱落的现象。 (2)根据数年来的施工反馈,施工反弹率≤5%,且喷注时不产生粉尘及有毒有害气体,不污染环境,从而避免出现因粉尘影响TRT的正常运转。 (3)高压喷射形成的内衬,在高炉内衬形成高致密的内衬体、气孔率低、密度大,具有抗侵蚀性和耐磨性,从而实现快速挂渣,迅速达产的目的。 (4)稳定边缘气流,提高高炉冶炼强度有明显作用。 (5)快速恢复合理炉型、提高产量、降低能耗,是高炉长寿的一种最为快捷有效的方法。 (6)智能造衬、节能降耗造衬,高炉开炉后产生氮气,与炉壁二次结合不断地智能化维护炉型造衬,从而使煤气流往高炉中心汇聚流通,从而达到节能降耗的效果。 |