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师焦公司循环流化床锅炉点火方式改造

师焦公司循环流化床锅炉点火方式改造

 

韩俊  张雷

(师宗煤焦化工有限公司)

 

摘要  对师宗煤焦化工有限公司40 t/h循环流化床锅炉点火装置进行分析和改造,结合焦化厂生产焦炉煤气的情况,提出改造方案和技术措施,并实施改造,由原设计的床上木炭点火改为床下焦炉煤气点火,解决了点火结渣和床上点火启动难题。

关键词  循环流化床锅炉 木炭点火 煤气点火 燃烧器

1  床上点火存在的问题

师宗煤焦化工有限公司2台40 t/h燃煤循环流化床锅炉,设计采用床上人工点火,燃料采用木炭。点火时,先将木炭点燃后,通过人工将点燃的木炭送入炉内的床料上,点火燃料在流化床上部燃烧,利用木炭燃烧产生热量加热床料。木炭稳定着火后,投入高挥发份褐煤,再启动风机使床料流化。当床温上升达到煤的着火点时,投入燃煤使其连续稳定燃烧,完成点火启动。

流化床锅炉床上人工点火是先点火,后流化,不能实现流态化燃烧。此外,燃料在床料上部,热量从上向下传递,大部份热量被烟气带走,传热效率低,床料横向纵向蓄热不均。当送入一次风后,若风量较大,会造成烟气带走的热量大于点火燃料燃烧产生的热量,导致熄火:若风量较小,则会造成燃料局部燃烧加剧,床层温度超过灰渣灰熔点造成结渣。因此,锅炉自投产以来,两台锅炉点火启动成功率极低,无法保障生产。此外,点火过程的升温速度较快,设备快速膨胀,不利于设备安全,必须进行改进。

2  改造方案和技术措施

针对床上点火存在的问题,结合我公司生产焦炉煤气的情况,决定将锅炉点火方式由床上点火改造为床下点火,点火燃料由木炭改为焦炉煤气。新增煤气燃烧器安装于流化床下部,即从流化床下部加热床料。煤气点燃后,由于煤气易燃,可加大一次风实现流态化燃烧,能均匀传热,防止结渣。且加热煤气量易于控制,便于调节床温,有效克服原点火方法的缺陷。

将点火燃烧设备布置在流化床下的水冷风室入口一次风道中,锅炉点火时,先启动风机使床料流化,再投入点火燃烧设备,用煤气燃烧产生的热烟气加热床料,实现先流化,后点火。点燃后,逐步增加煤气量及风量提高床料温度,当床料温度上升达到煤的着火点时,投入燃煤使其着火即点火成功。

2.1煤气燃烧器改造

根据床下点火原理,流化床锅炉床下点火装置产生的热量,必须满足锅炉点火状态下的热平衡,且焦炉煤气流量在允许间断投煤温度500~600 ℃时达到最大值,投煤后床温逐渐升高至800 ℃方可退出煤气点火燃烧器。根据多次试验确定的最小流化风量约3.6万Nm3/H,所需床料约3.2~3.5 t,计算基础数据如表1。

1  基础数据计算

名称

符号

单位

计算公式或数据来源

结果

给水流量

Dgs

kg/h

前期点火过程实际数据

8 500

输出蒸汽量

Dsc

kg/h

等于给水流量(未排污)

8 500

蒸汽压力

P

MPa

实际数据

1.5(G)

蒸气温度

t

实际数据

270

蒸汽焓

hq

kJ/kg

查表

2 965.02

给水温度

tgs

实际数据

95

给水焓

hs

kJ/kg

查表

399.08

锅炉热效率

η1

%

能源审计测试数据

85.07

焦炉煤气低位热值量

Qnet.p.ar

kj/Nm3

化验数据

16720

所需最大煤气流量

B

Nm3/h

hq Dsc - hs Dgs÷η1÷Qnet.p.ar

1533.39

计算得出点火所需煤气最大约1 533.39 Nm3/h,则按照1 600 Nm3/h进行点火燃烧系统设计。

 

 

1 焦炉煤气床下点火装置

根据以上工艺要求,设置一台煤气用量为1 600 Nm3/h的全预混式燃烧器,安装在锅炉一次风道的水冷风室进口处,对一次风道增加耐火保护层,在其内壁浇铸100 mm耐火混凝土。水冷风室内壁原设计时已安装了耐火浇铸料,可防止点火过程中一次风道和水冷风室受高温变形、损坏。将空预器出口的一次风通过点火风道送入燃烧器,供给煤气燃烧。将焦炉煤气接入燃烧器,并安装相应的风道、膨胀节、风门、电子点火器、控制装置、弹性支架等配套设备,实现焦炉煤气床下点火(见图1)。

