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本钢板材热连轧厂破解2300产线粗轧工艺难题

今年以来,本钢板材热连轧厂坚持以精益管理夯实基础,以技术攻关打破“瓶颈”,推动2300产线粗轧工序打滑问题攻关取得成效。1至6月,2300产线粗轧工序实现“零打滑”,生产效率和生产稳定性显著提升。

2300产线是宽幅高强汽车板专业化产线,在很长一段时间内,该产线粗轧工作辊在使用中时常出现打滑现象,需要频繁更换轧辊,不仅影响轧机产能发挥,严重时还会造成粗轧卡钢甚至废钢事故,对产线生产稳定和成本控制造成严重影响。

去年11月该厂组建由轧钢工艺首席牵头的团队开展技术攻关。攻关团队针对此问题进行系统分析,研究确定攻关方案,科学调整轧辊磨削程序和磨削工艺,逐步提高粗轧工作辊表面粗糙度;精准控制冬、夏季粗轧工作辊冷却水流量和加热炉加热温度及时间,增强钢坯表面与轧辊之间的摩擦力;采取减少打滑道次压下量、降低打滑道次轧制速度、合理控制轧制线标高等措施,改善钢坯咬入条件,并通过PLC程序优化,独立开发出一种轧制过程中自动防打滑的控制技术,使2300产线粗轧工序打滑问题得到很好解决,产线轧制效率显著提升。上半年,2300产线粗轧道次“3+5”模式改为“3+3”模式的比例大幅提升,有效提高轧制效率,改善带钢品质,减少轧辊损失,累计提产降本增效395万元。


(责任编辑:zgltw)