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近日,陕钢集团龙钢公司干部职工发动脑筋,集思广益,通过改造烧结系统风箱管道,有效降低了系统能耗,助力企业节能降耗工作。
因烧结生产“以风为纲”,风在烧结生产过程中尤为重要,而1#风箱作为烧结设备的第一个风箱,其主要作用是稳定烧结机点火炉炉膛温度和压力,且直接决定着点火能耗和整个烧结生产过程的稳定。但该炼铁厂450㎡烧结机1#风管因初期设计缺陷,采用蝶阀控制开度,而蝶阀由于耐磨性不够,仅使用2个月就磨烂漏风,不能起到控制负压要求,导致烧结工序负压波动,能耗升高。
针对以上问题,该炼铁厂技术人员现场攻关,在风管内部制作一个陶瓷耐磨节流孔板,缩小风管尺寸直径,节流孔板上粘贴耐磨陶瓷片。改造后,经生产验证,节流孔板达到了预期效果。不仅1#风箱阀门寿命明显延长,点火炉温度、压力完全受控,进一步促进了运行过程稳定,而且点火能耗从吨矿3.25元降低到3.15元,年可为该企业创效100万元。
(责任编辑:zgltw)