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宝武集团中南股份炼钢厂减少头尾坯切废攻关取得好成效

时间:2023-08-11 05:53来源:中国冶金报 作者:zgltw 点击:
宝武集团中南股份炼钢厂一连铸作业区为减少铸机生产过程中“头坯”“尾坯”的钢铁料损耗,组织开展了优化头尾坯切割工艺攻关工作,有效降低了铸坯切损,提高了连铸钢水综合收
  • 宝武集团中南股份炼钢厂一连铸作业区为减少铸机生产过程中“头坯”“尾坯”的钢铁料损耗,组织开展了优化头尾坯切割工艺攻关工作,有效降低了铸坯切损,提高了连铸钢水综合收得率,7月份实现降本6万元。

    以前班组为了完成降低中间包停浇冻块厚度的指标,方坯铸机每次停机堵流时,随意性较强,有时甚至一次性全部停完所以铸流,造成多个流尾坯因不够定尺短坯而报废,成坯量低,挑废率高,直接影响连铸钢水收得率。如何确保在降低中间包停浇冻块厚度的情况下,又能最大程度减少头尾坯所带来的损耗?面对新问题、新挑战,一连铸作业区降本攻关团队经过生产现场多次试验,反复论证,通过优化头尾坯切割工艺,在确保该流尾坯能够切割成合格铸坯的情况下,根据中间包内剩余钢水量和铸坯定尺采用“取长补短”的堵流方法,进行合理依次停浇堵流,尽最大化拉空中间包内的钢水,以此降低中间包停浇冻块厚度。为提高头坯质量,减少头坯切废,作业区要求班组严格落实中间包、侵入式水口烘烤制度,开浇操作由横班值班长统一调配操作骨干完成,降低头坯因液面波动造成的切废量,确保开浇成功率。通过多措并举,坯头控制降低0.3米,尾坯控制降低0.4米,优化切割后7月降本6万元,效果明显。


    (责任编辑:zgltw)
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