在煤气燃烧器选型时,由于风室空间较小,为防止火焰过长直接冲刷风室的水冷壁管和排渣管,选用全预混式煤气燃烧器。燃料气采用中心进气方式,为了加快煤气与空气混合,分别在燃气通道和空气通道中安装了轴向旋流叶片,使两股气流产生相反方向的旋转,混合更加均匀并能快速燃烧,缩短火焰长度。采用电子点火,并装设观火孔。

2.2燃烧器辅助设备改造

针对煤气易燃易爆的特点,安装了煤气燃烧控制及安全保护装置,包含氮气吹扫装置、火焰监视、点火程序控制、熄火保护程序,以及煤气压力、风压等保护系统

在系统中分别设置煤气、助燃空气调节阀,使点火升温便于调节且不易灭火,并可通过煤气量和风量调整,有效控制锅炉升温升压速度。煤气稳定燃烧后,根据床温上升速度,调整煤气调节阀及燃烧器风门开度,控制水冷风室烟温不超过900 ℃,保证设备安全。为提高装置安全性,煤气系统的所有控制阀门均采用气动阀。

2.3煤气系统改造

由于流化床锅炉燃烧是在较高流化风速下进行,一次风道、水冷风室、炉膛均为正压工况。为防止煤气燃烧器回火,必须保证燃烧器内煤气压力大于空气压力。锅炉点火过程中,床料流化时所需风室最低风压(一次风压)约5.5~6 KPa。因此,为防止回火,确保安全,要求点火过程中控制煤气压力大于8 KPa,但是给全厂煤气管网压力调节造成困难,为解决这一问题,在煤气系统上安装了一台MJG13-860型离心式煤气鼓风机,最大全压达14 KPa,在点火过程中投入该煤气加压风机,确保煤气压力高于风室压力,防止回火现象。

燃气管道的流量应以满足燃烧器用量为基础,煤气压力为8 KPa时,为减少压降,煤气母管直径采用DN250 mm,煤气流量达1 600 Nm3/h时流速为8.9 m/s,在经济流速范围内,燃烧器前支管采用DN150 mm,增加煤气流速,增强预混和燃烧效果。并安装前、后快关阀。在两个快关阀中间装有排空管道,用于煤气置换和放散。同时考虑到锅炉检修安全,在煤气管道上安装了隔断阀(眼镜阀)。

3  安全操作要求

根据焦炉煤气中氢气含量高、着火快、热值高的特点,为确保点火安全,在操作过程采取以下措施:(1)点火前检查试验熄火保护装置、煤气快关阀应完好。并投入所有保护装置。(2)置换煤气管道进行合格。(3)先启动风机将床料流化,再点燃煤气。点火操作必须先通风、后点明火、再投煤气的原则。(4)严格控制煤气压力应高于风室压力2 KPa以上。(5)严格执行点火操作程序,先点燃煤气点火枪,观察点火枪燃烧稳定后,开启燃烧器进气阀,投入主燃烧器。(6)主燃烧器着火后应逐渐将一次风量提升至流化风量,防止点火结渣。

4  改造后的效果

改造完成后,把从流化床上部加热改变为从下部加热,利用煤气燃烧产生高温烟气,通过流化床进入炉膛内与床料混合并加热床料,热量利用效率提高。生产实践表明,实际使用状况良好,达到了预期效果。

1)点火成功率大幅度提高。应用床下点火技术,实现先流化、后点火,有效避免流化床结渣事故。助燃空气从流化床下部送入炉内,热量从下至上传递,点火成功率大幅度提高。

2)可有效控制升温速度和启动时间。可通过调节点煤气量,有效控制锅炉启动的升温升压速度,使床温各测点指示均衡,确保了设备安全。床下点火能将水冷风室的一次风温度提高到800 ℃以上,相比床上点火可减少临界流化风量,锅炉点火更安全、可靠。

3)取得了良好经济效益。改造后,综合利用现有富余焦炉煤气资源,使用煤气作为点火燃料,不再需要柴油、木炭、褐煤等燃料。同时,使锅炉启动时间实现可控,提高了生产效益。

5  结语

循环流化床锅炉点火装置设计应根据企业实际选择合适的点火方式,焦化厂具有丰富的煤气资源,师焦公司循环流化床锅炉利用焦炉煤气进行床下点火,既可大幅度提高点火成功率,有效防止流化床结渣,又可控制锅炉升温升压速度,还可实现焦化厂焦炉煤气综合利用,降低点火成本,并极大降低了点火操作人员的劳动强度,提高了操作安全性。

 

参考文献:

[1] 同济大学,重庆大学,哈尔滨工业大学,北京建筑工程学院.《燃气燃烧与应用》.中国建筑工业出版社.2014

[2] 刘柏谦,王立刚.《大型循环流化床锅炉及其化石燃料燃烧》.冶金工业出版社,2009

 


(责任编辑:zgltw)