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他们是电,是光,是柳钢改革攻坚的“特攻队”……

在烧结厂

有这么一支特殊的队伍

在生产作业中

他们是电气设备的“医生”

在改革攻坚战中

他们是降本提效的“特攻队”

他们就是

烧结厂电气技术组

改革攻坚行动开展以来,烧结厂电气技术组时刻将“把本职工作做得更好”作为工作准则,积极进行对标找差、降本提效,以实际行动打好打赢改革攻坚战。

01

科技赋能,转型升级

推进生产向优发展

生产设备逐步向自动化、智能化升级,这是柳钢实现高质量绿色发展的必由之路。烧结厂抓住产能调整时机,积极组织检修技改,为来年全力生产做好准备。

电气技术组在现场监护线缆铺设

今年以来,烧结厂电气技术组完成了中和265㎡翻车机空调机防回拉改造攻关、除尘管洒水阀消烟抑尘改装、1号360㎡大烟道双层卸灰阀自动化改造等项目,加速推进烧结厂设备向自动化、智能化转型升级,有效减少了人员对设备的直接接触,提高了生产安全系数和效率。

“努力把本职工作做得更好,这是我们打赢改革攻坚战最实际的行动。”作为电气技术组的一名骨干,杨良龙白天奔波于生产现场,晚上认真钻研设备,弄懂线路,“白班+中班”俨然已经成为了他的工作常态。

02

创新突破,攻克难题

全力践行降本增效

技术员在调试设备,做试机前的准备

烧结厂120万吨/年球团生产线1号、2号回热风机原采用高压柜控制工频运行方式,存在转差功率损失大、调速及节电效果不佳等缺陷,设备改造内容复杂、难度大。

 “设备虽旧,也许换个思路,又可以让它重获新生。”

主管该生产线的技术员李星主动迎难而上,经翻阅大量资料及多方论证后,决定对原电机进行移位改造:

将原馈电柜作为回热风机的变频器馈电柜,以最大程度节约改造成本。

方案获准后,李星的设想很快得到验证。1号、2号回热风机改造成功,生产自动化水平得到显著提高,经测算,两台风机每天可节约电能约9000kW·h。

电气技术员在检查电控柜

今年以来,烧结厂电气技术组还对120万吨/年球团生产线2号环冷鼓风机完成了变频改造,通过高压变频器调节风机运行频率来控制风量,有效降低了运行电耗和噪声污染,每年可节省电量达157.1万kW·h。

03

定置化管理,修旧利废

勠力同心共克时艰

近两年来,烧结厂电气技改工程项目较多,淘汰了大量电气元件和废旧电缆。对此,电气技术组积极带领职工对废旧电缆进行合理归类存放,实现了现场定置化管理,确保作业区域干净整洁。同时,还向集团有关部门申请回收废旧电缆。据统计,今年5至11月,电气技术组带领职工共清理废旧电缆约40.25吨。

电气技术组在进行设备点检

今年1至10月,电气技术组组织各车间开展修旧利废行动,共修复电机、四点式开关、称重显示控制器等电气备件数量达148件,价值共计103万元,为烧结厂降本增效再立新功。“这些设备缝缝补补还能用三年,算下来能省下不少钱呢。”技术员梅明韬说。

(责任编辑:chen2002)