-
一季度以来,陕钢集团汉钢公司轧钢厂在检修与生产齐头并进的总体部署下,以“岗位创新、小计小革”为引线,深挖设备、人员潜力,不断攻克生产瓶颈问题,助推产量指标持续向好,为全年钢材产量任务完成夯实基础。截止目前,该厂已累计进行工艺优化、设备技改13项,创效达百万元。
“三变四”变出“小金矿” 该厂φ14直条螺纹钢原设计为三切分轧制,最高日产仅3000余吨,虽经不断优化,但产量却依旧徘徊不前,各项成本、消耗都是居高不下。为减轻生产压力,该厂充分结合当下条件,对各架次压下量、料型以及部分精轧机组导卫尺寸进行优化,重新梳理工艺参数,编制轧制程序表,成功实现了由三切分向四切分的“晋级”。项目实施后,φ14规格螺纹钢较三切分轧制时,日产提升约800吨,吨钢电耗降低约5度,年可创效约220万元。
集体变单间钢材不“打架” 该厂φ12螺纹钢虽为四切分轧制工艺,但3#剪前跑槽却为单一通道,四根钢集中在跑槽中运动,受相互间作用力影响,跑槽内频繁堆钢,严重制约产量提升。技术人员将缓冷管后至3#剪前的跑槽,分割出4个单通道,改变以前钢材集中通行的方式,避免各线之间因线速差导致的堆钢,确保轧制稳定顺行。项目实施后,彻底解决了3#剪前跑槽频繁堆钢的问题,φ12螺日产提升约200吨,成材率提升0.1%,吨钢加工成本降低3元,年可创效约70万元。
保顺行导卫变身“匹若曹” 该厂1#高线28架出口导卫与辊环间距较大,在执行新国标、调整末端间隙之后,因钢材脱槽不利,频繁出现轧件冲出口,严重影响成材率、作业率指标和轧线稳定顺行。车间技术员经过多次实地勘察后,决定将该架次出口导卫升级为带鼻尖的导卫,使导卫与辊环轧槽距离更近,避免堆钢事故发生。导卫升级后,未出现因此造成的中废、误机事故,年可创效约30万元。
剪臂美颜告别“雾里看花” 该厂棒线车间3#剪安装在保护罩内,受客观因素影响,当剪臂未复位时,主控人员无法从监控画面中看清动作状态,从而造成倍尺长度不准、未剪切等故障,影响生产顺行。为此,车间人员对3#剪剪臂进行美化,并在保护罩内安装低压照明灯,确保主控人员在监控画面里能够清楚地看到剪臂位置,利于过程确认,避免事故发生。项目实施后每月可避免因此产生的生产事故5起,节约生产时间50分钟,年可创效约40万元。
(责任编辑:zgltw)