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在“科技之春”的春风里,陕钢龙钢炼钢厂转炉作业区紧紧围绕“科技引领未来,创造美好生活”主题,紧跟技术创新步伐,把改造、创新深入一线,全面推进科技服务生产,让科技之花在一线结出硕果。
“小改造”结出“效益果”
挡渣板主要是阻止炉体在倾倒钢渣时的飞溅,并对炉前的隔热板起到一定的保护作用。近日,钳工人员发现炉前挡渣板距离炉口太近,倒炉时导致挡渣板变形严重,并存在安全隐患,经过现场勘察后,决定对挡渣板进行改造。
“挡渣板的后移,降低了挡渣板承受的瞬间高温导致钢板变形情况,也降低了炉口飞溅钢渣的破坏力。同时在挡渣板下部安装一排倾斜的20号钢板,这样使这部分钢板不直接承受炉渣高温的冲刷,又能起到散热、保护大梁的效果,一举几得。还大大延长了挡渣板的更换周期,节约了材料备件的消耗”转炉作业区钳二班区域负责人赵雷给笔者说到。“这小小的改造使我们分厂省下了近万元的材料费,结出了效益果。”
用心发现,创“效益”消“隐患”。
“要想做到创新创效,就要从平时的一点一滴上下功夫。”在转炉作业区的晋晓磊,不仅把这样的观点挂在嘴边,更记在心上。一次在巡检过程中,他听见炉体有异常声响,仔细检查后发现是下悬挂轴套、轴承润滑不良引起的,由于下悬挂在转炉的生产中作用极大,一旦出现问题就会影响生产,且轴承关节隐蔽,不易润滑,他及时测量销轴加油孔自制加油嘴,在不影响正常生产的情况下进行加油。这样既满足了生产需要,又有效杜绝了轴套干磨造成炉体异常,保证了设备的安全顺行,减少设备损耗10万余元。
更换出“80%的费用果实”
转炉区域氧枪卷扬钢丝绳由于使用频繁,造成更换频繁每年光维护费用需5000元左右,细心的点检员解宁在工作中发现,每次换下来的绳,磨损程度小,离报废标准远,经过几次对绳经测量,和多年的工作经验,大胆提出延长更换周期,通过跟踪测量5000、6000、6500炉刚好达到更换标准,将原来的4500炉更换为现在的6500炉,不仅减少了工人的劳动强度,还节约了80%的费用。
(责任编辑:zgltw)